華能南京電廠2號鍋爐褐煤摻燒運行分析報告

華能南京電廠2號鍋爐褐煤摻燒運行分析報告

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1、華能南京電廠2號鍋爐褐煤摻燒運行分析報告1概述華能南京電廠300MW超臨界直流鍋爐原設計燃燒晉東南貧煤,Vdaf14.91%,根據(jù)燃料市場的變化,于2009年進行了煙煤摻燒技術(shù)改造工程,按照煙煤摻燒75%設計,由于煙煤在和劣質(zhì)貧煤摻燒過程中,鍋爐運行經(jīng)濟性下降,為了提高鍋爐運行經(jīng)濟性,通過不斷的試驗,成功實現(xiàn)了煙煤的單燒,也達到了本次煙煤摻燒技術(shù)改造工程的最高目標。褐煤摻燒是在煙煤單燒的基礎(chǔ)上,進行的一種突破性的嘗試,為燃料選擇提供更廣闊的空間,在源頭上控制燃料成本。鑒于褐煤高水分、低熱值、易結(jié)渣、易爆的特性,在摻燒褐煤前進行了大量的技術(shù)儲備工作,根據(jù)褐

2、煤的特點,制定了相應的安全技術(shù)措施,確定了褐煤摻燒的運行方案;本著謹慎的態(tài)度,制定了相應的組織措施,有力保證褐煤摻燒過程中的安全。2技術(shù)路線2.12009年6月1號鍋爐進行了煙煤摻燒技術(shù)改造工程,同年8月開始進行煙煤摻燒試驗,最高摻燒比例達到75%;2.22009年8月1號鍋爐進行了煙煤單燒試驗,并對鍋爐性能進行考核,達到了改造的較高目標;2.32010年2月1號鍋爐對煙煤單燒進行了長時間的考驗,并首次明確確定,以煙煤單燒作為主要的運行方式,摻燒僅作為過渡方式;2.42010年5月2號鍋爐進行煙煤系統(tǒng)改造,并增加熱爐煙系統(tǒng),首次采用煙煤方式啟動;2.5在

3、前期大量工作的基礎(chǔ)上,于2010年6月23日開始進行褐煤摻燒試驗。3煤質(zhì)分析本次摻燒褐煤煤質(zhì)見表3-1所示,煙煤煤質(zhì)見表3-2所示。褐煤的水分很高,預期將對制粉系統(tǒng)的干燥出力有很高的要求,為了適應高水分褐煤的燃燒,本次2號鍋爐改造,增加了高溫爐煙的抽取管道,與低溫爐煙混合后為磨煤機提供干燥介質(zhì),暫定摻混后混煤收到基水分不高于20%。褐煤的發(fā)熱量很低,因此考慮與高發(fā)熱量的煙煤摻混,摻混后的發(fā)熱量不低于4600大卡。褐煤Vdaf高達47%以上,屬于極易爆煤種,因此考慮制粉系統(tǒng)安全,制粉系統(tǒng)氧量及磨煤機出口溫度將受到嚴格控制,防止因參數(shù)不當導致制粉系統(tǒng)爆炸。本

4、次到廠褐煤并未提供灰渣特性,根據(jù)常見褐煤的指標判斷,其灰熔點接近或低于神華煤的灰熔點,屬于易結(jié)渣煤種,這是我們在實驗過程中重點關(guān)注的問題,也是試驗能否持續(xù)的關(guān)鍵。因此,根據(jù)褐煤的性質(zhì),我們在褐煤摻燒過程中,重點關(guān)注以下幾個方面的問題:?制粉系統(tǒng)出力。水分高達35%,影響到制粉系統(tǒng)干燥出力,2號鍋爐改造中增加了熱爐煙系統(tǒng),預期可提高系統(tǒng)的干燥出力,由原先水分承受極限16%,上升至20%或以上;?制粉系統(tǒng)防爆。Vdaf高達47%,主要影響到制粉系統(tǒng)防爆,根據(jù)導則,在用爐煙干燥時,系統(tǒng)氧量14%時,磨煤機出口溫度可維持在90℃以下;?受熱面結(jié)渣。褐煤的受熱面結(jié)

5、渣相對煙煤來說更嚴重,這是鍋爐是否能安全、穩(wěn)定運行的關(guān)鍵,也是我們最關(guān)注的。表3-1褐煤煤質(zhì)序號項目單位數(shù)值1全水分Mt%35.012水分Marl%6.323灰分Ad%13.604揮發(fā)分Vdaf%47.71Vad%35.345低位發(fā)熱量Qnet,v,arKJ/g13.72Cal/g3282表3-2煙煤煤質(zhì)序號項目單位數(shù)值1全水分Mt%9.502水分Marl%2.833灰分Ad%16.984揮發(fā)分Vdaf%38.45Var%28.275低位發(fā)熱量Qnet,v,arKJ/g22.91Cal/g54791鍋爐運行安全性1.1制粉系統(tǒng)防爆制粉系統(tǒng)防爆是我們在褐煤

6、摻燒時首要考慮的問題,根據(jù)根據(jù)《電站磨煤機及制粉系統(tǒng)選型導則DL/T466-2003》,在采用爐煙干燥,系統(tǒng)氧量在14%時,磨煤機出口溫度不超過90℃。不同干燥介質(zhì)下的磨煤機出口溫度允許值見表4-1。首先應確定系統(tǒng)運行的氧量。由于本系統(tǒng)氧量計安裝在磨煤機入口,且倉儲式制粉系統(tǒng)為負壓系統(tǒng),漏風導致排粉機出口氧量上升,因此,我們確定系統(tǒng)氧量應該控制在12%以下,從運行的情況來看,由于熱爐煙的氧量較低,一般系統(tǒng)氧量能達到10%左右,安全性完全能得到保證。其次確定磨煤機出口溫度。根據(jù)系統(tǒng)運行的情況來看,通過調(diào)節(jié)熱爐煙,磨煤機出口溫度在70~80℃之間波動,仍具有

7、較大的安全裕度。制粉系統(tǒng)爆炸一般都發(fā)生在系統(tǒng)啟動或者停運時,主要是此階段系統(tǒng)氧量較高的緣故,因此,嚴控啟動或者停運過程中的參數(shù)及方式,是防止制粉系統(tǒng)爆炸的主要方面。?系統(tǒng)啟動時,應先通入爐煙加冷風,系統(tǒng)處于整體加熱狀態(tài),磨煤機出口溫度上升緩慢,可較好的控制系統(tǒng)氧量及出口溫度,在磨煤機出口溫度上升至70~80℃時,可啟動給煤機下煤,逐步關(guān)閉冷風,啟用熱風;?系統(tǒng)停運時,由于爐煙溫度高達200度及以上,可多開冷風作為冷卻介質(zhì),系統(tǒng)在抽空時,磨煤機出口溫度不得高于70℃,必要時單用冷風吹掃。表4-1不同干燥介質(zhì)下的磨煤機出口溫度允許值制粉系統(tǒng)型式熱空氣干燥煙氣

8、空氣混合干燥球磨機倉儲式貧煤130煙煤120煙煤、褐煤70褐煤901.2燃燒系統(tǒng)

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