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《抽油機減速器箱座加工過程工藝創(chuàng)新》由會員上傳分享,免費在線閱讀,更多相關(guān)內(nèi)容在學(xué)術(shù)論文-天天文庫。
1、抽油機減速器箱座加工過程工藝創(chuàng)新 摘要在抽油機的制造過程中,減速箱座加工過程中一直采用傳統(tǒng)工藝流程,既不能保證產(chǎn)品的質(zhì)量,又嚴重影響生產(chǎn)效率,同時也造成工時的浪費。文章通過工作實踐,進行技術(shù)攻關(guān)和工藝創(chuàng)新,并通過生產(chǎn)實踐驗證,取得了良好的效果。關(guān)鍵詞減速器;箱座;加工;工藝創(chuàng)新中圖分類號:TH2文獻標識碼:A文章編號:1671-7597(2014)01-0127-01根據(jù)《抽油機規(guī)范》標準要求,只有通過對抽油機產(chǎn)品的設(shè)計、工藝,以及相應(yīng)的生產(chǎn)過程進行優(yōu)化,才能達到提高產(chǎn)品質(zhì)量,保證用較高的生產(chǎn)效率和較低的成本,最大限度的滿足客戶的需求之目的。在
2、抽油機的制造過程中,減速箱座加工過程中一直采用傳統(tǒng)工藝流程,既不能保證產(chǎn)品的質(zhì)量,又嚴重影響著生產(chǎn)效率,同時也造成工時的浪費。針對這個困擾許久的工藝問題,我們把“減速箱座生產(chǎn)工藝創(chuàng)新”列為重點課題進行技術(shù)攻關(guān),經(jīng)過一個月的設(shè)計實驗,圓滿的解決了這個工藝。通過此創(chuàng)新工藝的實施,取得了一舉三得效果:大幅度的提高了生產(chǎn)效率;保證了產(chǎn)品質(zhì)量;降低了勞動強度和生產(chǎn)中的安全風(fēng)險。1原始焊接加工工藝41)減速箱生產(chǎn)過程是鉚工將兩塊頂板放在有限位塊的工裝上,將兩塊頂板按圖紙尺寸定位連接好,再將下好尺寸的兩塊立板依次在連接好的頂板上組對成箱體,點固后取下整個箱體,
3、由電焊工焊接完成整體后,轉(zhuǎn)入機加工序,將減速箱座翻轉(zhuǎn)過來,頂板朝上,用搖臂鉆對其進行鉆孔(兩側(cè)共計8個孔)。鉆完孔后上單臂銑床對其頂板進行平面度加工。流程為:下料、組對、焊接、頂板鉆孔、銑頂板平面。2)以往按上述工藝流程生產(chǎn),每個減速箱頂板劃線、工件定位、鉆孔完成需要合計工時需要1小時40分鐘。工件轉(zhuǎn)出、轉(zhuǎn)回需要工時1小時,還浪費車輛轉(zhuǎn)出需要費用等。3)按上述工藝鉆孔,因為單個劃線鉆孔,鉆床擺動有一定的自由度,往往造成孔與孔之間的尺寸偏差過大,導(dǎo)致組裝過程中工件不能互換使用。出現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量問題。4)按上述工藝鉆孔,鉆工需要半蹲在減速箱座上邊操作鉆床
4、,從而才能保證鉆孔尺寸精度。為此對鉆工造成潛在的不安全風(fēng)險因素。2改進后創(chuàng)新工藝1)通過分析原有工藝的不足,經(jīng)過反復(fù)思考設(shè)計論證了新減速箱座工裝,通過了試驗和改進,完成了新工藝,流程為:下料、頂板批量鉆孔(利用鉆孔模具)、上工裝(頂板工裝定位)組對成型、焊接完成、銑頂板平面。42)工裝使用說明:將鉆好孔的減速箱座頂板按圖定位銷位置定位放平(工裝上有圓形墊塊可以保證減速箱頂板與其線性接觸,從而保證兩塊頂板的最佳同一平面度)。工裝上的定位銷插孔可以變換定位銷的位置,能同時滿足各種型號抽油機減速箱座組對的需要。待定位好頂板后,依次連接好四塊側(cè)板,點固牢
5、固,吊到焊工平臺進行焊接。3)經(jīng)過該新工藝的實施,提高了生產(chǎn)效率,鉆孔質(zhì)量也得到保證,首先對頂板利用鉆孔模具進行批量鉆孔,從而保證了孔與孔之間尺寸精度,保證了組裝過程中工件的互換性。批量鉆孔大大提高了生產(chǎn)效率,每次可以將4件頂板疊加在一起,上面放上鉆孔模板。如下圖所示,鉆孔工作效率一次性提高了75%。4)通過該工藝的實施,降低了勞動強度,避免了原來鉆工蹲在減速箱座上單個鉆孔操作的存在的安全風(fēng)險。5)通過該工藝的實施,節(jié)約了反復(fù)轉(zhuǎn)運的工時及運費,同時也提高了生產(chǎn)效率。3創(chuàng)新工藝與原始工藝對比通過對2012年每月生產(chǎn)813臺減速箱座體進行了統(tǒng)計測算,
6、創(chuàng)新工藝較原始工藝生產(chǎn)效率有很大的提高,見表1。表1原始工藝與創(chuàng)新工藝對比通過創(chuàng)新工藝前后的對比,加工產(chǎn)品一次交檢合格率提高到100%,生產(chǎn)效率提高了75%。經(jīng)過綜合評定,產(chǎn)生了較好的經(jīng)濟效益。4表2創(chuàng)新工藝經(jīng)濟效益統(tǒng)計表在減速箱座生產(chǎn)加工過程中,如果按一年813臺套產(chǎn)量計算,813臺/年×[(1-75%)×180元/臺(返工費)+95元/件+75元/件+20元/件]=191055元,計年節(jié)約生產(chǎn)成本約為19.11萬元。4總結(jié)經(jīng)過較長時間的生產(chǎn)加工實踐,抽油機減速器箱座加工過程的工藝創(chuàng)新取得良好的生產(chǎn)效果和經(jīng)濟效益。但在加工過程中,也發(fā)現(xiàn)焊接工藝
7、還需不斷地進行改進和完善。另一方面,因為工序中鉚工、焊工的技術(shù)水平參差不齊,也嚴重影響產(chǎn)品加工質(zhì)量。因此,一方面要提高技能水平,提高工藝創(chuàng)新水平,另一方面,需要樹立牢固的“質(zhì)量第一”的質(zhì)量意識。唯有如此,才能生產(chǎn)出質(zhì)量合格、產(chǎn)品優(yōu)質(zhì)、運行穩(wěn)定的產(chǎn)品,進一步滿足產(chǎn)品出口質(zhì)量要求。參考文獻[1]馬洪勛.影響機械加工表面質(zhì)量的因素分析[J].產(chǎn)業(yè)與科技論壇,2010(02).[2]孫玲琴.抽油機減速器底座與底盤連接制造工藝研究[J].中國石油和化工標準與質(zhì)量,2013(11).4