提高搖架小件發(fā)黑質(zhì)量

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1、提高搖架小件發(fā)黑質(zhì)量常德紡織機(jī)械有限公司電鍍QC小組2006年6月一,小組簡(jiǎn)介小組名稱電鍍車問發(fā)黑Qc小組注冊(cè)同期2006年1月課題名稱小組人數(shù)6人活動(dòng)時(shí)問2006年1月?.2006年6月活動(dòng)次數(shù)2l活動(dòng)出勤率96%活動(dòng)類型現(xiàn)場(chǎng)型活動(dòng)資料齊全OC小組成員結(jié)構(gòu)表成員姓名性別年齡職務(wù)/職稱組內(nèi)分工組長(zhǎng)張文輝男56工程師全面負(fù)責(zé)副組長(zhǎng)鐵元秋男43車問主任檢查、實(shí)施組員陸軼芳男58助理工程師工藝改進(jìn)組員金敏男37發(fā)黑班長(zhǎng)生產(chǎn)實(shí)施組員虢艷興、男37初級(jí)工生產(chǎn)實(shí)施組員陸鳴榮男48初級(jí)工生產(chǎn)實(shí)施QC小組活動(dòng)計(jì)劃進(jìn)度表提出課題“∞自---一確定目標(biāo)l!:現(xiàn)狀調(diào)奩盈■’分析原因——戳秘制定對(duì)策贏:實(shí)施

2、對(duì)策L荔磊。檢企效果曩赫—~鞏固措施?——鍰翰~體會(huì)與打算2006.12006.22006.32006.42006.52006.6——__◆計(jì)劃完成日期·-—-—149·--—-產(chǎn)品簡(jiǎn)介●常德紡機(jī)搖架制造部各種型號(hào)搖架的小件生產(chǎn)量較大,蚍YJ2一】42搖架為倒.月產(chǎn)40萬套搖槊其中需要發(fā)黑的小件約680萬件。其加工質(zhì)量及外現(xiàn)狀況對(duì)整套搖架的質(zhì)量起至黃重要的作用,●搖架使用的工作環(huán)境濕度高.其中發(fā)黑件表面工藝采用具有一定耐腐蝕性的發(fā)曼處理后浸脫水防銹油?!駬u架小件技黑是加一f的最后一道T序,要求發(fā)堅(jiān)雌層有油而不滴油。二課題選擇搖架內(nèi)發(fā)黑件顏色不均,耐蝕性不強(qiáng),并且表面油較多,易吸附沙塵

3、、纖維圈J畫畫畫三.現(xiàn)狀調(diào)查搖架小件發(fā)黑合格率統(tǒng)計(jì)表日期,項(xiàng)目,件數(shù)不合格數(shù)合格數(shù)合格率表面灰黑色109090%表面發(fā)紅59595%2006年1月3日100油多、油膜不均307070%局部膜薄29898%表面灰黑色158585%表面發(fā)紅128888%2006年1月15日100油多、油膜不均356565%局部膜薄19999%表面灰黑色208080%表面發(fā)紅148686%2006年1月22日100油多、油膜不均376363%局部膜薄O100100%表面灰黑色4525585%表面發(fā)紅3126989%單項(xiàng)合計(jì)300油多、油膜不均10219866%局部膜薄329799%合計(jì)黢戮搦緩璦黝1200

4、18l1019陵簍鬻隧愛12010080604020O結(jié)論:合格率低于企業(yè)的質(zhì)量指標(biāo)根據(jù)調(diào)查統(tǒng)計(jì)的結(jié)果,作出不合格項(xiàng)的排列圖102——唧礦‘8二%100%81-3%45’{∥,∥睨7薅,?黟誓物f,^??。。-,?々^3●油多圈表面灰黑色_表面發(fā)紅_局部膜薄累積頻率結(jié)論:表面灰黑色、發(fā)紅、油多是最主要的不合格因素根據(jù)調(diào)查統(tǒng)計(jì)的結(jié)果,列表找出不合格項(xiàng)項(xiàng)目不合格總數(shù)不合格數(shù)百分比累計(jì)頻率油多10256.40%表面灰黑色4524.90%81.30%181發(fā)紅3117.10%98.40%膜薄031.60%lOo%結(jié)論:表面灰黑色、發(fā)紅、油多是最主要的不合格因素四,確定目標(biāo)100.O%95.0

5、%90.0%85.0%80.0%75.0%70.O%65.0%60.0%55.0%50.0%?7爹184.1%彳鏟≈∥匏‰oz@j:≈%,‘,i。?,%.,,jf∥。1一一磊‰施簇磊;鑫。。婉壺缸毒如齜改進(jìn)前五.可行性分析改進(jìn)后1、搖架小件發(fā)黑表面質(zhì)量,直接影響搖架整體質(zhì)量和裝配車間的生產(chǎn)環(huán)境并造成較大浪費(fèi),公司搖架制造部都非常重視,并給予人力、物力的支持。2、電鍍車間成立,聚集了南北電鍍的精兵強(qiáng)將,新組成的QC小組成員具有較高的理論水平和豐富的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)。由電鍍車間正、副主任擔(dān)任小組負(fù)責(zé)人。3、搖架小件發(fā)黑后表面灰黑色、發(fā)紅、油多,是發(fā)黑達(dá)不到質(zhì)量要求的三大因素,將這三個(gè)問題基本解決

6、,合格率可達(dá)目標(biāo)值98%以上?!?-——152·——--·六.原因分析要因確認(rèn)要團(tuán)確認(rèn)計(jì)劃表序號(hào)術(shù)端砸剛驗(yàn)證方往驗(yàn)證人驗(yàn)證時(shí)問I溫度火控現(xiàn)場(chǎng)調(diào)n金敏06Ol金般霉件水沈不十掙現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查06Oj陸軼井現(xiàn)場(chǎng)訓(xùn)壹陸軼芳3冊(cè)油^式幣當(dāng)06oJj.豈試驗(yàn)張文輝裝載量下當(dāng)現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查陸鞍芳06ol域場(chǎng)調(diào)查陸軼芳5溶液M比失淵06Ol工豈騎證張文辮工藝驗(yàn)訕:鐵元秋6前處理不良06ol現(xiàn)場(chǎng)調(diào)脊張文輝妄困確認(rèn)一溫度失控2006年I』j4日.金敏在滾發(fā)黑進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)調(diào)盤:一153兩條自動(dòng)發(fā)黑線的發(fā)黑槽配備自動(dòng)控溫裝置,檢查時(shí)工作溫度為:135.145"C,是控制在工藝范圍內(nèi)。結(jié)論:不是要因要因確認(rèn)二零件水洗不干凈

7、2006年1月7日,金敏、陸軼芳在滾發(fā)黑現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查:各清洗槽的清水由水面進(jìn)水,略低于水面出水,水循環(huán)差,不能讓槽底的臟水從上面排出,即使水量較大清洗效果也不理想,造成清洗零件不干凈,尤其是發(fā)黑完畢最后一個(gè)熱水槽,易使零件黑色掛灰或帶堿。結(jié)論:是要因進(jìn)水要因確認(rèn)三出水J.瀝油方式不當(dāng)1.按自動(dòng)程序,滾桶放在瀝油槽內(nèi)靜止瀝油3min,零件出滾桶后油多。2.按自動(dòng)程序,滾桶放在瀝油槽內(nèi)間隙滾動(dòng)瀝油3min,瀝油效果相同。3.不按程序,滾桶放在瀝油槽內(nèi)問隙滾動(dòng)瀝油分

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