刻蝕返工分析.doc

刻蝕返工分析.doc

ID:57728150

大?。?4.00 KB

頁數(shù):2頁

時(shí)間:2020-09-02

刻蝕返工分析.doc_第1頁
刻蝕返工分析.doc_第2頁
資源描述:

《刻蝕返工分析.doc》由會(huì)員上傳分享,免費(fèi)在線閱讀,更多相關(guān)內(nèi)容在教育資源-天天文庫。

1、3.16-3.23刻蝕返工統(tǒng)計(jì)不良總數(shù)898868136519012所占比例15.136%14.966%11.565%23.129%0.850%32.393%2.041%返工原因刻蝕線前寬刻蝕線后寬質(zhì)檢測片返工側(cè)邊刻蝕線較寬臟片/油污燒焦/黑點(diǎn)片其它原因 898868136519012刻蝕現(xiàn)階段返工原因分析及改善原因分析:針對上周RENA刻蝕出現(xiàn)的返工問題經(jīng)分析大約有以下幾個(gè)原因一、工藝問題:1、刻蝕線出現(xiàn)波動(dòng),表現(xiàn)硅片在刻蝕槽前進(jìn)方向前端或后端出現(xiàn)較寬的刻蝕線,影響刻蝕外觀,經(jīng)分析出現(xiàn)這種情況占返工比例的30%左右,尤其這種情況出現(xiàn)在剛開機(jī)投片的時(shí)候,針對這種情況,主要是因?yàn)?/p>

2、前后排風(fēng)不平衡所致2、質(zhì)檢與生產(chǎn)人員投片較為分散,導(dǎo)致刻蝕液鋪展不好,上涌到硅片上,出現(xiàn)刻蝕線較寬現(xiàn)象。3、出現(xiàn)硅片側(cè)邊刻蝕線較寬主要因?yàn)榭涛g溶液不按照比例補(bǔ)液導(dǎo)致溶液比利失調(diào)或者設(shè)備滾輪不平,即滾輪出現(xiàn)兩邊低中間高的現(xiàn)象二、其它原因1、擴(kuò)散或制絨工藝衛(wèi)生不達(dá)標(biāo),導(dǎo)致擴(kuò)散的燒焦與黑點(diǎn)片,這樣導(dǎo)致刻蝕后鍍膜出現(xiàn)不良,出現(xiàn)返工,增加了鍍膜段的返工率2、一些其它原因如硅片外觀油污臟片,導(dǎo)致刻蝕返工3、還有一些設(shè)備因素導(dǎo)致返工改善措施:1、出現(xiàn)刻蝕線前后較寬的現(xiàn)象,主要調(diào)節(jié)排風(fēng)使前后排風(fēng)達(dá)到平衡2、側(cè)邊爬液主要調(diào)整滾輪水平,同時(shí)可以調(diào)節(jié)帶速解決3、質(zhì)檢測片一定要與正常片一樣保持2cm的

3、距離,第一批次測片要在假片后面跑片降低測片帶來的返工,如下圖:測片…測片………假片假片假片假片保持假片與測片距離2CM或者測片與正常片2CM4、對于燒焦、黑點(diǎn)片,擴(kuò)散清洗段應(yīng)該做好藝衛(wèi)生,減少黑點(diǎn),燒焦片的下傳

當(dāng)前文檔最多預(yù)覽五頁,下載文檔查看全文

此文檔下載收益歸作者所有

當(dāng)前文檔最多預(yù)覽五頁,下載文檔查看全文
溫馨提示:
1. 部分包含數(shù)學(xué)公式或PPT動(dòng)畫的文件,查看預(yù)覽時(shí)可能會(huì)顯示錯(cuò)亂或異常,文件下載后無此問題,請放心下載。
2. 本文檔由用戶上傳,版權(quán)歸屬用戶,天天文庫負(fù)責(zé)整理代發(fā)布。如果您對本文檔版權(quán)有爭議請及時(shí)聯(lián)系客服。
3. 下載前請仔細(xì)閱讀文檔內(nèi)容,確認(rèn)文檔內(nèi)容符合您的需求后進(jìn)行下載,若出現(xiàn)內(nèi)容與標(biāo)題不符可向本站投訴處理。
4. 下載文檔時(shí)可能由于網(wǎng)絡(luò)波動(dòng)等原因無法下載或下載錯(cuò)誤,付費(fèi)完成后未能成功下載的用戶請聯(lián)系客服處理。