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《降低塞6區(qū)含水上升率》由會(huì)員上傳分享,免費(fèi)在線閱讀,更多相關(guān)內(nèi)容在教育資源-天天文庫。
1、塞130區(qū)注水開發(fā)效果評(píng)價(jià)降低塞6區(qū)含水上升率小組名稱:降低含水上升率QC小組發(fā)布人:陳妍單位:第一采油廠王窯采油作業(yè)區(qū)一小組概況七制定對(duì)策二選題理由八對(duì)策實(shí)施三現(xiàn)狀調(diào)查 九效果檢查四設(shè)定目標(biāo)十鞏固措施五原因分析十一總結(jié)及下一步打算六要因確認(rèn)匯報(bào)提綱一、小組概況◆小組簡介◆小組成員序號(hào)姓名性別學(xué)歷年齡職稱受QC教育時(shí)間組內(nèi)分工1馮志超男本科38工程師40小時(shí)組長2余雪蓮女大專27技術(shù)員40小時(shí)副組長3陳妍女本科28助理工程師40小時(shí)負(fù)責(zé)人4李昆侖男大專26助理工程師40小時(shí)組員5李海翠女大專28技術(shù)員40小時(shí)
2、組員6郁林軍男本科24助理工程師40小時(shí)組員7嚴(yán)志明男大專24技術(shù)員30小時(shí)組員8徐雪晨女本科30技術(shù)員30小時(shí)組員9張燕女本科24助理工程師30小時(shí)組員10王芳女本科24助理工程師30小時(shí)組員一小組概況七制定對(duì)策二選題理由八對(duì)策實(shí)施三現(xiàn)狀調(diào)查 九效果檢查四設(shè)定目標(biāo)十鞏固措施五原因分析十一總結(jié)及下一步打算六要因確認(rèn)匯報(bào)提綱二、選題理由塞6區(qū)1992開始注水,主要以沿裂縫注水為主,2008年區(qū)塊含水上升,含水上升率由-2.3%↑2.25%區(qū)塊壓力呈現(xiàn)逐年上升趨勢(shì),由2006年的8.1MPa↑9.94MPa區(qū)塊受
3、裂縫注水的特性,主向油井易水淹,而側(cè)向油井含水呈現(xiàn)緩慢上升,目前側(cè)向有78口油井,有15口井含水上升。123選擇課題尋求方法控制區(qū)塊含水上升率,以保持區(qū)塊長期穩(wěn)產(chǎn),是一個(gè)迫切需要解決的問題,所以小組選擇了《降低塞6區(qū)含水上升率》這一課題。一小組概況七制定對(duì)策二選題理由八對(duì)策實(shí)施三現(xiàn)狀調(diào)查九效果檢查四設(shè)定目標(biāo)十鞏固措施五原因分析十一總結(jié)及下一步打算六要因確認(rèn)匯報(bào)提綱三、現(xiàn)狀調(diào)查塞6區(qū)塊2009年年底有23口含水上升井,含水上升率為2.2%,調(diào)查原因如下:原因一、油井套損導(dǎo)致含水上升,共有5口,日產(chǎn)液21.36m
4、3,日產(chǎn)油0.12t,含水99.3%。原因二、油井見注入水導(dǎo)致含水上升,共有15口,3口主向,12口側(cè)向,平均日產(chǎn)液52.2m3,日產(chǎn)油12.6t,含水71.3%。一小組概況七制定對(duì)策二選題理由八對(duì)策實(shí)施三現(xiàn)狀調(diào)查九效果檢查四設(shè)定目標(biāo)十鞏固措施五原因分析十一總結(jié)及下一步打算六要因確認(rèn)匯報(bào)提綱四、設(shè)定目標(biāo)降低區(qū)塊含水上升率,重點(diǎn)是控制油井含水的上升,具體活動(dòng)目標(biāo)是:抑制23口含水上升井持續(xù)上升,預(yù)控含水未上升油井,將區(qū)塊含水上升率控制到1.0%。一小組概況七制定對(duì)策二選題理由八對(duì)策實(shí)施三現(xiàn)狀調(diào)查九效果檢查四設(shè)定
5、目標(biāo)十鞏固措施五原因分析十一總結(jié)及下一步打算六要因確認(rèn)匯報(bào)提綱五、原因分析一小組概況七制定對(duì)策二選題理由八對(duì)策實(shí)施三現(xiàn)狀調(diào)查九效果檢查四設(shè)定目標(biāo)十鞏固措施五原因分析十一總結(jié)及下一步打算六要因確認(rèn)匯報(bào)提綱六、要因確認(rèn)要因確認(rèn)表一小組概況七制定對(duì)策二選題理由八對(duì)策實(shí)施三現(xiàn)狀調(diào)查九效果檢查四設(shè)定目標(biāo)十鞏固措施五原因分析十一總結(jié)及下一步打算六要因確認(rèn)匯報(bào)提綱七、制定對(duì)策對(duì)策表一小組概況七制定對(duì)策二選題理由八對(duì)策實(shí)施三現(xiàn)狀調(diào)查九效果檢查四設(shè)定目標(biāo)十鞏固措施五原因分析十一總結(jié)及下一步打算六要因確認(rèn)匯報(bào)提綱八、對(duì)策實(shí)施實(shí)施
6、一合理調(diào)配針對(duì)個(gè)別井注水強(qiáng)度過大情況,2010年為保持單井合理采液量,延長低含水期開采周期,預(yù)控含水上升,調(diào)小配注6口,日增油6.48t,目前該區(qū)塊綜合遞減率2.1%,含水上升率0.7%,均控制在目標(biāo)之內(nèi)。八、對(duì)策實(shí)施實(shí)施二對(duì)側(cè)向油井調(diào)大參數(shù)針對(duì)區(qū)塊地應(yīng)力方向影響,導(dǎo)致主向油井易高壓見水,通過減小主向油井的生產(chǎn)壓差,控制其產(chǎn)液量,增大主向井底滲流阻力,對(duì)側(cè)向油井,根據(jù)見效情況及時(shí)調(diào)大工作參數(shù),盡量平衡主側(cè)向產(chǎn)液量,減小之間的開發(fā)矛盾。做法:如王14-24井組,減小油井王13-23生產(chǎn)壓差,加大其主向井底滲流阻
7、力,對(duì)側(cè)向王13-221調(diào)大參數(shù),同時(shí),2010年在側(cè)向投產(chǎn)了兩口加密井(王14-241、王15-221),加上另一口主向油井王15-21地層堵塞,也形成一個(gè)天然阻力,三向阻力,迫使?jié)B流場發(fā)生改變,間接提高側(cè)向井的見效程度,降低了主向油井的含水上升速度。對(duì)應(yīng)三口主向井目前日增油2.09t。八、對(duì)策實(shí)施實(shí)施三對(duì)單層吸水注水井進(jìn)行隔采從2009年所測(cè)吸水剖面資料來看,有三口水井出現(xiàn)單層吸水現(xiàn)象,2010年共對(duì)三口水井王8-23、王7-24與王9-20進(jìn)行隔注,改善吸水剖面,從而抑制油井單層見水,因隔注時(shí)間較短,目
8、前對(duì)應(yīng)油井日增油2.07t。八、對(duì)策實(shí)施目前又發(fā)現(xiàn)一口王26-23井,單層長612吸水,僅對(duì)應(yīng)一口油井王25-23開采長612,且含水上升,下步計(jì)劃隔注。王26-232010年吸水剖面開采現(xiàn)狀圖王25-23注采反應(yīng)曲線八、對(duì)策實(shí)施實(shí)施四小水量注水針對(duì)井距過近,導(dǎo)致油井易見水,我們根據(jù)動(dòng)態(tài)變化,實(shí)行小水量注水,2010年對(duì)動(dòng)態(tài)變化較大三個(gè)井組進(jìn)行調(diào)配,綜合含水由44.4%↓40.9%,日增油0.94t