梅鋼高爐渣流動性能的實(shí)驗(yàn)研究

梅鋼高爐渣流動性能的實(shí)驗(yàn)研究

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1、第5期總第183期冶金叢刊Sum.183NO.52009年l0月METALLURGICALCOLLECTIONSOctober2009梅鋼高爐渣流動性能的實(shí)驗(yàn)研究吳長生’李玉華邱金龍王平韓鳳光(1.上海梅山鋼鐵股份有限公司,江蘇南京210039;2.安徽工業(yè)大學(xué),安徽馬鞍山243002)摘要介紹了高爐的主要爐渣成分對爐渣流動性能影響的實(shí)驗(yàn)研究,利用minitab分析了堿度、MgO以及AIO,對爐渣熔化性溫度、粘度與熱穩(wěn)定性的影響程度,并找到了AI:O,對爐渣流動性能影響的拐點(diǎn),為高爐生產(chǎn)提供指導(dǎo),并對今后大高爐的優(yōu)化配礦提供技術(shù)支撐。關(guān)鍵詞爐渣粘度

2、;流動性能;A1O拐點(diǎn)中圖分類號:TF534.1文獻(xiàn)標(biāo)識碼:A文章編號:1671—3818(2009)O5—0001—03EXPERIMENTRESEARCHoNFLoWPERFoRMANCEoFBFSLAGATMEISTEELWuChangsheng-LiYuhua·QiuJinlongWangPingHanFengguang(1.MeishanIron&SteelCorporation,Nanjing210039,Jiangsu;2.AnhuiUniversityofTechnology,Ma’anshan243002,Anhui)Abstra

3、ctThepaperintroducedexperimentalinvestigationoftheeffectofmajorelementsonflowper-formanceofslag,andanalyzedtheefectofbasicity,MgO,AI2O3onmeltingtemperature,viscosityandthermalstabilitywithminitabsoftware.ItalsofoundtheinflectionpointofA12O3toflowperformanceofslag.Itcouldgivegu

4、idanceforironmaking,alsoofertechnicalsuppoRforoptimizingsinteringpropor—tionofbigBFinthefuture.Keywordsslagviscosity;flowperformance;AI2O3inflectionpoint1引言均達(dá)到過17.3%。與其他鋼廠不同的是,梅山鋼廠長期以來依靠隨著我國鋼鐵產(chǎn)量的增加,鐵礦石進(jìn)口量不斷以自產(chǎn)的梅精加澳粉為主要燒結(jié)用料和燒結(jié)礦加澳提高,冶金企業(yè)為降低煉鐵成本,不得不拓寬用礦范塊相對簡單和穩(wěn)定的高爐爐料結(jié)構(gòu)。但隨著進(jìn)圍,選擇礦價

5、相對低廉的高AI:0,礦石,但這樣必然口礦比例不斷提高以及礦石本身質(zhì)量的劣化,高爐引起爐渣中A10,含量升高,從而帶來爐渣熔點(diǎn)高、粘度大,易造成爐缸的堆積,爐缸的透氣透液性變爐渣中A1O,含量也不斷升高,高爐的爐渣性能趨差,渣鐵分離困難,脫硫能力降低等一系列問題?。于變差。因此如何結(jié)合自身的爐料條件,將高爐渣然而目前國內(nèi)外主要鋼廠的高爐爐渣AI0,控制水中A1O,含量控制在合理范圍內(nèi),在爐渣A1O含平不盡相同,唐鋼高爐爐渣A1:0,含量長期保持在量較高的情況下確保高爐技經(jīng)指標(biāo)的提高,成為了14.0%的水平,當(dāng)大量配加進(jìn)口礦后造成高爐爐渣本課題研究的

6、內(nèi)容。中的AI:0,含量超過15%時,就會嚴(yán)重影響爐渣的2研究方案與試驗(yàn)方法流動性以及高爐順行。而武鋼高爐爐渣正常2.1試驗(yàn)方案A1O含量為14.8%,由于產(chǎn)能快速增長導(dǎo)致進(jìn)口本次試驗(yàn)以梅鋼現(xiàn)場高爐爐渣為基準(zhǔn),用化學(xué)粉礦比例大幅度上升,單座高爐A1O,含量最高月標(biāo)準(zhǔn)試劑進(jìn)行合成配料,每一組的爐渣總量為平均曾達(dá)到18.4%,而全廠高爐爐渣A1O含量平150g。試驗(yàn)分兩組,第一組采用正交實(shí)驗(yàn)設(shè)計L9作者簡介:吳長生(1978一),男,工程師。碩士,2009年畢業(yè)于安徽工業(yè)大學(xué)冶金叢刊總第183期(3)的方案,因子數(shù)為3,分別是堿度、MgO、Al0,表2

7、實(shí)驗(yàn)測試結(jié)果水平數(shù)均為3,具體見表1。該組試驗(yàn)主要是分析這3組因子影響爐渣流動性能的強(qiáng)弱強(qiáng)度。第二組是在爐渣堿度為1.10、MgO含量為9.5的恒定條件下,對渣中A1:0,的含量進(jìn)行單因子方差分析,試驗(yàn)分I、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、V及Ⅵ共6個水平,I的Al0,含量最低為14%,以后每個水平A1:0,含量遞增一個百分點(diǎn)。本組試驗(yàn)主要是在目前的用料結(jié)構(gòu)條件下對高爐爐渣中A10,含量對爐渣流動性能的影響進(jìn)行分析,確定爐渣流動性能隨A10含量升高急劇下降的拐點(diǎn)。表1正交試驗(yàn)各因子的水平%注:熔化性溫度取粘度一溫度曲線與水平成45。角的直線相切處的溫度。4.1.1堿度

8、及MgO、A10,含量對爐渣熔化性溫度2.2實(shí)驗(yàn)方法的影響本次實(shí)驗(yàn)裝置主要為ND—lI高溫旋轉(zhuǎn)粘度測圖2是熔化性溫度的主效

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