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《鉆孔試驗(yàn)樁施工總結(jié)》由會(huì)員上傳分享,免費(fèi)在線閱讀,更多相關(guān)內(nèi)容在工程資料-天天文庫。
1、中鐵十二局集團(tuán)二廣高速常德蘆荻山連接線第二標(biāo)段(馬家吉河大橋)旋挖樁施工總結(jié)編制人:審核人:編制單位:中鐵十二局集團(tuán)二廣高速常德蘆荻山連接線第二標(biāo)段(馬家吉河大橋)編制日期:二0一三年五月三十日旋挖樁施工總結(jié)一、試驗(yàn)樁工程概況二廣高速常德蘆荻山連接線馬家吉河大橋4#-1樁作為試驗(yàn)樁,樁徑為φ1.8m,樁長58.5m,鋼筋籠長度為58.48m,樁身砼設(shè)計(jì)標(biāo)號(hào)為C30,設(shè)計(jì)為摩擦樁,地質(zhì)狀況為粉質(zhì)粘土層、圓礫層、粉土層及圓礫層(見地質(zhì)柱狀圖附表)。二、施工概況試驗(yàn)樁嚴(yán)格按施工組織設(shè)計(jì)要求精心組織,認(rèn)真施工,5月22日12點(diǎn)30分開始鉆孔,5月26日14點(diǎn)50鉆至設(shè)計(jì)標(biāo)高,5月27日驗(yàn)孔吊裝鋼筋
2、籠,5月28日10點(diǎn)48分開始灌注樁身砼,歷時(shí)5小時(shí)24分鐘砼灌注完畢。三、采用的施工工藝、方法:1、鉆孔:選用的旋挖鉆機(jī)型號(hào)徐工280D,孔頂鋼護(hù)筒選用12mm厚鋼板,內(nèi)徑比設(shè)計(jì)樁徑大20cm,護(hù)筒高度3.0M。護(hù)壁采用泥漿池造漿:即鉆孔時(shí),先在泥漿池使用合格的粘土懸浮泥漿作為鉆孔泥漿,待護(hù)壁泥漿各項(xiàng)指標(biāo)滿足施工要求,再加速鉆進(jìn)。施工中根據(jù)土層狀況,鉆進(jìn)過程中泥漿比重控制為一般地層1.1~1.3,卵石、卵石夾粗砂1.4~1.6,鉆進(jìn)時(shí)出現(xiàn)塌孔,采取回填至坍孔位置,并采用改善泥漿性能,增大泥漿比重繼續(xù)鉆進(jìn)(具體見附件鉆進(jìn)記錄表),清孔后泥漿比重控制在:1.03~1.10,粘度約為17s。下
3、完鋼筋籠進(jìn)行二次清孔,二次清孔后孔底沉淀16cm。2、.鋼筋籠施工:鋼筋籠長58.48M,采取分節(jié)加工,三一25T吊車一次性吊裝到位,吊裝前對(duì)鋼筋龍進(jìn)行加固,吊裝中無變形,下放過程,逐段給予解除。3、水下砼施工:采用天鷹拌合站商品混凝土,8臺(tái)10-12m3砼輸送罐車運(yùn)輸?shù)绞┕がF(xiàn)場,能夠滿足砼灌注連續(xù)進(jìn)行。水下砼坍落度實(shí)測為18-22cm(以灌注現(xiàn)場實(shí)測為標(biāo)準(zhǔn)),砼中應(yīng)摻加緩凝減水劑,水泥凝結(jié)時(shí)間可推遲4小時(shí),粗骨料粒徑采用5-30mm,采用導(dǎo)管法澆注水下砼,導(dǎo)管直徑為300mm,導(dǎo)管聯(lián)接順直、光滑、密閉、不漏水。第一次澆注時(shí),導(dǎo)管底部距孔底400mm,第一盤澆注砼量要經(jīng)過計(jì)算確定為6.25
4、m3,保證導(dǎo)管下端埋入砼內(nèi)不少于1m,在澆注中導(dǎo)管下端埋深控制在2-6m范圍內(nèi);提升導(dǎo)管時(shí)嚴(yán)格控制導(dǎo)管的埋深和速度,嚴(yán)禁將導(dǎo)管拔出砼面,防止斷樁和缺陷樁發(fā)生,水下砼連續(xù)澆注不中斷,澆注樁頂?shù)母叱坛^設(shè)計(jì)高程0.5m以上。樁頂砼不良部分鑿掉清除,保證設(shè)計(jì)范圍內(nèi)樁體不受損傷。灌注過程中孔深21m-59m處混凝土用量為109m3,擴(kuò)孔系數(shù)為1.06,孔深10m-21m處因該處塌方灌注125m3,詳細(xì)見附表灌注樁灌注水下混凝土施工記錄表。四、施工中幾點(diǎn)體會(huì):試驗(yàn)樁嚴(yán)格按照施工組織設(shè)計(jì)進(jìn)行施工,各項(xiàng)工序在運(yùn)作中基本受控,取得了預(yù)期的效果。同時(shí),在施工中也暴露出了一些問題,大部分現(xiàn)場已經(jīng)解決,部分需在
5、以后的施工中進(jìn)行糾正和預(yù)防。具體總結(jié)如下:第一部分:試驗(yàn)樁經(jīng)驗(yàn)1、臨時(shí)設(shè)施及施工便道能滿足施工需要,拌和站運(yùn)轉(zhuǎn)良好,施工機(jī)具性能完好。2、混凝土配合比能滿足規(guī)范和設(shè)計(jì)要求;能能夠滿足施工要求。3、技術(shù)準(zhǔn)備完善,技術(shù)力量配備充足,施工人員崗前都進(jìn)行了培訓(xùn),施工技術(shù)方案都得到很好落實(shí)。4、機(jī)械設(shè)備、人員的配備組合比較合理,能夠保證優(yōu)質(zhì)、高效完成施工任務(wù)。5、質(zhì)量及安全控制措施都能很好的應(yīng)用到施工全過程并受控。第二部分:不足部分1、鉆孔過程(5月22日12:30-26日14:50):①對(duì)砂卵石層不夠重視,導(dǎo)致塌孔(孔深13m-21m處),塌孔集中在土層與卵石層交界處;2、鋼筋籠加工及吊裝:①鋼筋
6、籠加工未跟上鉆孔速度,出現(xiàn)等鋼筋籠的情況;②鋼筋籠吊裝功效過低(5月27日8點(diǎn)-28日1點(diǎn),共17小時(shí),工人5名,鋼筋籠共4節(jié))3、水下灌注((5月28日10:48-16:12):①灌注過程過快,導(dǎo)致泥漿排至場地內(nèi);②灌注過程中勞動(dòng)力分工不明確;③灌注水下混凝土超管量較大:設(shè)計(jì)樁長58.5m,設(shè)計(jì)方量148.79m3,實(shí)際澆筑264m3,。4、臨時(shí)施工便道需要進(jìn)一步整修,確保雨季施工不受影響。5、加強(qiáng)機(jī)械設(shè)備的日常保養(yǎng)、維護(hù),加強(qiáng)與攪拌站溝通及協(xié)作,確保拌和站砼供應(yīng)能力。