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1、第19卷第3期中國錳業(yè)Vo1.19K32001年8月CHINA'SMANGANESEINDUSTRYALMLNt2001生產技術電爐冶煉錳硅合金的生產實踐*陳洪,劉軍(廣西八一鐵合金(集團)有限責任公司,廣西來賓546102)摘要:通過改善工藝條件,加強冶煉操作,對12500kVA電爐爐體進行摸索性改造,取得較好的效果和經(jīng)濟效益。關鍵詞:爐體工藝參數(shù);低渣比;二次電壓中圖分類號:TF642文獻標識碼:B文章編號:1002-433(62001)03-0023-03按照公式P=4P#$2(kW/m2)該爐工藝設有爐膛1前言計輸入爐膛功率約473kW/m2,當二次
2、電壓144V,隨著錳礦山服務年限的不斷增加,礦石資源逐電極電流約70kA時,輸入爐膛功率約508kW/m2,漸貧化和枯竭,為適應這一形勢,80年代起八一鐵因此,熱量損失大,不僅影響設備使用壽命,而且爐合金廠逐步加大了企業(yè)生產經(jīng)營轉軌的步伐,生產口溫度上升,刺火嚴重,造成錳、硅的損失增加。方式從錳礦石開采———銷售、轉變?yōu)榈V石深加工為此,該公司利用停電的間隙對12500kVA電———錳系鐵合金冶煉,由采礦為主變?yōu)殍F合金冶煉爐進行了技術改造。為主。1987年建成投產的兩座12500kVA電爐,自(1)適當?shù)臄U大爐膛直徑、加深爐膛深度,以降開始生產錳硅合金以來,生
3、產難度大,爐況不正常,低爐膛功率密度,防止爐內溫度過于集中。1997年以前綜合電耗達到4665~5500kW·h/t以(2)為合理的分布爐內的電流,減少支電流的上,平均日產最好53.45t,出鐵困難,電極長期處于損失,降低支電流到爐墻碳磚比電阻,這次改造中還上限,爐底上漲,生產周期5~6月后,被迫洗爐或停降低爐墻碳磚高度,由原來1200mm降為800mm。爐打爐底中的結渣,爐口溫度高,熱損失大,產品質爐眼碳磚采用異形碳磚400mm×550mm×1200量波動大,單位電耗高。mm,因而延長了爐眼的壽命。針對該電爐存在的主要問題,該廠對電爐工藝參2.2提高電爐熱
4、利用措施數(shù)及生產工藝進行了不斷的探索,取得了較好結果。加長下料管及增加料管底板,使爐料能均勻地下落在電極的四周和能更好的控制料層的厚度。這2正確的選擇爐體設備改造參數(shù)樣就能保證電極周圍的料面高而均勻,布料的合理2.1爐體工藝參數(shù)的改造選擇電弧被埋在爐料里,提高了電爐的熱利用,避免了由根據(jù)爐膛功率密度過大將使料面嚴重過熱,早于電極周圍料層薄而造成的刺火,翻渣及燒壞設備期易形成低熔點渣,易造成爐況惡化,生產技術經(jīng)濟現(xiàn)象。指標下降。在這種情況下,為均衡爐內的電制度,同3調整冶煉工藝制度時也是為了均衡熱制度,最好采用不導電的爐襯或擴大爐膛內徑,以減少電極至爐襯的電流
5、密度。目12500kVA電爐冶煉硅錳合金工藝制度的特點前爐體的設計都傾向具有電極大,極心圓大和爐膛是,低堿度,合適二次電壓,高Al2O3,低渣比。目的大的特點,這些特點對改善指標是有益的。是改善各項技術經(jīng)濟指標。主要從以下3個方面著*收稿日期:2001-03-28作者簡介:陳洪(1965-),男,廣西玉林人,科技技術處處長,高級工程師;劉軍(1963-),男,四川省蓬溪縣人,科技技術處科長,工程師。24中國錳業(yè)第19卷手。況不正常時,選擇二次電壓較低,經(jīng)改造后,爐內的3.1提高入爐綜合錳品位功率密度的降低,及其它各方面的改進,這時可選用提高入爐綜合錳品位,改
6、善入爐原料質量,是提較高的二次電壓,即二次電壓由過去136V,提高到高錳的回收率的有效途徑之一。礦石中含錳越高,144V。不但錳的回收率高,而且所有各項指標都得到改善。4加強冶煉操作的管理圖1為錳礦石錳含量對錳回收率、冶煉電耗的影響關系。要獲得較好的技術經(jīng)濟指標,提高產量,加快Si的還原,提高爐內熱效率,加強冶煉操作也很關鍵。4.1改用人工放料操作,控制好料層厚度由過去的自動下料改為人工放料操作,翻渣時或電極上浮時,減薄料層厚度的操作方法,以此來增強爐內的透氣性。控制好料面高度,促使電極具有一定的插入深度,這樣料面燒結好,爐料能很好預熱作用,爐口溫度低,反應
7、區(qū)大,刺火和Mn、SiO2揮放損失少,指標較為理想。4.2采用低渣比生產渣中化學成分控制在MnO12%~13.5%,爐渣堿度R=0.3~0.5,渣鐵比0.9~1.0。4.3采用帶負荷壓放電極圖1錳礦品位對錳回收率、冶煉電耗的影響關系由傳統(tǒng)的停電壓放電極改為帶負荷壓放電極,減少了因壓放電極熱停爐時間和送電前電極上抬的生產實踐中,加蓬礦由過去的60kg/批提高到次數(shù),進一步穩(wěn)定了爐況,取得了較好的經(jīng)濟效益。100~120kg/批,其配入量之和占每批料的14%~如累計全年生產爐日642.21d,每天壓放電極1017%,入爐礦石綜合品位,控制范圍Mn在31%~次,每
8、次15min計,則全年因停電壓放電極時間為34%。9