如何降低600mw機組制粉系統(tǒng)單耗

如何降低600mw機組制粉系統(tǒng)單耗

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1、如何降低600MW機組制粉系統(tǒng)單耗徐慶明安徽華電宿州發(fā)電有限公司摘要:通過運行優(yōu)化、系統(tǒng)管理結(jié)合的手段,提出了降低制粉系統(tǒng)單耗的綜合手段關(guān)鍵詞:制粉單耗廠用電率燃料直吹式制粉系統(tǒng)1、概述600MW機組是現(xiàn)在的主力機組,山東鄒縣發(fā)電廠600MW機組是山東第一臺600MW機組,其中有很多的經(jīng)驗對其他的電廠也是一個很好的借鑒。我在鄒縣電廠600MW工作了7年,對如何降低600MW機組制粉系統(tǒng)單耗,有一些深刻的認識,對于圍繞如何降低制粉系統(tǒng)單耗所做的措施也有很深的認識。山東鄒縣發(fā)電廠600MW機組,其鍋爐(2020t/h系亞臨界中

2、間再熱自然循環(huán)燃煤汽包爐)制粉系統(tǒng)為正壓直吹式,配有6臺美國FW公司生產(chǎn)的D-10-D型雙進雙出鋼球磨煤機和12臺EG24型電子稱重式皮帶給煤機以及2臺美國TLT—Babcok公司生產(chǎn)的雙吸離心靜葉可調(diào)式一次風機。在MCR工況下,五臺磨煤機運行,一臺備用。每臺磨煤機每端有2根煤粉管,4根煤粉管接入同一層噴燃器,6臺磨煤機共帶有24只噴燃器。該噴燃器是由FW公司獨創(chuàng)的CF/SF低NOx燃燒器,前后墻布置對沖燃燒。兩臺雙吸離心式一次風機,將環(huán)境空氣,直接送入兩臺三分倉空氣預熱器的一次風倉格中加熱至300℃,分別送入6臺雙進雙出

3、滾筒式鋼球磨煤機的一次風入口端,作為磨煤機的干燥劑,并將磨制的煤粉送入爐膛;一次風機出口壓力冷風,旁路預熱器,分別進入磨煤機的各部位,作為磨煤機、給煤機的密封風,以及一次風煤粉管道的輔助風。原煤由原煤倉下來,經(jīng)兩臺皮帶式給煤機,從磨煤機兩端分別送入磨煤機,原煤在磨煤機內(nèi)與一次風混合,風粉混合物經(jīng)磨煤機兩端的分離器分離后,粗粉重新回到磨煤機內(nèi),細粉和一次風則通過磨煤機兩端的4根一次風管,分別進入該磨煤機所對應的4臺CF/SF低NOX型燃燒器,送入爐膛進行燃燒。6臺磨煤機共有24只燃燒器,前后墻各三層,分為A、B、C、D、E、

4、F六層。山東鄒縣發(fā)電廠600MW機組自1997年11月投產(chǎn)以來,已經(jīng)運行了9年,這套制粉系統(tǒng)的啟停及各種狀態(tài)調(diào)整均采用自動控制,但隨著時間的推移,制粉系統(tǒng)的各種自動調(diào)節(jié)性能相對下降、設(shè)備老化、系統(tǒng)控制邏輯的不合理性等,使得原本就是用電大戶的制粉系統(tǒng)成了影響廠用電率的重要因素。制粉系統(tǒng)總功率約為:1118kw*6+1120kW*2+4*12=8996kW,而機組在600MW運行時的總廠用電率約為:30000kW,所以制粉系統(tǒng)的效率對整個廠用電率序號原因分析確認結(jié)論1培訓不夠,工作時出錯多人員業(yè)務水平低,運行調(diào)整能力差,影響系

5、統(tǒng)效率及電耗,可通過加強培訓減少影響非要因2節(jié)能降耗意識差加強管理,可以避免非要因3設(shè)備老化,系統(tǒng)泄漏加強設(shè)備維護及提高檢修質(zhì)量,可以減少影響非要因4鋼球及襯瓦磨損及時檢查,定期檢修,可以避免非要因5燃料成分、質(zhì)量燃料的特性直接影響制粉系統(tǒng)的出力、效率及電耗要因1的影響很大。所以合理調(diào)整制粉系統(tǒng),優(yōu)化系統(tǒng)參數(shù),提高制粉系統(tǒng)效率,可大大降低廠用電率,降低制粉系統(tǒng)單耗。通過7年的運行經(jīng)驗積累,我在山東鄒縣發(fā)電廠600MW機組集控運行工作,對整個機組的各種特性已經(jīng)有了深刻的了解,對于整機的運行方面有了豐富的經(jīng)驗,對于自動控制的整

6、套制粉系統(tǒng)的運行更是了如指掌?,F(xiàn)對影響600MW機組正壓直吹式制粉系統(tǒng)的各種原因總結(jié)如下:(見下圖):通過上圖對影響山東鄒縣發(fā)電廠600MW機組制粉系統(tǒng)效率的分析可以得出以下結(jié)論:??系統(tǒng)泄漏26設(shè)計上的缺陷系統(tǒng)控制邏輯不合理,增加了啟停時間,影響電耗要因7機組負荷情況電網(wǎng)因素的影響造成制粉系統(tǒng)不能在經(jīng)濟工況運行要因8磨出力情況磨出力太大或太小,非常影響經(jīng)濟性及效率,要因?通過上表可以看出之,各種影響制粉系統(tǒng)單耗的原因中有的比較好控制,有的就很難控制,通過這幾年的運行經(jīng)驗,我制定了以下解決影響#6機組制粉系統(tǒng)單耗的各問題的

7、對策表:序號主要原因?qū)Σ叽胧?燃料成分、質(zhì)量及時聯(lián)系燃料,保證煤質(zhì),保證制粉系統(tǒng)在最經(jīng)濟、穩(wěn)定情況下運行1、及時查看煤質(zhì)及成分結(jié)構(gòu),確保原煤倉煤質(zhì)符合設(shè)計煤種要求。2、及時聯(lián)系有關(guān)領(lǐng)導,協(xié)調(diào)進煤、混煤等工序,確保煤質(zhì)合要求。2設(shè)計上的缺陷修改不合理的設(shè)計,優(yōu)化系統(tǒng)的各性能,減少設(shè)計邏輯不合理性而導致的啟停時間長降低各能耗1、廣泛征集幾年來制粉系統(tǒng)運行的各種經(jīng)驗值,減少那些不必要的影響啟停時間的控制邏輯。2、利于設(shè)備停用及大小修聯(lián)同熱工人員優(yōu)化邏輯,去掉不必要的部分。3機組負荷情況協(xié)調(diào)各方面,合理分配機組負荷,保證機組時刻運

8、行在制粉系統(tǒng)經(jīng)濟安全穩(wěn)定情況下1、根據(jù)機組實際負荷情況,及時匯報值長,協(xié)調(diào)各機組負荷,保證制粉系統(tǒng)運行在最經(jīng)濟工況下。2、根據(jù)機組工況,及時申請啟停磨,確保機組在最經(jīng)濟工況下運行4磨出力情況根據(jù)運行經(jīng)驗,確定磨最大、安全、連續(xù)運行值廣泛征集制粉系統(tǒng)運行的各種經(jīng)驗值,根據(jù)實際情況確定磨的出力,最大限度的發(fā)

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