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《壓鑄產(chǎn)品品質(zhì)改善報告范例》由會員上傳分享,免費在線閱讀,更多相關內(nèi)容在教育資源-天天文庫。
1、Hytera品質(zhì)改善報告ActionCheckDoPlanImproved問題點:MD780鋁殼底座螺紋孔有砂,影響裝配反饋日期:2013-2-28產(chǎn)生原因:產(chǎn)品在加工螺紋孔需要表面噴砂鈍化,噴砂時,屏蔽不到位,沙粒進入到螺紋孔中,未處理干凈,堵塞螺紋孔。流出原因:QC在檢驗時,只對個別孔進行檢驗,導致不良流出;改善對策:1.在噴砂后,增加用氣槍進行吹氣對螺紋孔進行除砂;2.培訓QC,檢驗時,增加目視對孔底部檢驗,對疑點孔進行牙型檢驗。螺絲打不到位孔內(nèi)有砂,擰不到位問題點:TM600A類孔偏小,影響裝配反饋日期:201
2、3-4-5產(chǎn)生原因:A類孔是以兩次鉆孔成型,第一次使用¢2.3鉆頭加工,第二次使用¢2.4鉆頭進行二次擴孔成型,¢2.4在加工中斷掉,導致未進行二次擴孔,孔偏??;流出原因:1.加工員工未進行自檢;2.新進QC人員對產(chǎn)品結(jié)構及圖面不熟悉,未能檢驗出偏小異常;3.成品進倉時,OQC只進行批次抽檢,未能發(fā)現(xiàn)不良。改善對策:1.生產(chǎn)領班在交接班時,對相關機臺點檢要求進行培訓,要求對刀具狀態(tài)進行點檢,并進行記錄;2.調(diào)機培訓員,每天確認生產(chǎn)首件,并培訓員工,進行孔徑自檢;3.對新QC進培訓,由領班帶領,對比SIP進行一次現(xiàn)場檢驗
3、培訓,并對重點要求進行交接,再次提問進行考核,合格上崗;4.教育OQC,每次產(chǎn)品入庫必須按抽樣標準進行檢驗。A類孔直徑為2.4mm,實際加工為2.3mm問題點:TC-780鋁殼來料錯誤反饋日期:2013-6-3產(chǎn)生原因:TC-795產(chǎn)品長時間未生產(chǎn),而現(xiàn)場生產(chǎn)的是TC-780產(chǎn)品,在月末進行物料清理時,對以前生產(chǎn)的TC-795不良品進行了返修,返修OK后,經(jīng)過員工全檢包裝,標簽習慣性地被寫成了TC-780;流出原因:1.IPQC檢驗外觀后,未對標簽與實物是否一致進行檢驗,導致不良到下一工斷;2.OQC檢驗外觀后,未發(fā)現(xiàn)
4、不良品,對產(chǎn)品蓋了PASS章,未對標簽與實物是否一致進行檢驗,導致此類不良出貨。改善對策:1.制作品質(zhì)履歷表,利用客人反饋的問題對車間主管及技術員進行宣導,要求對操作員進行培訓:要求員工在填寫標簽時,使用樣板圖片進行對比,避免標識錯誤2.對QC人員進行宣導,后續(xù)按要求對標簽與實物進行對比,并進行重點關注,防止不良流出;3.更新品質(zhì)履歷,打印出來給相關品質(zhì)人員,并針對反饋的問題點及相應相關改善措施進行培訓宣導,避免不良產(chǎn)生及流出現(xiàn)象。OKTC-780NGTC-795問題點:TC-580天線座螺孔底部多料,螺紋不貫通反饋日
5、期:2013-6-7產(chǎn)生原因:模具疲勞崩缺,產(chǎn)品上多料,鉆孔攻牙深度不夠,導致螺紋孔底部不貫通。流出原因:模具崩缺后,生產(chǎn)的產(chǎn)品未進行標識,分開加工,QC檢驗時,未擰穿檢驗。改善對策:1.維修模具,補焊缺料區(qū)域,改善多料現(xiàn)象;2.調(diào)整加工深度,避免模具多料影響,改善螺紋不貫通問題;3.培訓QC,要求在檢驗時對通孔檢驗,要求擰穿。問題點:TC-780/795/780Ex卡槽邊緣未倒角電池裝不進反饋日期:2013-8-19產(chǎn)生原因:卡槽位置處于模具分模線處,壓鑄時,會產(chǎn)生披鋒,修披鋒時未去除干凈;流出原因:沒有卡槽檢具,無
6、法正確判斷,導致不良流出。改善對策:1.制作卡槽寬度檢具,培訓員工,要求對卡槽前端進行倒角去披鋒,并增加全檢;2.IPQC使用檢具對制程管控,OQC使用檢具進行出貨檢驗問題點:TC-780Ex螺絲孔攻穿反饋日期:2013-8-19產(chǎn)生原因:卡槽位滑塊進入過多,卡槽邊緣余量過少,鉆孔后邊緣破裂;流出原因:此問題第一次發(fā)生,未進行檢驗,導致不良流出。改善對策:1.修改模具,調(diào)整滑塊長度,保證壁厚符合3D要求,防止鉆孔破裂;2.更新品質(zhì)履歷,打印出來給相關品質(zhì)人員,并針對反饋的問題點及相應相關改善措施進行培訓宣導,避免不良產(chǎn)
7、生及流出現(xiàn)象。問題點:MD600鋁殼上蓋顏色與樣品不一致,有色差反饋日期:2013-11-6產(chǎn)生原因:產(chǎn)品在壓鑄過程中,模具表面需要噴模劑,脫模劑受沖刷影響,在產(chǎn)品局部位置形成斑紋,噴細沙無法去除,鈍化作用下,斑紋顯現(xiàn)出來;流出原因:產(chǎn)品未處于樣板階段,標準不熟悉,QC把握不準確,導致不良流出;改善對策:1.更改粗砂,去除脫模劑(需要客人同意)2.培訓QC,正確掌握外觀標準。