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1、燒成帶長厚窯皮和過渡帶結(jié)圈的分析與處理【中國水泥網(wǎng)】作者:劉有明?單位:【2010-06-22】 1燒成帶高溫段厚窯皮 A廠為天津水泥工業(yè)設(shè)計(jì)研究院設(shè)計(jì)的2500t/d單系列燒無煙煤生產(chǎn)線,回轉(zhuǎn)窯規(guī)格為Φ4m×60m,TFD分解爐規(guī)格為Φ5800mm+Φ4300mm,年平均日產(chǎn)量≥3000t/d。自投產(chǎn)到2009年4月份以前燒成帶窯皮經(jīng)常出現(xiàn)異常,2~6m窯皮較?。?0~100mm),有黑洞的地方露磚,6~11m窯皮厚(400~500mm,狼牙形),11~20m窯皮?。?0~100mm),20m以后無窯皮。這種窯皮分布導(dǎo)致窯一檔前后筒體溫度高達(dá)37
2、0℃,窯內(nèi)擋料多,窯電流超額定值,影響熟料的產(chǎn)質(zhì)量和窯的安全穩(wěn)定運(yùn)轉(zhuǎn)?! ?.1原因分析 1)煙室二次揚(yáng)塵導(dǎo)致窯內(nèi)通風(fēng)不好,火焰不順暢。C5下料管和煙室的安裝沒嚴(yán)格按照圖紙施工,下料管斜度過大,與煙室連接的交界處位置低,導(dǎo)致該處出現(xiàn)臺階,且下料管斜度和煙室斜坡的斜度相差較大,人窯物料在此產(chǎn)生二次揚(yáng)塵,煙室阻力大,影響窯內(nèi)通風(fēng)。 2)采用84%石灰石、12%砂巖、3%鐵礦石和1%鋁礬土配料,熟料率值為KH=0.91±0.02,n=2.8±0.1,P=1.6±0.1。生料易燒性差,再加上三高的配料方案導(dǎo)致生料難燒而逼火,窯內(nèi)煅燒困難,影響了窯內(nèi)的熱力分布
3、,窯皮分布異常?! ?)使用史密斯Duoflex燃燒器和中天仕名TCB-4-K燃燒器各一根,煤的揮發(fā)分為10%左右?! 、偈褂肈uoflex燃燒器時(shí),外風(fēng)閥門開度100%,內(nèi)風(fēng)閥門開度30%,中心風(fēng)閥門開度100%,燃燒器冷志攏焰罩長20~25mm,正常生產(chǎn)時(shí)熱態(tài)攏焰罩長45~50mm,凈風(fēng)機(jī)轉(zhuǎn)速ll00r/min,風(fēng)壓26~28kPa,2~6m窯皮較薄(50~100mm),6-11窯皮厚(450mm左右)?! 、谑褂肨CB-4-K燃燒器時(shí),外風(fēng)壓力32kPa,內(nèi)風(fēng)壓力16kPa,中心風(fēng)閥門開度100%,外風(fēng)間隙+15~+20mm(向后退15-20mm)
4、,內(nèi)風(fēng)間隙也向后退O-5mm,煤風(fēng)和中心風(fēng)間隙在0。使用該燃燒器時(shí)燒成帶0~15m窯皮為狼牙形,6~11m窯皮略厚(350mm左右)?! ∫蚴褂玫蛽]發(fā)分煤,在兩種燃燒器的調(diào)整方面傾向于小間隙高風(fēng)速的調(diào)整思路,導(dǎo)致火焰的熱力分布不合理,火力過于集中,使窯皮分布異常?! ?.2?采取措施 1)在2009年4月份大修期間,更換了煙室斜坡澆注料,盡最使C5下料管和煙室斜坡在一個(gè)斜面上,同時(shí)分解爐下縮口直徑由原來的Φ1500mm打大到Φl600mm,減少煙室二次揚(yáng)塵,保證窯內(nèi)通風(fēng)?! ?)配料方案調(diào)整為:KH=0.9l±0.02,n=2.7±0.1,P=1.5±
5、0.1,改善物料易燒性,避免強(qiáng)制煅燒?! ?)燃燒器的調(diào)整 ?、偈褂肈uoflex燃燒器時(shí),燃燒器冷態(tài)攏焰罩長調(diào)整為35~40mm,正常生產(chǎn)期間熱態(tài)攏焰罩長調(diào)整為60~65mm;凈風(fēng)機(jī)轉(zhuǎn)速增大到1250r/min,避免火焰過早擴(kuò)散,同時(shí)降低火焰的峰值溫度,為保證相同風(fēng)速的情況下加大凈風(fēng)機(jī)轉(zhuǎn)速,提高了燃燒器的推力,保證了煤粉的完全燃燒。 ?、谑褂肨CB-4-K燃燒器時(shí),燃燒器外風(fēng)間隙調(diào)整到+10~+15mm,內(nèi)風(fēng)間隙調(diào)整到0位,其他間隙不動(dòng),凈風(fēng)機(jī)轉(zhuǎn)速由1150r/min增至1250r/min,保持原有各風(fēng)道壓力,通過增加直流風(fēng)的風(fēng)量保證火焰活潑有力,避免
6、旋流風(fēng)穿透外風(fēng)形成狼牙形窯皮?! ⊥ㄟ^采取以上幾點(diǎn)措施,該廠從2009年4月份大修以來,燒成帶窯皮平整,0~14m窯皮厚150mm左右,l4~18m窯皮厚100mm左右,一檔前后筒體溫度保持在320℃左右,燒成帶筒體未出現(xiàn)高溫,窯皮分布穩(wěn)定合理,為回轉(zhuǎn)窯長期穩(wěn)定生產(chǎn)創(chuàng)造了條件?! ??燒成帶尾部厚窯皮 B廠為天津水泥工業(yè)設(shè)計(jì)研究院設(shè)計(jì)的1200t/d燒煙煤生產(chǎn)線,回轉(zhuǎn)窯規(guī)格為Φ3.2m×50m,預(yù)熱器為高原型低壓損預(yù)熱器,分解爐規(guī)格為Φ4500mm,年平均日產(chǎn)量≥1500t/d。2003~2005年期間,燒成帶12~16m容易長厚窯皮,15~16m窯皮
7、厚800~1000mm左右,燒成帶窯皮為倒喇叭形狀,處理難度極大,嚴(yán)重時(shí)運(yùn)轉(zhuǎn)7d就被迫停窯人工處理窯皮。2004年曾通過加強(qiáng)原燃材料管理、工藝管理和提高操作水平,使燒成帶倒喇叭形窯皮有所減少,窯日產(chǎn)量提高至1150~1250t/d,但進(jìn)一步提產(chǎn)窯況就會(huì)惡化無法正常生產(chǎn)?! ?.1原因分析 1)安裝過程中C5下料管和煙室沒有嚴(yán)格按照圖紙施工,下料管斜度偏小,與煙室連接的交界處位置較高,C5下料管位置高于煙室斜坡近500mm,導(dǎo)致C5入窯物料為懸空狀態(tài),有一部分物料被窯內(nèi)的風(fēng)揚(yáng)起,煙室粉塵濃度高,阻力大,影響窯內(nèi)通風(fēng)?! ?)采用石灰石、頁巖、鐵礦石和砂巖
8、配料,進(jìn)廠石灰石Mg0含量和頁巖成分變化較大,生料配料無法穩(wěn)定,入窯物料化學(xué)成分