高 mgo球團生產(chǎn)實踐

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1、《球團技術(shù)》高MgO球團的生產(chǎn)實踐河北東山冶金工業(yè)有限公司燒結(jié)廠趙正明韓學(xué)忠劉以順郝江華王紅軍郭春法趙利杰《球團技術(shù)》1、前言河北東山冶金工業(yè)有限公司燒結(jié)廠,現(xiàn)有一座TCS圓形多膛豎爐,年產(chǎn)球團礦30萬噸。52m2燒結(jié)機2臺,年產(chǎn)燒結(jié)礦140萬噸。為我公司450+179+120=749m3高爐供礦。高爐爐料結(jié)構(gòu)為30%球團礦+70%燒結(jié)礦。生產(chǎn)實踐證明球團礦具有品位高,強度好、粒度均勻、易還原等優(yōu)點,但是存在著還原膨脹率高,軟化熔滴溫度低等高溫冶金性能問題。燒結(jié)礦由于為滿足高爐造渣的要求,燒結(jié)礦MgO達到了3%以上,致使燒結(jié)礦強度差,成品率低,且燒結(jié)礦的冶金性能也不是最優(yōu)。為了進一步優(yōu)化高

2、爐爐料結(jié)構(gòu),改善兩礦冶金性能,進一步提高高爐生產(chǎn)經(jīng)濟技術(shù)指標,我們提出了燒結(jié)礦降低MgO,球團礦提高MgO等重大工藝改革的想法,重點是球團礦提高MgO,根據(jù)有關(guān)資料介紹,球團中MgO的含量提高,能夠改善球團礦的高溫冶金性能。因為從理論上講,球團礦中少量配加MgO可以形成高熔點相,鎂橄欖石〔2MgO·SiO2〕和偏硅酸鎂〔MgO·SiO2〕熔化溫度分別是1890℃和1557℃,對提高球團礦的冶金性能有顯著效果。結(jié)合本廠現(xiàn)有的原料條件,要想提高球團礦MgO的含量,就必須重新選擇一種新型高MgO質(zhì)添加劑既不能影響豎爐的焙燒,又不能影響大的高爐爐料結(jié)構(gòu),根據(jù)以往的生產(chǎn)經(jīng)驗,我們最終選擇了由寧城日月

3、星大地化工有限公司生產(chǎn)的鎂質(zhì)添加劑代替膨潤土進行生產(chǎn)。2、原料條件根據(jù)我廠的爐型結(jié)構(gòu),在原料上我們采用酸、堿精粉與鎂質(zhì)添加劑混合,其化學(xué)成分如表1《球團技術(shù)》表1原料成分及粒度成分H2OTFeFeOCaOMgOSiO2SR2-200目酸性鐵粉8.566.1927.471.90.657.20.130.2690堿性鐵粉8.565.5-2.21.154.130.200.575鎂質(zhì)添加劑8--23540--90《球團技術(shù)》3、配料與造球3.1配料方案生產(chǎn)配料方案見表2,按照預(yù)想目標MgO含量達2.5進行配料計算,酸、堿精粉各為50%,配加相應(yīng)鎂質(zhì)添加劑。《球團技術(shù)》表2球團配料方案酸性精粉堿性鐵粉

4、鎂質(zhì)添加劑48.2548.253.5《球團技術(shù)》3.2造球及生球質(zhì)量3.2.1使用鎂質(zhì)添加劑后,與配加膨潤土相比,造球效果明顯增強,尤其是成球速度快,粒度均勻。與使用膨潤土相比,生球抗壓強度有所降低,但落下較以前有所升高,如對比效果見圖1、圖2所示。使用鎂質(zhì)添加劑后,成球盤盤底粘料現(xiàn)象明顯減輕,生球水分升高對比效果見圖3。《球團技術(shù)》《球團技術(shù)》《球團技術(shù)》〈1〉落下強度隨著膨潤土或鎂質(zhì)添加劑的配加量的增加而增加,但膨潤土沒有鎂質(zhì)添加劑上升趨勢明顯,取任何一點鎂質(zhì)添加劑始終比膨潤土的落下強度高?!?〉抗壓強度的變化沒有明顯的規(guī)律,但配加鎂質(zhì)添加劑的球沒有配加膨潤土的球抗壓強度高?!?〉隨著

5、膨潤土或鎂質(zhì)添加劑的配加量的增加,水分都呈上升趨勢,但取任何一點鎂質(zhì)添加劑球水分始終比膨潤土球水分大。通過以上三種結(jié)果,第一種現(xiàn)象對我們的使用鎂質(zhì)添加劑生產(chǎn)時有好處的,但是第二種現(xiàn)象、第三種現(xiàn)象均沒有用膨潤土效果好,會給焙燒帶來一定的影響,但尚且能夠滿足豎爐生產(chǎn)的要求,但仍需在今后操作中可進一步優(yōu)化改進?!肚驁F技術(shù)》針對前期使用鎂質(zhì)添加劑所出現(xiàn)的問題,我們根據(jù)實際情況逐一進行了解決。針對生球質(zhì)量差水分大的情況,增加了進潤磨精粉量,提高精粉細度,以達到降低配加鎂質(zhì)添加劑量的問題,減少生球含水量;同時降低精粉烘干溫度,保證物料原始水分,減少外加水量。調(diào)整球盤角度及刮刀位置,延長成球時間,以此來

6、達到提高生球質(zhì)量的目的?!肚驁F技術(shù)》3.2.2通過努力,生球質(zhì)量的確有了較大提高,滿足了入爐要求見表3《球團技術(shù)》入爐生球質(zhì)量(表3)粒度組成15mm-17mm%生球水分%抗壓強度g/個球落下強度次/個球808.69659.6《球團技術(shù)》4、TCS豎爐焙燒生產(chǎn)生產(chǎn)普通酸性球團時,上燃燒室溫度控制在1050℃,下燃燒室溫度控制在980℃,球團礦轉(zhuǎn)鼓達90%以上,日產(chǎn)量為980噸。使用鎂質(zhì)添加劑生產(chǎn)鎂質(zhì)球團后,由于球團礦中MgO含量高,要求的焙燒溫度高。在生產(chǎn)過程中,根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)驗,逐步提高焙燒溫度,上燃燒室溫度由1100℃提升到1150℃,下燃燒室溫度由1000℃提高到1050℃,但球團礦質(zhì)量

7、未見好轉(zhuǎn),轉(zhuǎn)鼓僅為60%多,生球多,日產(chǎn)量降至800噸。通過分析為:風(fēng)機風(fēng)量小,爐內(nèi)高溫廢氣量小,焙燒能力弱,預(yù)熱帶溫度低,生球干燥不好,熱爆現(xiàn)象嚴重,爐內(nèi)粉塵量大,透氣性差,產(chǎn)量低。針對風(fēng)機風(fēng)量小,更換成大風(fēng)量風(fēng)機,將原來4臺助燃風(fēng)機,風(fēng)量為17000m3/h,全壓22kPa,總風(fēng)機風(fēng)量17000×4=68000m3/h。更換為2臺高壓風(fēng)機,風(fēng)量為48000m3/h,全壓28kPa,總風(fēng)機風(fēng)量48000×2=96000

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