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《汽輪發(fā)電機(jī)組振動(dòng)超標(biāo)原因分析與處理》由會(huì)員上傳分享,免費(fèi)在線閱讀,更多相關(guān)內(nèi)容在應(yīng)用文檔-天天文庫(kù)。
1、學(xué)兔兔www.xuetutu.com學(xué)兔兔www.xuetutu.com石油化工設(shè)備2015年第44卷振、4瓦水平方向及軸向的殼振數(shù)據(jù)均超標(biāo),不能正表2機(jī)組各測(cè)點(diǎn)晃度值“常運(yùn)轉(zhuǎn)。1振動(dòng)原因分析現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè)得到的4瓦殼振水平方向振動(dòng)頻譜圖結(jié)果見(jiàn)圖3。水平方向的振動(dòng)分量以1倍頻為主,存該機(jī)組安裝有$8OO0在線監(jiān)測(cè)系統(tǒng),可以實(shí)時(shí)在少量2倍頻,可以認(rèn)為是動(dòng)不平衡或摩擦引起l4]。監(jiān)測(cè)4套滑動(dòng)軸承(圖1中的1瓦、2瓦、3瓦、4瓦)現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè)的4瓦殼振軸向振動(dòng)頻譜圖結(jié)果見(jiàn)圖2個(gè)方向的振動(dòng)以及軸承座垂直方向振動(dòng)。使用4。從圖4中可知,
2、軸向的振動(dòng)分量以一倍頻為主,SKFAX雙通道便攜式數(shù)采儀采集軸承座的殼振。存在少量2倍頻,應(yīng)是存在軸承不對(duì)中造成?,F(xiàn)場(chǎng)殼振標(biāo)準(zhǔn)為位移不大于50btm口],軸振標(biāo)準(zhǔn)由設(shè)備負(fù)荷試驗(yàn)發(fā)現(xiàn),振動(dòng)隨負(fù)荷變化而發(fā)生明顯變化驗(yàn)制造廠提供,報(bào)警值為位移不大于125btm,停機(jī)值證了這一點(diǎn)。為位移不大于240ptm。6O通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)動(dòng)平衡處理,調(diào)整3瓦及4瓦位置軸50上的平衡塊來(lái)降低汽輪機(jī)轉(zhuǎn)子的不平衡量。在動(dòng)平魯4O衡處理過(guò)程中,1瓦振動(dòng)增大,4瓦振動(dòng)就減小,反之嘉:一樣。1O經(jīng)過(guò)多次動(dòng)平衡后,4瓦水平及軸向殼振仍然超過(guò)50Fm。2013
3、—09—08現(xiàn)場(chǎng)殼振數(shù)據(jù)見(jiàn)表1。頻率/Hz表1汽輪發(fā)電機(jī)組現(xiàn)場(chǎng)殼振數(shù)據(jù)圖3汽輪發(fā)電機(jī)組4瓦殼振水平方向頻譜圖測(cè)點(diǎn)1瓦4瓦振動(dòng)方向HVAHVAg位移//,m1O15——531358i逛注:H為水平方向,V為垂直方向,A為軸向方向。鷲通過(guò)$8000在線監(jiān)測(cè)系統(tǒng)查看該機(jī)組的開(kāi)機(jī)BODE圖(圖2),可以看出[2]:0100200300400500600700頻率/Hz(1)轉(zhuǎn)速2400r/rain時(shí),所有測(cè)點(diǎn)振動(dòng)有所上圖4汽輪發(fā)電機(jī)組4瓦殼振軸向頻譜圖升,相位亦有緩慢變化,分析認(rèn)為此階段汽封產(chǎn)生了2檢修摩擦]。2.1軸承間隙
4、檢修5000根據(jù)原因分析,2013—09—22,對(duì)該機(jī)組停車檢查暑50i003瓦和4瓦的結(jié)合性、軸瓦間隙及對(duì)中情況。檢查嬡50冪00發(fā)現(xiàn)4瓦上瓦有摩擦痕跡]。對(duì)3瓦和4瓦的軸瓦50間隙進(jìn)行測(cè)量,測(cè)量數(shù)據(jù)顯示,3瓦間隙正常,4瓦頂O50010001500200025003000隙、側(cè)隙正常,但是軸瓦壓緊力偏大。轉(zhuǎn)速/r·rain(a)軸瓦壓緊力偏大就會(huì)引起軸瓦在一定范圍內(nèi)的O90調(diào)心作用失效,從而引起軸承不對(duì)中及軸瓦摩擦]。807O對(duì)4瓦重新刮研,重新將軸承間隙及壓緊力至O9O合格范圍內(nèi),然后開(kāi)機(jī)。4瓦軸瓦現(xiàn)場(chǎng)刮研照片
5、見(jiàn)80700圖5。90轉(zhuǎn)速/r·min(b)圖2大修后首次開(kāi)機(jī)汽輪發(fā)電機(jī)組的BODE圖(2)1X、1Y沒(méi)有明顯的過(guò)I臨界現(xiàn)象,在轉(zhuǎn)速3000r/min時(shí),振動(dòng)仍有上升趨勢(shì),分析認(rèn)為1X點(diǎn)的臨界轉(zhuǎn)速在3000r/min或者以上。各測(cè)點(diǎn)的晃度值見(jiàn)表2。由表2可見(jiàn),各測(cè)點(diǎn)晃度值較小,說(shuō)明振動(dòng)是真實(shí)的,是由機(jī)組本身的振動(dòng)產(chǎn)生的。圖54瓦刮研現(xiàn)場(chǎng)照片學(xué)兔兔www.xuetutu.com增刊1黃雙,等:汽輪發(fā)電機(jī)組振動(dòng)超標(biāo)原因分析及處理·75·2.2軸承動(dòng)平衡處理[3]宋斌,襲箸尊,袁立波.135Mw汽輪發(fā)電機(jī)組軸系振動(dòng)分析與優(yōu)
6、化處IN[J].熱力發(fā)電,2009,38(4):58—60.2013—09—28,小修之后機(jī)組開(kāi)機(jī)并重新做兩次(SONGBin,XIZhu-zui,YUANLi-bo.ShaftingVi-動(dòng)平衡,$8000在線監(jiān)測(cè)系統(tǒng)的監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)見(jiàn)表3。brationAnalysisandOptimizationfora135MWTur—表3SSO00軸系監(jiān)測(cè)振動(dòng)數(shù)據(jù)/ambogeneratorUnit[J].ThermalPowerGeneration,2009,38(4):58-60.)[43李錄平,張國(guó)忠,胡幼平,等.N300
7、MW機(jī)組振動(dòng)爬升與低頻振動(dòng)的原因及其對(duì)策[J].熱能動(dòng)力工程,從表3中可知,動(dòng)平衡之前軸系振動(dòng)值表明12001,16(1):39-42.瓦、4瓦2個(gè)方向的振動(dòng)值仍然偏大,分析頻譜圖顯(LILu—ping,ZHANGGuo—zhong,HUYou—ping,et示4瓦振動(dòng)分量主要為1倍頻,故認(rèn)為軸系仍然存a1.AnAnalysisoftheCausesofClimbingVibrations在動(dòng)不平衡故障。因此,進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)動(dòng)平衡實(shí)驗(yàn)Ⅲ1。andLow-frequencyOnesinaNS00MWUnitand第一次在4瓦
8、320。位置加配重120g、3瓦140。SomeMeasuresTakenforTheirElimination[J-}.Jour—nalofEngineeringforThermalEnergy&Power.位置加配重120g之后開(kāi)機(jī),結(jié)果顯示4瓦振動(dòng)有2001,16(1):39-42.)明顯的下降,其中4X點(diǎn)振動(dòng)值下降到16肚m,4Y點(diǎn)[5