長壽分廠CPS硫磺回收裝置運行兩年評述.pdf

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1、理論與實踐159長壽分廠CPS硫磺回收裝置運行兩年評述楊賢劉琴黃輝摘要:隨著原料天然氣氣質(zhì)氣量的日趨變化,我們對硫磺回收技術(shù)的要求也越來越高。本文簡述了CPS硫磺回收裝置在長壽分廠運行過程中采取的調(diào)整、優(yōu)化等方案,發(fā)表了對CPS工藝一些觀點及建議,并就目前仍存在的問題進行了探討。關(guān)鍵詞:CPS硫磺回收運行優(yōu)化探討1裝置概況及工藝流程簡介定累積量,吹掃不成功。問題二:在實際操作中發(fā)現(xiàn),點火時只有長壽分廠CPS硫磺回收裝置于2010年11月22日建成投將點火空氣和點火燃料氣的壓力控制在10-15KPa

2、之間才容易43產(chǎn)。該工藝與設(shè)計處理原料天然氣400×10m/d脫硫裝置相匹點火成功,原裝置設(shè)計選型的自力式調(diào)壓閥不能將壓力調(diào)整到33配,設(shè)計原料氣中H2S含量4~6g/m,CO2含量53.80~59.49g/m,該范圍,所以主燃燒爐點火時需要操作人員到現(xiàn)場手動調(diào)節(jié)進3裝置年開工為8000小時,設(shè)計處理酸氣量1225~1581m/h,酸氣行泄壓,才能點火成功。中H2S濃度35.87~41.68%,硫回收率≥99.25%,SO2排放量≤解決措施:吹掃更換了合適的自力式壓調(diào)閥,并且對點火程14.2kg/

3、h,設(shè)計最大硫磺產(chǎn)量24t/d。序中吹掃氮氣流量進行了人為地放大,以確保在規(guī)定時間內(nèi)滿CPS工藝由一個熱反應段、一個常規(guī)克勞斯反應段加三個足吹掃條件。后續(xù)的低溫克勞斯反應段組成。CPS硫磺回收裝置由熱轉(zhuǎn)化和2.4氮氣裝置不連續(xù)運行,不能持續(xù)供給保護氣催化轉(zhuǎn)化兩部分組成,即:改良克勞斯工藝、常規(guī)克勞斯工藝加主燃燒爐、尾氣灼燒爐設(shè)置的吹掃口,包括高溫熱電偶、光CPS吸附工藝。熱轉(zhuǎn)化段是指經(jīng)過酸氣預熱器預熱后的酸氣進學溫度計、火焰檢測器、看窗及點火槍等均需保護氣連續(xù)進行冷入主燃燒爐內(nèi)的酸氣燃燒器,在主燃

4、燒爐內(nèi)進行燃燒,燃燒爐起吹。但是,制氮系統(tǒng)為間歇開車,不能持續(xù)供給保護氣。到一個非催化轉(zhuǎn)化段(熱轉(zhuǎn)化段)的作用,轉(zhuǎn)化酸氣中總硫量的解決措施:(1)將風機出口(流量計后)空氣管線與吹掃氮氣66%。催化轉(zhuǎn)化段由一個克勞斯反應段加三個低溫克勞斯反應段主管連通,并設(shè)置了一個手動閘閥。在正常生產(chǎn)時打開該閥,使組成,其中克勞斯反應段將過程氣中殘留的H2S和SO2在催化劑用空氣代替氮氣對吹掃口進行吹掃保護。(2)為避免風機出口空作用下進一步轉(zhuǎn)化生成硫,在克勞斯反應器后冷凝回收硫,大約氣帶雜質(zhì)堵塞吹掃口,經(jīng)分廠決

5、定將部分關(guān)鍵部位的保護氣改20%則是在克勞斯反應器內(nèi)進行,而低溫克勞斯反應段即CPS為儀表風,至今運行良好。反應段,采用三級CPS反應器和三級CPS冷凝器。兩級反應器作2.5、部分蒸汽管線出現(xiàn)周期性水擊現(xiàn)象為低溫CPS反應器一直處于運行狀態(tài),將硫磺吸附至催化劑之各級硫冷器低低壓蒸汽出口管線設(shè)計為“U”型,易造成該段上,另一級反應器在再生后進行冷卻以用作低溫反應器。再生和管線水擊,使得鋼平臺及管線震動較大。初始冷卻均在CPS主反應器進行,經(jīng)過一定的時間CPS主反應解決措施:正常生產(chǎn)期間對各級硫冷器引

6、入一定量的煮爐器需從主位移至后位進行最終冷卻時,通過三只兩通閥和三只蒸汽,保證該段管線不會積水,在裝置檢修期間去除了“U”型布三通閥的自動開關(guān)使氣體轉(zhuǎn)向,從而改變過程氣穿越CPS段的置,防止該段積水,保證裝置安全運行。流徑,實現(xiàn)三級CPS反應器和三級CPS冷凝器循環(huán)。其流程簡圖3目前存在的問題及建議見圖1。3.1硫磺回收裝置操作彈性偏低2裝置運行中發(fā)現(xiàn)的問題及解決措施長壽分廠在鄰近分廠裝置大修期間,由于上游不同氣源的2.1主爐燃燒不穩(wěn)定混輸,造成進廠原料氣氣質(zhì)氣量波動較大。在實際運行過程中,裝置在

7、低負荷運行狀態(tài)下,酸氣濃度僅在30%-35%之間,當酸氣量波動達到1700m3/h,回收單元回壓升高,酸氣進爐阻力與設(shè)計值相比偏低,主燃燒爐爐溫僅在850℃左右,低于主燃燒較大,造成脫硫單元再生系統(tǒng)壓力超高,如未及時控制酸氣放空爐穩(wěn)定燃燒運行最低爐溫927℃,不能保證火焰穩(wěn)定燃燒。酸氣閥,就可能造成酸氣放空。量或濃度波動時,很可能造成主燃燒爐熄火。鑒于此,分廠采取建議:目前分廠有兩只調(diào)節(jié)閥,其中一只即酸氣流量調(diào)節(jié)閥加入一定量燃料氣混合燃燒,使主燃燒爐火焰趨于穩(wěn)定。然而,為全開狀態(tài),未起調(diào)節(jié)作用,反

8、而對酸氣流動有一定阻力,故建長期加入燃料氣,一旦配風稍有不當,容易造成反應器積炭,從議去除酸氣流量調(diào)節(jié)閥,在酸氣進入主燃燒爐前只用一個調(diào)節(jié)而影響催化劑活性、硫磺回收率及硫磺質(zhì)量等。閥。解決措施:2011年檢修,增設(shè)了酸氣分流管線,日常生產(chǎn)過3.2各級硫冷器的上水工藝繁冗程中,操作人員根據(jù)主爐燃燒情況,采用分流法來調(diào)整進爐的酸CPS回收裝置各級硫冷器的上水是通過回收裝置給水泵提氣流量大小,進而確保了主爐的正常燃燒。供,其給水泵的凝結(jié)水來自壓力回水箱。回收裝置產(chǎn)生的凝結(jié)水2.2尾氣灼燒

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