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《硫酸鋇含量對卡爾多爐處理銅陽極泥的影響.doc》由會員上傳分享,免費(fèi)在線閱讀,更多相關(guān)內(nèi)容在學(xué)術(shù)論文-天天文庫。
1、doi:10.3969/j.issn.1007-7545.2017.11.007硫酸鋇含量對卡爾多爐處理銅陽極泥的影響林家永,鄭偉忠,張永鋒,賴壽華,張煥然,姜錦洪(紫金銅業(yè)有限公司,福建上杭364200)摘要:根據(jù)硫酸鋇砂密度大的特點(diǎn),用沉降法將鋇砂留在預(yù)浸槽底,實(shí)現(xiàn)鋇砂和陽極泥分離,解決硫酸鋇砂對卡爾多爐冶煉造成的不良影響,縮短卡爾多爐作業(yè)時長,提升金銀回收率。關(guān)鍵詞:硫酸鋇;銅陽極泥;預(yù)浸槽;卡爾多爐中圖分類號:TF811文獻(xiàn)標(biāo)志碼:A文章編號:1007-7545(2017)11-0000-00
2、EffectofBariumSulfateContentonTreatmentofCopperAnodeSlimebyKaldoFurnaceLINJia-yong,ZHENGWei-zhong,ZHANGYong-feng,LAIShou-hua,ZHANGHuan-ran,JIANGJing-hong(ZijinCopperCo.,Ltd.,Shanghang364200,Fujian,China)Abstract:Bariumsulphateremainedatbottomofpre-leach
3、ingtankbysedimentationmethodbasedonitshighestdensityincopperanode.Separationbetweenbariumsulfateandanodeslimewasrealized.NegativeeffectofbariumsulfateonKaldofurnacesmeltingwasaddressed.OperationofKaldofurnacewasshortenedandrecoveryrateofgoldandsilverwas
4、improved.Keywords:bariumsulfate;copperanodeslime;pre-leachingtank;Kaldofurnace硫酸鋇性質(zhì)穩(wěn)定,不溶于酸堿,且熔點(diǎn)近1600℃,在銅陽極泥冶煉過程中,硫酸鋇作為雜質(zhì)極難去除[1-2]。在浸出工序,由于其密度較大,容易造成管道堵塞。進(jìn)入卡爾多爐后,卡爾多爐冶煉溫度僅為1200℃,無法熔化硫酸鋇,硫酸鋇在爐內(nèi)慘雜著陽極泥,浮于表層,隔絕熱能,導(dǎo)致爐內(nèi)物料溫度上升緩慢。排渣過程中,摻雜著陽極泥的硫酸鋇進(jìn)入渣中,導(dǎo)致金銀回收率降低[3
5、-4]。1硫酸鋇的來源紫金銅業(yè)熔煉廠陽極爐工序使用硫酸鋇作為陽極板脫模劑,該脫模劑附著在陽極板表面,電解過程中,富集在銅陽極泥中[5-6]。2016年7月,熔煉廠陽極爐工序?yàn)榱颂岣哧枠O爐各項(xiàng)生產(chǎn)指標(biāo),包括陽極板合格率、銅模壽命、澆鑄速度和人工作業(yè)強(qiáng)度等,對銅陽極澆鑄脫模進(jìn)行噴涂系統(tǒng)改造。噴涂系統(tǒng)采用獨(dú)立噴嘴改為四噴嘴形式,解決了噴涂不均勻問題。另外還對噴涂液配比進(jìn)行調(diào)整,原噴涂液配比基本以硫酸鋇溶液為主,不添加水玻璃,原噴涂液配比為硫酸鋇︰水玻璃︰水=45︰0︰20(質(zhì)量比),調(diào)整后,按硫酸鋇︰水玻璃
6、︰水=6︰1︰20(質(zhì)量比)進(jìn)行配比,加大了硫酸鋇的使用量。根據(jù)2016年度統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù),改造前噴涂液硫酸鋇含量為3.5kg/t,改造后噴涂液硫酸鋇含量為3.8kg/t。噴涂液改造后硫酸鋇較原來有所增加,增加量占原用量的8.5%。稀貴廠2016年第三季度在處理陽極泥的過程中發(fā)現(xiàn)陽極泥含鋇量增加(如圖1所示),第三季度銅陽極泥鋇含量(11.7%)較一季度(7.8%)提高50%,導(dǎo)致浸出系統(tǒng)及卡爾多爐系統(tǒng)均出現(xiàn)異常。圖1銅陽極泥鋇含量變化曲線Fig.1Curveofbariumcontentincoppera
7、nodeslime收稿日期:2017-06-27基金項(xiàng)目:福建省區(qū)域重大項(xiàng)目(2015H4017)作者簡介:林家永(1971-),男,福建武平人,工程師.2影響分析2.1對浸出干燥系統(tǒng)的影響含鋇砂較高的陽極泥進(jìn)入浸出系統(tǒng)槽體后,由于濕陽極泥的密度約為1.1~1.3g/cm3,而硫酸鋇為4.5g/cm3,在槽內(nèi)會迅速沉淀,并且粘附性強(qiáng),富集形成鋇砂。時間長后,在槽底形成堆積,造成各工序槽體下料管口堵死;鋇砂被泵入料漿管線后,因其流動性差,造成管線堵塞,加重崗位人員對槽體管線的清理工作;鋇砂進(jìn)入壓濾機(jī)后,
8、易將濾布網(wǎng)孔堵塞,影響濾布透性,導(dǎo)致濾餅不成型和壓濾機(jī)噴漿,加速濾布更換周期;含高鋇砂的物料進(jìn)入干燥機(jī)擠條機(jī)后,因黏性強(qiáng),造成擠條滾筒打滑,擠不出料,影響干燥作業(yè)。硫酸鋇對浸出工序全面而嚴(yán)重的影響,造成浸出作業(yè)進(jìn)度緩慢,人員勞動量急劇增加。經(jīng)統(tǒng)計(jì),正常壓濾7t的陽極泥需耗時8h,而硫酸鋇堵塞將使得壓濾7t的陽極泥時間延長至12h。2.2對卡爾多爐冶煉的影響2.2.1增加熔煉時長含大量硫酸鋇的干脫銅陽極泥進(jìn)入卡爾多爐后,因硫酸鋇熔點(diǎn)高達(dá)1580℃,造成化料