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《優(yōu)化高爐操作提高高爐產(chǎn)量》由會員上傳分享,免費(fèi)在線閱讀,更多相關(guān)內(nèi)容在教育資源-天天文庫。
1、優(yōu)化高爐操作提高高爐產(chǎn)量李偉華(一鐵廠)摘?要:新鋼10號爐自開爐穩(wěn)定以來,通過采取上下部調(diào)劑、精料、穩(wěn)定合理的操作爐型等有效優(yōu)化手段.優(yōu)化高爐操作,提高煤焦置換比率、減少休風(fēng)率,生產(chǎn)指標(biāo)不斷提高。關(guān)鍵詞:高爐;強(qiáng)化冶煉;優(yōu)化操作;穩(wěn)定增產(chǎn)1、概況新鋼10號高爐(Vu=2500)為新鋼集團(tuán)三期技改的重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目,設(shè)計(jì)以“先進(jìn)、實(shí)用、可靠、經(jīng)濟(jì)、環(huán)?!睘樵瓌t,為實(shí)現(xiàn)優(yōu)質(zhì)、低耗、高產(chǎn)、長壽、環(huán)保的目標(biāo),采用了一系列先進(jìn)的工藝技術(shù)以及節(jié)能、降耗措施。為適應(yīng)本公司原、燃料條件,爐型為矮胖,于2009年11月9日順利投產(chǎn)。高爐開爐順行,達(dá)產(chǎn)快,開爐后冶煉強(qiáng)度只在
2、中等水平維持,,由于公司煉鋼能力大于煉鐵,迫切需要高爐提高冶煉強(qiáng)度,增加產(chǎn)量,面對公司的生產(chǎn)態(tài)勢,10號高爐通過優(yōu)化操作,改進(jìn)生產(chǎn)管理,冶煉強(qiáng)度提高很快,利用系數(shù)快速上升,各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)不斷改善,實(shí)現(xiàn)了新鋼高爐2500級生產(chǎn)水平的突破。項(xiàng)目月份利用率煤比焦比焦丁比綜合冶強(qiáng)風(fēng)溫富氧率休風(fēng)率產(chǎn)量T1月2月3月4月5月6月7月8月9月新鋼10號爐2010年各項(xiàng)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)2、優(yōu)化操作通過調(diào)整和優(yōu)化高爐各項(xiàng)操作參數(shù)以及操作理念,使高爐工作狀況始終適應(yīng)外界條件,并獲得最佳的經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)。2.1配加小焦新鋼10號高爐在鐵礦石中配加焦丁,一方面降低了焦炭的損耗,另
3、一方面降低了焦比,有利于節(jié)能降耗。人爐方式為小焦和礦石混裝,有利于改善高爐料柱透氣性,另外小焦代替一部分焦炭參加氣化反應(yīng),有利于保護(hù)焦炭強(qiáng)度。隨小焦比增加,料層透氣性和置換比將會下降,用量過大將影響爐況。目前新鋼10號高爐焦丁比保持在,置換比為1.0,焦炭損耗率下降了12%左右,起到了節(jié)焦、降耗的良好效果。2.2提高煤、焦置換比在高煤比下保持較高置換比,可降低總?cè)剂舷奶岣咧脫Q比一是靠提高風(fēng)口前的理論燃燒溫度,二是靠提高鼓風(fēng)中氧的過剩系數(shù)來提高煤粉的燃燒率新鋼10號高爐提高置換比的主要措施有:2.2.1提高風(fēng)溫使用水平。提高風(fēng)口前的理論燃燒溫度主要靠提
4、高風(fēng)溫使用水平。風(fēng)溫對置換比影響巨大,新鋼10號由三座頂燃式熱風(fēng)。目前送風(fēng)溫度可以達(dá)到,新鋼10號高爐實(shí)際煤焦置換比在0.95左右。2.2.2富氧鼓風(fēng)。新鋼10號富氧率保持在2.5%左右,目前在噴煤比的情況下空氣過剩系數(shù)可以達(dá)到1.15。2.2.3提高未燃煤粉利用率。提高煤氣利用率可以擴(kuò)大間接還原區(qū),未燃煤粉代替焦炭在爐身反應(yīng)增加。這樣一方面減少了未燃煤粉在爐塵中的比例,另一方面保護(hù)了焦炭的強(qiáng)度。新鋼10號高爐目前煤氣中達(dá)到20%以上,對提高未燃煤粉的利用起到了比較好的作用。通過改善煤粉燃燒條件等措施,目前新鋼10號高爐實(shí)際煤焦置換比提高到0.95左右
5、,對降低燃料比起到了決定性的作用。2.3優(yōu)化工藝操作,冶煉低硅低硫生鐵冶煉低硅低硫生鐵的技術(shù)關(guān)鍵主要有以下幾方面2.3.1加強(qiáng)廠內(nèi)精料工作,保持穩(wěn)定的爐料結(jié)構(gòu)。2.3.2建立了控制煤氣分布和合理操作爐型標(biāo)準(zhǔn),保證了足夠的中心煤氣流和合理控制了邊緣煤氣流,使高溫區(qū)下移,抑制了硅的還原。2.3.3適當(dāng)提高爐渣堿度和含量,提高爐渣熔化溫度,改善爐渣流動性,增強(qiáng)爐渣的脫硫能力,以穩(wěn)定熱制度和造渣制度,從而有利于冶煉低硅低硫生鐵。2.3.4合理控制熱流強(qiáng)度,處理好低硅鐵冶煉和合理爐型的關(guān)系。目前新鋼10號高爐控制在0.30-0.50%3、生產(chǎn)管理的優(yōu)化休風(fēng)是導(dǎo)致
6、高爐燃料升高的重要原因之一,因此,減少計(jì)劃、無計(jì)劃設(shè)備休風(fēng)率和工藝休風(fēng)率也是高爐降低燃料比和成本的要方面。3.1降低設(shè)備休風(fēng)率。通過強(qiáng)化落實(shí)設(shè)備點(diǎn)檢責(zé)任制和重點(diǎn)設(shè)備專人承包制,制定科學(xué)的點(diǎn)檢制度,使高爐設(shè)備休風(fēng)率明顯下降。3.2加強(qiáng)高爐操作,降低高爐工藝休風(fēng)率。通過加強(qiáng)高爐日常操作和管理,穩(wěn)定基本操作制度,運(yùn)用邊緣熱負(fù)荷監(jiān)測,爐頂紅外攝像等手段,及時(shí)調(diào)整操作制度,保持合理的操作爐型及爐況的長期穩(wěn)定順行,使高爐慢風(fēng)率、工藝休風(fēng)率保持了比較低的水平。高爐幾乎沒有崩、懸料。3.3加強(qiáng)鐵口維護(hù),提高鐵口合格率從抓鐵口不跑泥,穩(wěn)定打泥量和爐前設(shè)備的改進(jìn)入手,加強(qiáng)
7、鐵口維護(hù)。統(tǒng)一三班的打泥操作,達(dá)到了維護(hù)鐵口的目的,也避免了鐵口難開、過淺而引起渣鐵放不及時(shí)給高爐帶來憋壓。4、日常的基本調(diào)節(jié)受條件限制,2500級高爐爐況的波動是必然存在的,保持高水平長周期順行是爐況維護(hù)原則的最有效方法,具體操作管理措施有:4.1樹立風(fēng)量為高爐操作中心參數(shù)的地位,日常操作以風(fēng)量穩(wěn)定為中心目標(biāo),在壓量關(guān)系不適宜時(shí),首先減,保證風(fēng)量穩(wěn)定,然后根據(jù)具體原因,采取針對性的措施,盡快將風(fēng)量恢復(fù)到正常范圍。4.2杜絕持續(xù)低爐溫及長時(shí)間高硫冶煉,對待低爐溫采用有力的措施,集中加焦,要求不允許超過2爐。4.3上部調(diào)劑,頂壓升高,降低煤氣流速、則鼓風(fēng)
8、動能亦降低;頂壓降低,提高煤氣流速、則鼓風(fēng)動能提高。裝料制度的調(diào)整影響高爐的透氣性,進(jìn)而改變高