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1、中鐵二局集團建筑有限公司QC成果資料運用組合式拼裝大木模板,提高剪力墻施工質量。編寫人:龔燁組長:黎長貴二○○五年十一月二十九日目錄:序號標題頁碼1選擇課題2設定目標3提出方案4制定對策5實施對策(第一次PDCA循環(huán))6實施對策(第二次PDCA循環(huán))7標準化鞏固措施8總結和下一步打算一.選擇課題(一).概況:本工程為呼和浩特東達城市廣場項目高層建筑群中的兩棟高檔住宅。建筑面積11866.8平方米。建筑層數(shù)分別為18層和15層,建筑高度58.2米。公司承建該工程以來,成立了強有力的領導班子,針對該工程的特點成立了QC攻關小組,并各自選擇了活動的課題
2、,積極開展活動。(二).選題理由:(1)根據施工總承包合同本工程為質量達優(yōu),爭創(chuàng)內蒙古第一榮譽——草原杯工程的需要。(2)工程項目地處繁華商業(yè)區(qū),質量的好壞,直接影響公司信譽和今后的經濟效益。(3)采用大木模板后砼結構幾何尺寸的準確性、表面平整度、光潔度、砼質感是采用傳統(tǒng)組合木模板、鋼模板內襯4mm竹模板、鋼模板內襯2mmPVC板及其它模板施工都無法達到的,而幾者的成本投入幾乎相同,這樣大大改善了砼結構的施工工藝,砼表面工藝質量也達到精品工程的要求,同時保證了工期,是一種具有良好推廣前景的模板材料。根據上述情況,本小組確定的活動課題是:開展QC活
3、動,運用組合式拼裝大木模板,提高剪力墻施工質量。(三)小組簡介小組名稱中鐵二局集團建筑有限公司拼裝組合式大木模板QC小組注冊日期2005年3月注冊號中鐵二建#小組人數(shù)9課題名稱運用TQC方法,提高大模板施工的質量活動時間2005年3月至2005年10月小組類型創(chuàng)新型活動次數(shù)2獲獎情況接受TQC教育情況TQC培訓平均達64小時QC小組成員基本情況:表1姓名性別年齡文化程度職務組內分工接受TQC教育時間黎長貴男40大專項目經理組長72小時孫旭軍男32本科總工程師副組長96小時周華國男40大專工區(qū)主任組員72小時彭志強男26本科工程部長組員96小時王建
4、軒男39??瓢操|部長組員48小時龔燁男26本科技術主管組員96小時金川男26中專施工員組員48小時曹榮文男32中專施工員組員48小時黃涌男34本科材料主管組員48小時艾科金男40中專工班長組員48小時二.設定目標綜合以上情況,本小組設定如下目標:創(chuàng)主體優(yōu)良,爭創(chuàng)草原杯。確保剪力墻工程質量,自檢不合格點控制在5個百分點以內,實現(xiàn)剪力墻光潔,平整,垂直,消除蜂窩,麻面,夾渣等質量通病。三.提出方案(一)確定方案(1)工藝分析通過對過去工程模板使用情況分析及對模板市場的調研,提出五種方案。方案一:傳統(tǒng)組合木模板;方案二:鋼制定型大模板;方案三:組合鋼模
5、板內襯2mmPVC板;方案四:組合鋼模板內襯4mm竹膠板;方案五:木框組拼式大木模板。 方案一:組合木模板,散拼散拆,曾在許多工程中被廣泛使用,也是施工企業(yè)傳統(tǒng)的施工方法。優(yōu)點是企業(yè)自身擁有大量的木模板,工人熟悉操作流程,技術難度相對較小,運輸方便;缺點是施工速度慢,現(xiàn)場散亂,不易管理,安全文明施工較差;上部結構埋件較多,埋件固定困難,往往埋件表面和砼面不平齊,砼表面拼縫痕跡過多,拼縫不嚴,容易漏漿,對已施工完的下部砼污染重,觀感不能達到工藝質量要求。 方案二:鋼制定型大模板,整拼整裝,這是目前高架橋工程常規(guī)作法。優(yōu)點是剛度大,能保證砼幾何
6、尺寸,砼表面平整度好,觀感好;缺點是一次投入資金過高,自重大,必須由起重機械輔助施工,施工費用過高。 方案三:組合鋼模板內襯2mmPVC板,即將小型鋼模板在地面根據梁柱截面尺寸先進行不同組合,在組合完的鋼模板上利用連接劑粘貼固定2mm厚PVC板,最后再拼裝成型,優(yōu)點是模板自重較輕,砼表面光潔度好,不損壞鋼模板;缺點是PVC板熱脹冷縮,冬季施工和夏季施工時,粘貼不易牢固、易起鼓、極易脆斷,易造成砼表面不平整;且PVC板接頭不易處理,再次拼裝時模板縫易漏漿。方案四:組合鋼模板內襯4mm竹膠板,即先將小型鋼模板根據梁板尺寸進行支模鋪設,鋪設完后,將4
7、mm竹膠板按梁板尺寸裁割再鋪設固定在鋼模板上。優(yōu)點是小鋼模在腳手架上組合,無重量限制,組合施工方便,受天氣影響較少;砼幾何尺寸能夠保證,表面拼縫少,觀感質量較好;缺點是表面平整度差。方案五:木框組拼式大木模板,即將1830mm×915mm×18mm大木模板按構件設計尺寸和建筑模數(shù)裁割,并在四周加50mm×100mm木框,然后拼裝成型。優(yōu)點是模板自重輕,施工方便,周轉次數(shù)較多,攤銷成本降低。砼幾何尺寸準確,表面拼縫少,觀感質量好;性能比前四種方案有很大改進。(2)經濟效益分析方案一:購買一平方米標準組合木模(包括連接件等),根據木模定額,可周轉使用
8、5次,但實際使用2次以上必須修理,平均按3.5次周轉計算,每次使用攤銷費4.6元/m2,由于周轉次數(shù)增多后,砼表面不平整,通常需重新粉刷