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《屯留選煤廠應(yīng)用粗煤泥分選工藝的研究.pdf》由會員上傳分享,免費在線閱讀,更多相關(guān)內(nèi)容在行業(yè)資料-天天文庫。
1、煤炭加工與綜合利用No.6,2011COALPROCESSING&COMPREHENSIVEUTILIZATION37屯留選煤廠應(yīng)用粗煤泥分選工藝的研究趙小楠,杜軍(1.中國礦業(yè)大學(xué)(北京)化學(xué)與環(huán)境工程學(xué)院,北京100083;2.潞安煤業(yè)集團屯留選煤廠,山西襄垣046100)摘要:屯留礦選煤廠粗煤泥分選存在精煤灰分高、產(chǎn)率低、尾煤灰分低等問題;經(jīng)試驗,采用TBS對粗煤泥進行分選,在合適的分選密度、傾斜板角度、注水壓力和流量條件下,TBS分選工藝的精、尾煤灰分分別達到10.31%、69.37%。關(guān)鍵詞:選煤廠;粗煤泥;TBS干擾床分選機;分選效果中圖分
2、類號:TD94文獻標識碼:A文章編號:1005.8397(2011)06-0037-03屯留煤礦選煤廠隸屬于山西潞安礦業(yè)(集團)分選工藝備受國內(nèi)選煤廠的關(guān)注,。有限責任公司屯留礦井,是一座設(shè)計規(guī)模為6.001煤質(zhì)特點Mt/a的特大型礦井選煤廠。礦井初期開采3號煤層,采用綜采放頂煤開采技術(shù)。選煤廠設(shè)計采用煤質(zhì)分析表明,3號煤以貧煤為主,部分為塊煤動篩跳汰一原煤兩產(chǎn)品重介質(zhì)旋流器一末煤無煙煤。煤芯煤樣灰分16.39%,揮發(fā)分螺旋分選一煤泥壓濾回收的聯(lián)合工藝流程。由于12.95%,硫分0.29%,發(fā)熱量29.35MJ/,屬螺旋分選機分選密度高于1.6g/cm
3、,而且對入中灰、特低硫、中高發(fā)熱量、高熔點灰分的貧選原煤量和煤質(zhì)變化適應(yīng)性差,設(shè)備參數(shù)不易確煤。參照GB一478—87《煤炭浮沉試驗方法》對定和調(diào)節(jié),人料分配系統(tǒng)復(fù)雜。實踐發(fā)現(xiàn),末煤煤樣做密度組成分析J,1.0~0.125mm粒級粗分選效果不理想,精煤灰分一般在22%左右,尾煤泥的浮沉實驗結(jié)果如表1所示。礦灰分在56%左右,存在精煤灰分偏高,尾煤灰由表1可以看出,該廠煤泥灰分為13.78%,分偏低,精煤產(chǎn)率和回收率都達不到要求等問煤泥中小于1.5g/cm密度級占80%以上,其中,題。而煤泥重介質(zhì)旋流器分選在離心力場中進小于1.4g/era粗煤泥占47.
4、51%,1.4—1.5行,一定程度上能改善分選效果,但需要使用超em粗煤泥占32.61%。理論分選密度較低,適合細磁鐵礦粉作介質(zhì),介質(zhì)制備、回收系統(tǒng)復(fù)雜,采用TBS粗煤泥分選工藝;煤泥灰分相對較低,運行費用高。精煤含量高。若能對粗煤泥實現(xiàn)有效回收,提高通過對目前國內(nèi)外所有煤泥分選設(shè)備進行調(diào)分選精度,將給本廠帶來可觀的經(jīng)濟效益。研考察、分析比較,確定將TBS作為該廠粗煤泥2粗煤泥分選工藝改造分選系統(tǒng)試驗性技術(shù)改造的首選設(shè)備。TBS干擾床分選機具有處理量大、分選效率高、精煤灰分TBS干擾床分選機作為粗煤泥分選設(shè)備,在低、運行元動力、結(jié)構(gòu)簡單、占地面積小、自
5、動屯留選煤廠與重介質(zhì)旋流器和壓濾機配合使用,控制運行、維護工作量小、無需外加任何藥劑或代替原有的螺旋分選機對粗煤泥進行分選,回收介質(zhì)、運行成本低等優(yōu)點。近幾年,TBS干擾床精煤。其工藝是:大于1.0mm粒級物料由重介質(zhì)系統(tǒng)分選,小于1.0mm粒級物料經(jīng)旋流器濃縮,底流(1.0~0.125mm,人料濃度:40%~收稿日期:20116I2550%)進入TBS干擾床分選機分選,溢流(小于作者簡介:趙小楠(1982一),女,河南周口人,中國礦業(yè)大學(xué)(北京)化學(xué)與環(huán)境工程學(xué)院2010級在讀博士研究生,研究0.125mm)進行濃縮、壓濾。改造前后粗煤泥分方向:礦物
6、分選理論、工藝及設(shè)備。選系統(tǒng)工藝流程分別見圖1和圖238煤炭加工與綜合if,4用2011年第6期煤泥橢69.37%,能夠得到較低灰分的精煤和較高灰分的尾煤,而相同入料條件下螺旋分選機精、尾煤灰分分別為20.42%和50.89%。表2TBS調(diào)試結(jié)果濾圖1改造前粗煤泥分選系統(tǒng)工藝流程示意煤倆注:傾斜板角度是指傾斜板與水平晰之間的夾角。濾(1)從分選密度的角度分析,螺旋分選機分選密度一般在1.6~1.7tm,而屯留選煤廠圖2改造后粗煤泥分選系統(tǒng)工藝流程示意1.0~0.125mm粒級粗煤泥中小于1.5g/cm密度級占80%以上,低于螺旋分選機的有效分選密3應(yīng)用
7、效果度;TBS分選密度在1.2~1.8g/cm,范嗣較調(diào)試過程中,綜合分析TBS運行特點、煤大,且控制靈活。質(zhì)、工藝流程及初步調(diào)試結(jié)果,確定分選密度范(2)從對煤質(zhì)的適應(yīng)性上來看,螺旋分選機圍為1.3—1.45g/am,傾斜板角度為75。~90。。對入選煤質(zhì)變化適應(yīng)性差,一般用于易選的動力在上述范圍內(nèi)對rIBS進行精調(diào),確定TBS在其丁煤排矸;TBS對人選煤質(zhì)變化適應(yīng)性相對較強,藝條件下的最佳工況點,通過多次重復(fù)采樣求平在煉焦煤選煤廠粗煤泥處理中更能顯示其優(yōu)勢。均值,分析結(jié)果見表2。從表2可看出,TBS分(3)從控制上看,螺旋分選機的參數(shù)不易確選機在設(shè)
8、定的注水壓力和流量下,分選密度為定和調(diào)節(jié),入料分配系統(tǒng)復(fù)雜;而TBS在參數(shù)設(shè)1.35g/cm、