萊鋼2#750m3高爐軟水循環(huán)泵改造

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1、萊鋼2#750m3高爐軟水循環(huán)泵改造史韶建,陶永革,白瑋,郭文意(萊蕪鋼鐵集團(tuán)有限公司,山東萊蕪271126)摘 要:為了滿足高爐增加循環(huán)水量的要求,運(yùn)用射流——尾跡三元流水泵葉輪設(shè)計(jì)方法對(duì)萊鋼2#750m3高爐軟水循環(huán)泵進(jìn)行改造。改造后,2#750m3高爐爐體的循環(huán)流量達(dá)到1230m3/h,揚(yáng)程60m,冷卻強(qiáng)度提高,冷卻壁壽命延長(zhǎng)了2年,提高了系統(tǒng)運(yùn)行的安全性,年節(jié)電效益13萬元。關(guān)鍵詞:三元流;循環(huán)泵葉輪;循環(huán)水量;冷卻強(qiáng)度中圖分類號(hào):TH3  文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼:B  文章編號(hào):1004-4620(2005)02-0053-021前言  萊蕪鋼鐵股份有限公司煉鐵廠(簡(jiǎn)稱萊鋼煉鐵廠)2#750

2、m3高爐于1993年5月投產(chǎn),爐體采用汽化冷卻方式。隨著冶煉強(qiáng)度的提高,冷卻壁壽命大大縮短,無法適應(yīng)高強(qiáng)度冶煉的要求。為此于2001年進(jìn)行了軟水密閉循環(huán)改造。改造完畢后,系統(tǒng)為單泵運(yùn)行,循環(huán)水量約1050m3/h,爐墻與冷卻壁溫度明顯降低,系統(tǒng)可靠性有了很大提高。但是,在系統(tǒng)投運(yùn)1年后,高爐爐殼又開始頻繁開裂,冷卻壁連管也陸續(xù)拉斷及燒壞。實(shí)踐表明,2#750m3高爐爐體冷卻強(qiáng)度仍然不足,需進(jìn)一步加大冷卻水量。2改造方案2.1改造前的運(yùn)行情況  軟水密閉循環(huán)系統(tǒng)水泵設(shè)計(jì)為一用一備,單泵運(yùn)行時(shí)供水流量1040~1070m3/h,從高爐運(yùn)行情況看水量偏低。為了增加循環(huán)水量,采用了雙泵運(yùn)行的方法,

3、總流量1170m3/h,但水泵的效率很低,耗電量大,且無備用泵,安全性大大降低。2.2方案設(shè)計(jì) ?。?)增加1臺(tái)200S63型水泵,提高供水能力150~200m3/h。 ?。?)兩臺(tái)14sh-9B型水泵流量基本上達(dá)到額定值,但揚(yáng)程偏低(約51m),電機(jī)也未達(dá)到額定功率。因此,可以改造水泵葉輪,在不更換電機(jī)的情況下增加揚(yáng)程,使改造后的水泵能夠在約65m揚(yáng)程時(shí),達(dá)到1050m3/h流量的供水能力。這樣總供水量約為1200~1250m3/h?! 。?)2#750m3高爐軟水密閉循環(huán)系統(tǒng)供回水主管道長(zhǎng)600m,遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于1#750m3高爐主管長(zhǎng)度。主管道流速達(dá)到2.65m/s,主管上近30個(gè)彎頭。由

4、于系統(tǒng)管件較多,使得系統(tǒng)阻力損失較大??筛脑焯幚碇鞴苌夏承┕芗?,減少局部阻力損失。3方案實(shí)施 ?。?)循環(huán)泵葉輪改造:  14Sh-9B型軟水循環(huán)泵設(shè)計(jì)參數(shù):流量Q:1080m3/h,揚(yáng)程H:55m,軸功率Pa:198kW,配套電機(jī)功率Ne:260kW,額定電流I:462A,水泵效率η:82%?! 闻_(tái)運(yùn)行時(shí):Q為1040~1080m3/h,H為51m,電機(jī)運(yùn)行時(shí)電流為365A。  兩臺(tái)并聯(lián)運(yùn)行(其中1臺(tái)出口節(jié)流)時(shí):Q為1170m3/h,H為60m,出口節(jié)流時(shí)水泵電機(jī)的運(yùn)行電流為240A?,F(xiàn)場(chǎng)檢測(cè),單臺(tái)水泵實(shí)際運(yùn)行時(shí)Pa:205kW,η:72%?! ∮伤锰匦郧€知:H為60m時(shí),出口全

5、開情況下Q為770~800m3/h。兩臺(tái)泵并聯(lián)運(yùn)行時(shí),出口節(jié)流的水泵實(shí)際流量為370~400m3/h?! ∫獫M足生產(chǎn)要求,管網(wǎng)總流量須達(dá)到1200m3/h以上,水泵揚(yáng)程須達(dá)到63m以上。目前單臺(tái)泵運(yùn)行不能滿足生產(chǎn)工藝要求,而兩臺(tái)泵并聯(lián)運(yùn)行由于其中1臺(tái)出口節(jié)流,因此效率低(節(jié)流泵僅為45%~48%,計(jì)算方法同上),經(jīng)濟(jì)性差。若由1臺(tái)14Sh-9B型水泵與1臺(tái)8Sh-9型水泵(Q268m3/h,H62.5m,Pa62kW)并聯(lián)運(yùn)行,則需14Sh-9B型水泵在揚(yáng)程62.5m時(shí),流量應(yīng)大于932m3/h。而現(xiàn)有的14Sh-9B型水泵揚(yáng)程62.5m時(shí),流量?jī)H600~700m3/h,達(dá)不到使用要求?!?/p>

6、 運(yùn)用射流——尾跡三元流動(dòng)水泵設(shè)計(jì)理論對(duì)水泵葉輪重新設(shè)計(jì)、制造,改造后的14Sh-9B型泵可達(dá)到:Q:1030~1060m3/h,H:63m(H=60m時(shí),Q可達(dá)1180m3/h),Pa:245~250kW,不會(huì)超載,η不小于73%,與1臺(tái)8Sh-9型水泵并聯(lián)運(yùn)行時(shí),Q:1200~1250m3/h,H:63m,能夠滿足使用要求。與開兩臺(tái)14Sh-9B原型泵(其中1臺(tái)出口節(jié)流)相比,裝機(jī)容量可減少260kW,實(shí)際運(yùn)行可節(jié)約功率30kW,全年可節(jié)電26.2萬kW.h。 ?。?)增加1臺(tái)200S63型水泵,提高供水能力150~200m3/h?! 。?)利用年修機(jī)會(huì),將主管上DN400彎頭改為DN

7、600,減少了局部阻力損失。4改造效果  2002年12月4日,改造完成后,密閉循環(huán)系統(tǒng)供水壓力可以達(dá)到0.85~0.90MPa,大于驗(yàn)收時(shí)0.8MPa的試驗(yàn)壓力。現(xiàn)場(chǎng)測(cè)試結(jié)果見表1。表1?水泵性能測(cè)試記錄泵號(hào)水泵/MPa電機(jī)記錄時(shí)間備注流量/m3.h-1進(jìn)口壓力出口壓力總管壓力工作電壓/V工作電流/A1#12320.230.870.8283904052002-12-04與3#泵并聯(lián)10260.260.890.87639

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