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1、扇形段軸承損壞原因分析濟(jì)鋼4#、5#板鑄機(jī)為超低頭板坯連鑄機(jī),4#板于1994年投產(chǎn),其年生產(chǎn)能力為70萬(wàn)t,鑄機(jī)工作拉速為0.7?1.15m/min,鑄坯規(guī)格為200×1400mm,基本弧半徑為5700mm。二次冷卻區(qū)域共有7個(gè)扇形段,其中1?2段屬于彎曲段,3、4段屬于矯直段,5-7段為水平段,從3段以后每一段上都有一對(duì)拉僑餛,各段都是6根幅了布置的小轆徑,單節(jié)轆,密排布査方式,輾徑分260mm和280mm兩種,軸承為調(diào)心滾子軸承。2007年4#、5#鑄機(jī)扇形段下線52臺(tái)次,軸承原因造成的下線28次,占所有下線次數(shù)的53.85%,平均拉鋼壽命為98.75天。頻繁下線
2、造成煉鋼非計(jì)劃停機(jī),影響牛:產(chǎn)節(jié)奏,同時(shí)也增加了維修成本。分析原因,問(wèn)題出在以卜?兒個(gè)方面:1?載荷分布不均:1)幅了同軸度偏弟人。在轆了修磨過(guò)程屮輕了的同軸度偏低,拉鋼過(guò)程屮餛了的彎曲雖會(huì)加重,經(jīng)過(guò)長(zhǎng)時(shí)間的使用,導(dǎo)致個(gè)別轆了超負(fù)荷工作,使英損壞,同時(shí)也會(huì)使鑄壞出現(xiàn)鼓肚、I叫陷等質(zhì)量問(wèn)題。2)對(duì)中間隙偏差大。單片對(duì)中吋,個(gè)別轆子鶴面■樣規(guī)間隙值(對(duì)中間隙)是標(biāo)準(zhǔn)的上限,而其他幾根轆了對(duì)中間隙是標(biāo)準(zhǔn)值的下限,導(dǎo)致這根餛了較其他轆子高,對(duì)屮時(shí)個(gè)別轆子水平度偏差大,導(dǎo)致高的軸承承受大負(fù)荷,長(zhǎng)時(shí)間運(yùn)轉(zhuǎn)或者超負(fù)荷運(yùn)轉(zhuǎn)導(dǎo)致軸承先損壞。3)軸承徑向游隙不均勻。同一根轆子上的軸承游隙相差A(yù)人,導(dǎo)致
3、餛了兩側(cè)軸承受力不均勻,如果同時(shí)存在上述任何一種影響因索,會(huì)加劇軸承的損壞。2.徑向游隙的影響:游隙的人小肓接影響滾動(dòng)軸承的載荷分布、振動(dòng)、噪聲、磨損、溫升、使用壽命和機(jī)械運(yùn)轉(zhuǎn)精度等技術(shù)性能。通過(guò)対損壞軸承的分析,認(rèn)為軸承游隙大小不合適是造成軸承損壞的另一個(gè)因素。3.潤(rùn)滑不良:1)潤(rùn)滑脂供給方式不合適。滾動(dòng)軸承的潤(rùn)滑丄要為了降低摩擦阻力和減輕磨損,也冇吸振、冷卻、防銹和密封等作用,但是裝脂過(guò)多易于引起摩擦發(fā)熱,影響軸承的止常工作。扇形段在現(xiàn)場(chǎng)便用吋潤(rùn)滑脂供給吋間長(zhǎng),頻次少,導(dǎo)致軸承先是滿(mǎn)脂運(yùn)轉(zhuǎn),后是少脂運(yùn)轉(zhuǎn),沒(méi)有為軸承提供一個(gè)良好的潤(rùn)滑條件。2)油號(hào)不対導(dǎo)致甘油堵塞。冬天維修好的扇
4、形段存放一段時(shí)間上線后就出現(xiàn)干油堵塞的問(wèn)題,分析原因主耍是北方冬天寒冷,潤(rùn)滑脂粘稠度增加,導(dǎo)致輸送阻力增加。4.灰塵等污染引起軸承損壞:1)密封結(jié)構(gòu)不完善。分析軸承密封結(jié)構(gòu)(如圖)和現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境,發(fā)現(xiàn)密封不合適,轆子一側(cè)的單唇骨架油封隔塵,旋轉(zhuǎn)水封一側(cè)擋油,有漏封朵質(zhì)的問(wèn)題;而保護(hù)渣以及灰塵等容易在此側(cè)堆積,軸承在工作以及停機(jī)檢修清理雜物時(shí)容易將雜質(zhì)帶進(jìn)軸承內(nèi)。2)維修過(guò)程引入雜質(zhì)。由丁潤(rùn)滑脂的不清潔和維修過(guò)程不按要求清潔裝配軸承,導(dǎo)致軸承帶病上線運(yùn)行,引入雜質(zhì)的軸承必定不能達(dá)到額定使用壽命。5原設(shè)計(jì)軸承密封結(jié)構(gòu)筒圖解決措施:1?均布載荷:裝配而,精確測(cè)量銀子同軸度和軸承游隙值,選収車(chē)
5、昆子直徑接近的放在一個(gè)扇形段上;安裝軸承時(shí)選取游隙最相近的安裝到同一根轆子上;對(duì)中精度提高到±0.05mm以?xún)?nèi),同一根轆了的水平度控制在0.05mm以?xún)?nèi)。2?合理選用軸承徑向游隙:選用4級(jí)游隙的軸承取代原來(lái)的3級(jí)游隙軸承,徑向游隙增加0.045mm。3.選用合理的潤(rùn)滑方式:1)更改現(xiàn)場(chǎng)潤(rùn)滑脂供給方式。扇形段在現(xiàn)場(chǎng)使用時(shí)潤(rùn)滑脂供給方式改為短時(shí)間,多頻次的方式。避免了裝脂過(guò)多引起的摩擦發(fā)熱,影響軸承正常工作。2)根據(jù)季節(jié)不同選用不同型號(hào)的潤(rùn)滑脂,維修過(guò)程中使用的潤(rùn)滑脂在冬天選用0#腺基潤(rùn)滑脂,夏天選用1#服基潤(rùn)滑脂。減小了冬天干油阻力,夏天干油易流失的問(wèn)題。4?確保軸承工作環(huán)境清潔:1
6、)改善軸承密封結(jié)構(gòu)。將單唇骨架油封改為雙唇骨架油封,11主唇都是背對(duì)軸承安裝,主唇實(shí)現(xiàn)了阻擋兩側(cè)灰塵進(jìn)入的效果,副唇乂能起到防止?jié)櫥^(guò)多流失的作用。2)加強(qiáng)汕品以維修過(guò)程的管理。定期更換濾汕器的濾芯,維修過(guò)程屮每一個(gè)暴露在外血的管接頭都包裹起來(lái),防止灰塵等雜質(zhì)進(jìn)入管路;裝配軸承過(guò)程中嚴(yán)格按照軸承要求,清潔安裝。實(shí)施Z后,2008年下線扇形段28臺(tái)次,由于軸承損壞所占比例為17.86%。平均拉鋼壽命為129.89天。一臺(tái)扇形段維修成本約為12.5萬(wàn)元,改造后共節(jié)省維修費(fèi)用287.5萬(wàn)元。同時(shí)減少了煉鋼停機(jī)檢修時(shí)間4140分鐘,降低了煉鋼損失82.8萬(wàn)元,年綜合效益為370.3萬(wàn)元。