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1、第七章車削中心熱誤差實(shí)時(shí)補(bǔ)償應(yīng)用實(shí)例17.1問題的提出7.2溫度場(chǎng)、熱誤差的檢測(cè)和分析7.2.1溫度傳感器布置及試驗(yàn)系統(tǒng)的建立7.2.2熱誤差測(cè)量試驗(yàn)7.2.3一系列影響熱誤差的單因素試驗(yàn)7.3熱誤差模態(tài)分析7.4熱誤差建模7.5補(bǔ)償控制系統(tǒng)及補(bǔ)償效果檢驗(yàn)7.6多臺(tái)同類車削中心熱誤差實(shí)時(shí)補(bǔ)償7.6.1適合于多臺(tái)同類車削中心的熱誤差魯棒建模7.6.2適合于多臺(tái)同類車削中心的熱誤差補(bǔ)償系統(tǒng)7.6.3多臺(tái)同類車削中心的熱誤差補(bǔ)償結(jié)果27.1問題的提出提出課題的工廠有150臺(tái)車削中心,在應(yīng)用補(bǔ)償技術(shù)前,由
2、于機(jī)床熱變形而產(chǎn)生以下三個(gè)主要問題:(1)隨著加工的進(jìn)行,工件直徑尺寸越來越小,每加工大約10個(gè)工件需調(diào)整機(jī)床一次,特別在加工初期工件尺寸變化得更快,使得操作工勞動(dòng)強(qiáng)度增大,且一有疏忽就會(huì)造成廢品;(2)每次停機(jī)后加工的第一個(gè)工件尺寸有個(gè)跳躍,絕大多數(shù)成為廢品;(3)每班在機(jī)床切削加工前需預(yù)熱即空轉(zhuǎn)(包括主軸運(yùn)轉(zhuǎn)、拖板運(yùn)動(dòng)、冷卻液流動(dòng)等)半小時(shí)以上,以達(dá)到機(jī)床初步熱平衡,這樣既浪費(fèi)了電力、損耗了機(jī)床,又降低了機(jī)床利用率。以150多臺(tái)車削中心計(jì)算,由機(jī)床熱變形造成的損失是相當(dāng)大的。故極有必要開發(fā)能滿足
3、工廠實(shí)際生產(chǎn)要求的高精度、低成本熱誤差補(bǔ)償系統(tǒng)來修正主軸(或工件)與切削刀具之間的熱漂誤差,以提高機(jī)床加工精度、降低廢品、增加生產(chǎn)效率和經(jīng)濟(jì)效益。37.2溫度場(chǎng)、熱誤差的檢測(cè)和分析7.2.1溫度傳感器布置及試驗(yàn)系統(tǒng)的建立為了檢測(cè)機(jī)床的溫度場(chǎng),按下圖所示在車削中心上安裝了16個(gè)溫度傳感器。依其在車削中心上的位置可分為5組。(1)兩個(gè)傳感器(編號(hào)0和1)用于測(cè)量主軸箱的溫度;(2)四個(gè)傳感器(2~5)用于測(cè)量絲桿螺母的溫度;(3)兩個(gè)傳感器(6、7)用于測(cè)量冷卻液溫度;(4)一個(gè)傳感器(8)用于測(cè)量室溫
4、;(5)七個(gè)傳感器(9~15)用于測(cè)量床身溫度。上圖為熱誤差測(cè)量示意圖。固定在刀架上的兩個(gè)位移傳感器用來測(cè)量X向(#17)和Z向(#16)的主軸相對(duì)于刀架的熱漂誤差。由于工件較短,忽略偏角誤差。47.2.2熱誤差測(cè)量試驗(yàn)首先進(jìn)行模擬切削加工循環(huán)過程的試驗(yàn),但只是機(jī)床主軸旋轉(zhuǎn)、拖板移動(dòng)和冷卻液流動(dòng)而無切削加工,亦即空切削。機(jī)床先運(yùn)行3.25小時(shí),接著模擬中午休息停機(jī)1小時(shí),然后再運(yùn)行3.5小時(shí)后停機(jī)1小時(shí)。機(jī)床熱誤差和溫度變化如下圖所示。觀察試驗(yàn)數(shù)據(jù)在一般意義下很難解釋圖中熱誤差曲線的一些變化過程。當(dāng)
5、機(jī)床溫度升高時(shí),主軸和位移傳感器之間的間隙在減小。3.25小時(shí)后,當(dāng)機(jī)床停機(jī)冷卻時(shí),一般認(rèn)為間隙應(yīng)作相反的變化。但是,誤差曲線顯示間隙仍以相當(dāng)大的速度減小。午休后,開機(jī)使機(jī)床溫度再次升高。一般認(rèn)為間隙應(yīng)象開始時(shí)一樣減小,然而,曲線以很快的速度向正方向變動(dòng)。這種現(xiàn)象同樣發(fā)生在3.5小時(shí)后的第二次冷卻中。因此,很有必要對(duì)機(jī)床熱源進(jìn)行更深入的分析和研究。57.2.3一系列影響熱誤差的單因素試驗(yàn)根據(jù)機(jī)床結(jié)構(gòu)及工作情況分析可得,該車削中心的熱誤差主要受3個(gè)因素的影響:冷卻液溫度變化、主軸旋轉(zhuǎn)發(fā)熱和拖板運(yùn)動(dòng)造成
6、絲桿和螺母發(fā)熱。單因素試驗(yàn)研究是為了了解各單個(gè)因素對(duì)機(jī)床熱誤差的不同影響。為此,進(jìn)行了以下三個(gè)試驗(yàn):(1)冷卻液循環(huán)單因素試驗(yàn)在這個(gè)試驗(yàn)里,機(jī)床溫升只由冷卻液流動(dòng)引起。下圖表示了熱誤差的變化過程。結(jié)果顯示,當(dāng)冷卻液溫度升高時(shí),工件半徑(#17X方向)減小,誤差約為21?m。工件長(zhǎng)度(#16Z方向)也減小,誤差約為15?m。從圖中還可看出達(dá)到熱穩(wěn)定狀態(tài)約需2小時(shí)。冷卻液流動(dòng)單因素試驗(yàn)的熱誤差6(2)主軸旋轉(zhuǎn)單因素試驗(yàn)在這個(gè)試驗(yàn)里,機(jī)床溫升只由主軸先以600r/min旋轉(zhuǎn)2小時(shí),再以1800r/min旋
7、轉(zhuǎn)2小時(shí)引起。下圖表示了熱誤差的變化過程。結(jié)果顯示,當(dāng)主軸箱溫度升高時(shí),工件半徑(#17X方向)減小,誤差約為23?m。工件長(zhǎng)度(#16Z方向)也減小,誤差約為40?m。從圖中還可看出達(dá)到熱穩(wěn)定狀態(tài)約需3.5小時(shí)。主軸旋轉(zhuǎn)單因素試驗(yàn)的熱誤差7(3)拖板移動(dòng)單因素試驗(yàn)下圖表示了只由拖板在Z和X二個(gè)方向以3m/min進(jìn)給速度運(yùn)動(dòng)引起機(jī)床溫升的熱誤差變化過程。結(jié)果表明,當(dāng)絲桿螺母溫度升高時(shí),工件半徑(#17X方向)增大,誤差約為7?m。工件長(zhǎng)度(#16Z方向)也增大,誤差約為12?m,達(dá)到X方向絲桿螺母熱
8、穩(wěn)定狀態(tài)只需1小時(shí)。拖板移動(dòng)單因素試驗(yàn)的熱誤差8熱特性分析結(jié)果在熱特性分析的基礎(chǔ)上,機(jī)床熱誤差測(cè)量試驗(yàn)圖的曲線就比較容易解釋了。以半徑(X方向)誤差為例。當(dāng)機(jī)床開始工作時(shí),冷卻液、主軸箱和絲桿螺母溫升對(duì)誤差的影響彼此基本抵消。因此,前60分鐘曲線幾乎是平的。當(dāng)絲桿螺母達(dá)到熱穩(wěn)定狀態(tài)后,冷卻液和主軸箱溫升引起半徑誤差朝負(fù)向變化。當(dāng)機(jī)床開動(dòng)3.25小時(shí)后冷卻時(shí),絲桿收縮,但由于冷卻液和主軸箱的熱容量較大故其溫度變化不大。因此,半徑誤差繼續(xù)朝負(fù)向變化。當(dāng)機(jī)床溫度重新升高時(shí),