資源描述:
《中位放頂煤支架》由會(huì)員上傳分享,免費(fèi)在線閱讀,更多相關(guān)內(nèi)容在行業(yè)資料-天天文庫(kù)。
1、綜采中位放頂煤支架在2#煤層應(yīng)用的回采總結(jié)一、基本情況:綜采中位放頂煤支架在我礦已回采兩個(gè)工作面。第一個(gè)工作面22101二切眼可采長(zhǎng)度為290米,傾斜長(zhǎng)116米。從2006年9月回采到2007年4月完畢,生產(chǎn)原煤11萬(wàn)噸。第二個(gè)工作面22104從2007年6月回采到2007年11月完畢,生產(chǎn)原煤20.2萬(wàn)噸二、地質(zhì)簡(jiǎn)介:我礦221擴(kuò)區(qū)1010水平,煤層厚度5.7米,傾角6度左右。2.5米以上斷層發(fā)育,對(duì)工作面回采均有影響。三、使用情況最初,221區(qū)綜采工作面頂板管理采用GDT550/2.2/3.5型支撐掩護(hù)
2、式液壓支架,維護(hù)頂板并隔離落山(端頭采取支架壓半巷及單體柱、∏型梁支護(hù))配套設(shè)施AM-500/3.5采煤機(jī)、SGZ-764/410刮板輸送機(jī)、PC-110破碎機(jī)、SZB764/132轉(zhuǎn)載機(jī)和SSJ1000/125皮帶輸送機(jī)。22101一切眼以里于2004年10月9日回采,可采長(zhǎng)度為580米,傾斜長(zhǎng)164米,回采初期,工作面月產(chǎn)量在3.5-4萬(wàn)噸之間。當(dāng)工作面推進(jìn)160米后,工作面壓力增大,煤壁不同程度發(fā)生片幫,由機(jī)頭向機(jī)尾逐漸加劇,致使工作面無(wú)法正常推進(jìn),原計(jì)劃7個(gè)月的采期于2006年9月一切眼方回采完畢。
3、綜采中位放頂煤支架是總結(jié)一切眼回采經(jīng)驗(yàn),在一切眼回采期間,對(duì)二切眼回風(fēng)進(jìn)行了改造。切眼長(zhǎng)度由原164米縮短到116米,采用77架ZFS3000/16.5/26型液壓支架支護(hù)頂板,配套設(shè)施MG160/380-W型電牽引采煤機(jī)。SGZ-630/220前溜和SGW-630/150C后溜刮板輸送機(jī)及SZB-764/132轉(zhuǎn)載機(jī)和PC-110破碎機(jī)運(yùn)煤?;夭煞椒ㄓ删C采改為綜采中位放頂煤。2007年10月底22104工作面回采結(jié)束。四、使用效果22101一切眼工作面采用綜采采煤工藝,頂煤無(wú)法回收,煤炭回收率較低。221
4、01二切眼工作面地質(zhì)儲(chǔ)量為17.8萬(wàn)噸,共產(chǎn)出原煤11.25萬(wàn)噸,其中頂煤3.542萬(wàn)噸;22104工作面地質(zhì)儲(chǔ)量為25.9萬(wàn)噸,共產(chǎn)出原煤20.232萬(wàn)噸,其中頂煤8.2193萬(wàn)噸;原煤回收率達(dá)到72%,頂煤回收率達(dá)到了49%(未考慮5%漲煤)。提高了工作面的回采率。月單產(chǎn)統(tǒng)計(jì):年月工作面2006200791011456789101122101(噸)33168320224695458001501522104(噸)3401934333472455756023294560707年9月份最高單產(chǎn)達(dá)到5.7萬(wàn)噸。
5、五、技術(shù)總結(jié)22101一切眼工作面采用110架GDT550/2.2/3.5型支撐掩護(hù)式液壓支架管理頂板,由于該支架無(wú)前探梁,機(jī)組割煤后支架不能及時(shí)控制裸露頂板,導(dǎo)致經(jīng)常發(fā)生流矸冒頂。22101二切眼、尤其是22104工作面在回采過(guò)程中采用ZFS3000/16.5/26型液壓支架支護(hù)頂板,該支架在機(jī)組割煤后能及時(shí)伸出前探梁作為臨時(shí)支護(hù),有效地控制了頂幫冒落、片幫等,為工作人員提供了較安全的工作場(chǎng)所。從22101一、二切眼及22104工作面回采經(jīng)驗(yàn),老頂初次來(lái)壓在工作面初采推進(jìn)38—45米,周期來(lái)壓一般為推進(jìn)2
6、3—28米,主要表現(xiàn)為煤壁片幫,落山涌水加大等。從支架選型效果來(lái)看,我礦2#煤工作面采用綜采中位放頂煤工藝取得了一定的效果,基本能適應(yīng)我礦2#煤的開(kāi)采條件,但是ZFS3000/16.5/26型液壓支架仍存在一些問(wèn)題,主要有以下幾個(gè)方面:1、放煤口小,僅為0.9×1.1(m2),大塊頂煤有時(shí)堵塞放煤口,致使頂煤無(wú)法放盡。2、后溜在支架底座上安設(shè),浮煤難以清理。一旦有了事故,處理相當(dāng)困難。3、后溜電機(jī)功率僅為150KW,拉運(yùn)能力不足。4、支架結(jié)構(gòu)不合理,從礦壓觀測(cè)數(shù)據(jù)顯示,頂板壓力基本集中在前立柱上,后立柱基本
7、不受壓。致使支架重心前移,穩(wěn)定性較差。5、支架工作阻力不足,應(yīng)適當(dāng)加大,在22104工作面收尾期間發(fā)生過(guò)11架被壓成死架的現(xiàn)象。6、2#煤層頂煤厚度只有1.3—4.4米,采用綜采中位放頂煤工藝放煤孔位置較高,回收率只能達(dá)到49%??傮w原煤回收率達(dá)到72%,如考慮5%漲煤,回收率為67%。若改用低位放頂煤支架,回收率將會(huì)大幅提高。我們應(yīng)用中位放頂煤支架對(duì)2#煤層進(jìn)行開(kāi)采還不足一年,在今后的生產(chǎn)實(shí)踐中不斷總結(jié)經(jīng)驗(yàn),必將發(fā)揮其更大的優(yōu)勢(shì)。綜采中位放頂煤支架在2#煤層應(yīng)用的回采總結(jié)焦礦生產(chǎn)科2008-2-27