催化汽油脫硫醇改進(jìn)方案-京博.doc

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1、山東京博石油化工有限公司專項(xiàng)組合技術(shù)―—_河?匕精致科技有P艮公司—二OO八年十二月^7目、采用的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)、達(dá)到的質(zhì)量指標(biāo)劑耗-四、原有設(shè)備校核五、整改內(nèi)容-六、工藝操作參數(shù)七、新增設(shè)備規(guī)格附彳牛:1、最低堿量法說明;2、汽油腐蝕快速測(cè)定法;3、相關(guān)助劑產(chǎn)品說明及企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。22235催化汽油脫硫醇改進(jìn)方案河北精致科技有限公司零九年京博石化65萬噸/年催化裝置汽油脫硫醇,其無堿脫臭固定床中的活性炭床層06年投用,至09年檢修已近三年;目前催化所加工的原料硫含量高、硫形態(tài)復(fù)雜,床層20天左右就耍浸漬再生,頻繁再生一是影響床層壽命,二是增加劑耗與汽油損失,三是

2、不利于穩(wěn)定生產(chǎn)。鑒于09年汽油選擇性加氫投用后,加氫重汽油的脫硫醇要利用這兩臺(tái)設(shè)備,針對(duì)京博石化原料情況,特提出完善的改進(jìn)方案。該方案經(jīng)過貴廠技術(shù)人員充分考察調(diào)研和技術(shù)交流,兼顧了60萬噸/年選擇性加氫的因素。所選用的技術(shù)經(jīng)過長(zhǎng)期運(yùn)行考驗(yàn),適應(yīng)復(fù)雜的進(jìn)料條件,在匯豐石化投用后,床層運(yùn)行已接近8000小時(shí),仍未再生;廣饒正和也運(yùn)行了一年半沒有再生?,F(xiàn)提請(qǐng)廠方審核。一、采用的基礎(chǔ)數(shù)據(jù):進(jìn)料為催化汽油(16萬噸/年)或加氫重汽油(35萬噸/年),年開工時(shí)數(shù)8000小時(shí),原料性質(zhì)由廠方提供,如下表:項(xiàng)目FCC汽油加氫重汽油進(jìn)料量,t/h2043.75密度(20°

3、C)/g.cm-30.73100.7848硫醇硫/

4、ig-g_,10030憎程/°C:初憾點(diǎn)449510%5310050%9513890%174180終惚點(diǎn)203205二、達(dá)到的質(zhì)量指標(biāo):硫醇性硫:銅片腐蝕:三、劑耗:助溶催化劑:活化劑:磺化駄菁鉆:活性炭使用壽命:WIOppm(或博士試驗(yàn)合格);合格率三98%o0.125公斤/噸?催化汽油;30-200ppm/t?HCN;0.0004kg/t?HCN;三年。四、原有設(shè)備校核京博石化65萬噸/年催化裝置汽油脫硫醇原有設(shè)備情況如下:汽油預(yù)堿洗罐:》2000*8108*14無堿脫臭固定床:02200*2013

5、6*14(兩臺(tái))尾氣分離罐:f2000*8108*14首先按20t/h催化汽油考慮,按最大進(jìn)料量(55.7n?/h)校核后,在必要之處提出預(yù)留措施。(1)預(yù)堿洗汽油預(yù)堿洗罐25m3,目前情況下汽油和堿液的沉降時(shí)間三40分鐘,基本能滿足要求。當(dāng)流量大于20t/h時(shí),需要增加預(yù)堿洗罐的容積(或兩罐并聯(lián))。預(yù)堿洗沉降罐結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單,可以考慮利舊。(2)無堿脫臭固定床校核無堿脫臭固定床為5米X2段活性炭填料,單臺(tái)床層體積為38m3,目前汽油反應(yīng)時(shí)間>60分鐘,空塔流速V2mm/s,一開一備即能滿足要求。當(dāng)流量大于20t/h時(shí),需要重新校核,必要時(shí)兩塔并聯(lián)操作,因此,

6、建議廠方檢修吋預(yù)留管線接口。五、整改內(nèi)容利用原催化無堿脫臭固定床,改為最低堿量法的工藝方式,以保證催化汽油進(jìn)料后硫醇性硫(或博士試驗(yàn))合格。主要有以下幾處改動(dòng):1、原“無堿脫臭”固定床改為最低堿量法工藝后,活性炭床層需要增加含助溶催化劑的微循環(huán)。循環(huán)劑采用2.5-5%的NaOH和10%的助溶催化劑配成,操作劑?姪比為:0.25-0.30;活化劑連續(xù)注入,視硫醇的脫除難度調(diào)整注入量,一般為汽油的30~200ppm;氧化用非凈化風(fēng)量為10-20Nm3/h,其他操作條件不變。提量時(shí)要考慮兩塔并聯(lián)的操作模式,兩條進(jìn)料線均需設(shè)流量控制,并視情況增設(shè)一臺(tái)同等規(guī)模的備

7、用。隨著運(yùn)行周期延長(zhǎng),循環(huán)劑活性會(huì)逐漸下降,需要定期更換。2、尾氣分離罐改造原“無堿脫臭”汽油尾氣分離罐繼續(xù)作分氣罐,該罐在流程圖中的工藝編號(hào)為V-02,作用是脫除尾氣,壓力控制在0.2Mpa;新增立式劑?姪分離罐一臺(tái),在流程圖中工藝編號(hào)為V-03o如原脫氣罐V?02頂部設(shè)有安全閥,V?03只增加放空閥,安全閥可以不設(shè)。從V-02汽油抽出線引DN150的管線,至V-03中部進(jìn)罐;劑■姪沉降分離后,汽油自V-03罐上部送出裝置,泵入II線為DN150,出口DN100;V-03罐頂設(shè)聯(lián)通線與V-02氣相貫通,管徑DN20;循環(huán)堿液自V-03底部出,經(jīng)泵P-0

8、3送至靜態(tài)混合器前;V-03循環(huán)劑界位控制1米左右O增加循環(huán)劑泵(P-01)2臺(tái),揚(yáng)程H^60mH2O流量Q=12m3/ho3、裝置其它原有設(shè)施不變,操作條件基本不變。最低堿量法操作敘述見通用簡(jiǎn)介(附后);工藝流程簡(jiǎn)圖見下頁(yè)?;罨瘎XT1XT催汽“無堿脫臭”改“最低堿量法”示意圖athxhX氣相聯(lián)通線V-02XXX1DN50HXH_DN20X□N3;oV-031XTVxxrvYVDN80P-01/L2汽油去砂濾DN100DNI50HP-02/1,2助溶催化劑六、工藝操作參數(shù)催化汽油脫硫醇操作指標(biāo)名稱單位工藝指標(biāo)催化汽油進(jìn)料量t/h16(35)預(yù)堿洗Na

9、OH濃度%6?10固定床循環(huán)堿液中NaOH濃度%2.5?5固定床循環(huán)堿液中助溶劑

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