塔里木熱電廠1#汽輪機(jī)汽封漏汽大原因分析與對(duì)策

塔里木熱電廠1#汽輪機(jī)汽封漏汽大原因分析與對(duì)策

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1、科技論壇塔里木熱電廠1#汽輪機(jī)汽封漏汽大的原因分析及對(duì)策林國(guó)勇(新疆阿克蘇塔里木熱電廠,新疆阿克蘇843000)摘要:通過對(duì)塔里木熱電廠1#汽輪機(jī)軸封系統(tǒng)的介紹和汽封漏汽量大的造成原因進(jìn)行了分析,并對(duì)汽封調(diào)整系統(tǒng)進(jìn)行了改造,介紹了改造實(shí)施情況,改造后機(jī)組的汽封系統(tǒng)穩(wěn)定運(yùn)行,油質(zhì)惡化的問題得到根治,機(jī)組的經(jīng)濟(jì)性和安全性大大提高,達(dá)到了預(yù)期效果。確保了我廠1#汽輪發(fā)電機(jī)組長(zhǎng)周期安全經(jīng)濟(jì)運(yùn)行。關(guān)鍵詞:汽輪機(jī);汽封;漏汽;分析;對(duì)策塔里木熱電廠1#汽輪機(jī)由南京汽輪電機(jī)機(jī)的復(fù)速級(jí)壓力有原1.2MPA升高到廠生產(chǎn),原型號(hào)為N12-3.43

2、-1,純凝式,于19961.9至2.0MPA,致使高壓汽封的漏氣年10月投入運(yùn)行,后根據(jù)該廠供熱運(yùn)行的需要量也大大增加,主蒸汽沿著主軸大量于2004年8月對(duì)機(jī)組抽汽系統(tǒng)進(jìn)行改造,改造漏入軸封A與B之間的M腔室后,后型號(hào)為C12-3.43/0.981.最大抽汽壓力為通過軸封B漏入N腔室,雖然漏汽經(jīng)0.981MPA、抽汽量為28T/H,但改造后高壓汽封過A軸封多次節(jié)流,壓力有所降低,漏氣量增大,軸封壓力居高不下,維持在但仍然很高,高溫蒸汽具有的熱量一0.04MPA左右,機(jī)頭有明顯汽封漏氣刺汽,運(yùn)行方面將通過主軸傳遞到前軸承座,滲一

3、段時(shí)間后,經(jīng)檢測(cè)發(fā)現(xiàn)透平油乳化,對(duì)機(jī)組的漏至油系統(tǒng)中,使油質(zhì)惡化,軸封壓長(zhǎng)周期安全經(jīng)濟(jì)運(yùn)行造成了很大影響。力也一直維持在0.04MPA左右,調(diào)1塔里木熱電廠1#汽輪機(jī)軸封系統(tǒng)(見整不下來(lái),無(wú)法只好投入真空濾油機(jī)圖1)濾油以保持汽輪機(jī)的安全運(yùn)行。圖2改造后汽封工作系統(tǒng)圖機(jī)組正常運(yùn)行時(shí)軸封系統(tǒng)汽源來(lái)自一二21#汽輪機(jī)汽封漏汽大的原因段抽汽,而機(jī)組啟?;虻拓?fù)荷時(shí)由于一二段抽分析表1加裝軸封調(diào)整裝置前后檢測(cè)數(shù)據(jù)對(duì)比汽壓力太低,故用新蒸汽給軸封系統(tǒng)供汽,為了汽輪機(jī)經(jīng)過抽汽維持供汽壓力穩(wěn)定,通過均壓箱上的壓力調(diào)整系統(tǒng)改造后,在復(fù)速級(jí)器來(lái)實(shí)

4、現(xiàn),均壓箱壓力太高時(shí),則壓力調(diào)整器動(dòng)前增加了抽汽口,并封作,減小進(jìn)入均壓箱的蒸汽量,若仍然太高,部堵了部分隔板上部分分蒸汽將進(jìn)入凝汽器;若均壓箱壓力較低,則進(jìn)通流部分,使得復(fù)速級(jí)行相反的操作,使之維持均壓箱壓力穩(wěn)定。從而前的蒸汽壓力大大升保證了高低壓汽封的穩(wěn)定,主蒸汽沿著主軸漏高,在機(jī)組較高負(fù)荷和入軸封A與B之間的M腔室后,一部分可能通供熱運(yùn)行中,汽缸中的過軸封B漏入N腔室,雖然漏汽經(jīng)過A軸封多高壓蒸汽在比以前相次節(jié)流,壓力有所降低,但溫度仍然很高,高溫對(duì)封閉的空間內(nèi),即使蒸汽具有的熱量一方面將通過主軸傳遞到前軸是極少部分沿主

5、軸傳承座,使油質(zhì)惡化,不利于潤(rùn)滑,另一方面將使遞到前汽封,而在機(jī)組改造同時(shí)又沒有對(duì)軸封資源浪費(fèi)。軸封B過度膨脹。另外,從N、J腔室漏出的蒸系統(tǒng)進(jìn)行相應(yīng)改造,使得汽封漏汽量增加,汽封3.2提高運(yùn)行操作水平及責(zé)任心,在變負(fù)汽以及從大氣中漏入的空氣進(jìn)入L、K腔室后漏汽又沒有得到及時(shí)排泄,滲漏至油系統(tǒng)中和荷工況下,加強(qiáng)軸封供汽壓力監(jiān)視和調(diào)整。使軸通過軸封回汽管進(jìn)入軸封加熱器被凝結(jié)水冷卻大氣中,油質(zhì)惡化、蒸汽資源浪費(fèi)。封系統(tǒng)壓力穩(wěn)定,均壓箱溫度恒定在合格范圍凝結(jié),工質(zhì)和熱量均得到回收,分離出來(lái)的空氣31#汽輪機(jī)汽封漏汽大的對(duì)策內(nèi),軸封泄

6、壓系統(tǒng)通暢。和少量蒸汽被射汽抽氣器抽出,在射汽抽氣器3.1改進(jìn)軸封調(diào)整系統(tǒng),針對(duì)查找到原因3.3保持真空濾油機(jī)的正常連續(xù)運(yùn)行,加抽的作用下,L、K腔室始終保持微負(fù)壓,保證了后,在該汽輪機(jī)的軸封調(diào)整系統(tǒng)中增加了一套強(qiáng)運(yùn)行中主油箱定期放水以及化學(xué)油質(zhì)檢測(cè)工機(jī)組的安全穩(wěn)定運(yùn)行。調(diào)整裝置,即引一路高壓汽封漏氣至凝汽器和作。但在該汽輪機(jī)經(jīng)過抽汽系統(tǒng)改造后,在汽均壓箱并聯(lián)使用,在汽輪機(jī)啟動(dòng)和較低負(fù)荷時(shí),4結(jié)論(見表1)輪機(jī)的雙列復(fù)速級(jí)前增加了抽汽口后,使汽輪由均壓箱投入運(yùn)行,保證軸封系統(tǒng)的安全穩(wěn)定目前,塔里木熱電廠1#汽輪機(jī)應(yīng)用了此運(yùn)行,

7、在較高負(fù)荷和供熱汽封調(diào)整裝置后,通過近兩年的運(yùn)行觀察和檢運(yùn)行時(shí)投入此調(diào)整裝置驗(yàn),現(xiàn)軸封供汽壓力一直維持在和均壓箱并聯(lián)使用,既保0.018~0.02MPa,汽輪機(jī)透平油乳化得到了根證了高壓汽封的漏汽一治,解決了油中進(jìn)水的隱患,保證了油質(zhì),避免部分供均壓箱供低壓汽了因油質(zhì)造成的軸瓦軸徑劃傷和調(diào)節(jié)系統(tǒng)異封防漏空氣,保證了均壓常。機(jī)頭的汽封漏氣也大大減少,機(jī)組的安全性箱的安全經(jīng)濟(jì)運(yùn)行,另一和經(jīng)濟(jì)性大大提高,達(dá)到了預(yù)期的效果。部分漏汽經(jīng)此改造后的作者簡(jiǎn)介:林國(guó)勇(1967~),男,工程師,新軸封調(diào)整裝置排泄至凝疆阿克蘇塔里木熱電廠運(yùn)行主

8、任,1995年以來(lái)汽器中,回收利用。避免一直從事汽輪機(jī)的專業(yè)技術(shù)研究工作。高壓汽封漏氣滲漏至油系統(tǒng)中使油質(zhì)惡化和排圖1前后軸封及軸封系統(tǒng)系統(tǒng)圖泄至大氣中,熱源損失和責(zé)任編輯:程鵬-38-

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