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《制成系統(tǒng)單機操作規(guī)程》由會員上傳分享,免費在線閱讀,更多相關(guān)內(nèi)容在應(yīng)用文檔-天天文庫。
1、制成系統(tǒng)單機操作規(guī)程1范圍本規(guī)程適應(yīng)于水泥粉磨系統(tǒng)巡檢設(shè)備操作,即從熟料出庫到水泥入庫。2目的本規(guī)程旨在規(guī)范巡檢操作制度,提高工作質(zhì)量,準確判斷設(shè)備故障及處理方法,樹立安全生產(chǎn),質(zhì)量第一觀念,保證設(shè)備的長期安全﹑高效運行。3系統(tǒng)工藝流程簡介4.操作方式各設(shè)備控制均有“集中程控”﹑“機旁控制”兩種狀態(tài),現(xiàn)場有“開”“?!遍_關(guān),正常生產(chǎn)時各設(shè)備都處于“集中程控”狀態(tài),輸出前端設(shè)備跳停,上游設(shè)備聯(lián)跳停,現(xiàn)場進行單機試機時設(shè)備處于“機旁控制”狀態(tài),開單機設(shè)備是不參與聯(lián)鎖控制,但停單機設(shè)備是受聯(lián)鎖控制的,主要是保護設(shè)備內(nèi)部積料過多而導(dǎo)致故障,從而達到正常生產(chǎn)的目的。5.現(xiàn)場設(shè)備運行及操作方法5.1磨機
2、5.1.1設(shè)備規(guī)格、參數(shù):5.1.2磨機主電機啟動條件:5.1.2.1高壓油泵達到20Mpa以上后,再下降到18Mpa以下,4Mpa以上的情況,或在4Mpa以上維持10min以上。5.1.2.2電氣條件:確認二次電阻處于啟動,即“最大”位置。5.1.2.3運轉(zhuǎn)聯(lián)鎖的條件;-99-a)主減速機、中空軸、磨機主電機各軸承及磨機主電機定子線圈溫度,分別低于以下各值:70℃、68℃、65℃、140℃;b)主減速機、中空軸潤滑油入口壓力分別在0.05Map,0.06Mpa以上。c)高壓及低壓潤滑油泵、3936風機等各附屬設(shè)備正常運轉(zhuǎn)。d)慢轉(zhuǎn)離合器脫離。e)“LCB”控制開關(guān)均在“C”側(cè)。5.1.3運
3、轉(zhuǎn)前的準備。5.1.3.1檢查磨筒體周圍無異物。5.1.3.2檢查各潤滑裝置,各軸溫必須滿足以上聯(lián)鎖條件;5.1.3.3各油冷卻器的冷卻水流量是否滿足要求(油泵冷卻水流量在350L/min以上,主馬達冷卻水流量在16L/min以上)。5.1.3.4確認各潤滑系統(tǒng)的轉(zhuǎn)換開關(guān)是否在中控位置。5.1.4運轉(zhuǎn)中的檢查:5.1.4.1中空軸油壓、油溫是否正常;5.1.4.2中空軸油圈帶油潤滑狀況及油位(+0、-30mm)是否常;5.1.4.3磨內(nèi)有無異音,胴體有無漏灰;5.1.4.4主電機冷卻水流量應(yīng)在16L/min以上;5.1.4.5檢查油泵有無異音、漏油、漏水;5.1.5仃機檢查:5.1.5.1檢
4、查篦板是否堵塞、磨損,螺栓有無脫落;5.1.5.2檢查襯板的磨損情況,研磨體的填充率測量,研磨體分級,有無“糊球”;5.1.5.3檢查進、出料溜子的襯板磨損情況;5.1.5.4檢查清洗油過濾芯、潤滑油油質(zhì)檢查,必要時更換;5.1.5.5檢查胴體螺栓有無松動;5.1.5.6檢查中空軸與軸承間的密封裝置,注意檢查有無漏油及灰塵侵入現(xiàn)象。5.1.5.7檢查磨內(nèi)揚料板的磨損情況。-99-5.1.6磨機操作不正常的原因及處理方法:5.1.6.1飽磨或叫悶?zāi)?。其特征是磨機進料和出料失去平衡,磨內(nèi)存料過多,磨音發(fā)悶,磨機電流負荷下降。磨尾下料少,磨頭不能出現(xiàn)反料現(xiàn)象。產(chǎn)生飽磨的原因是:a)喂料過多或入磨物
5、料粒度過大、硬度大而未能及時調(diào)整喂料量;b)入磨物料水分過大,通風不良,造成隔倉板堵塞,史磨內(nèi)存料過多,對鋼球產(chǎn)生嚴重的緩沖作用,降低研磨體的能力。c)鋼球級配不恰當。當?shù)谝粋}小球過多試沖擊力不足,或鋼球消耗后未能及時補充因而使粉磨能力降底;d)隔倉板磨壞,研磨體串倉而造成級配失調(diào);e)閉路磨機的選粉效率底,回料過多,增加了磨機負荷。當磨機出現(xiàn)“飽磨”時,應(yīng)查明原因,分別解決。一般先減少喂料量,如果效果不明顯,則需停止喂料或加入干礦渣等助磨物料,待磨音正常后,再逐漸加料至正常操作。若這些措施仍無效,則應(yīng)停磨處理。5.1.6.2包球”其特征是磨音低沉發(fā)出“嗚嗚”的響聲,磨尾滾筒篩上水汽大,物料
6、潮濕,研磨體上有一層細粉,磨機粉磨能力減弱,以至造成磨尾排出大量的粗顆粒物料。產(chǎn)生”包球”的原因及其解決方法:a)若因物料水分太大,則應(yīng)加強物料的烘干,改用干料或臨時加入少量干礦渣,使之逐漸消除包球。b)若風管堵塞,通風不良,磨內(nèi)水汽排不出會引起包球,這時應(yīng)清掃風管,改善通風。5.1.6.3隔倉板蓖縫堵塞:倉板的蓖縫堵塞后物料不能通過,使流速減慢,造成飽磨。其原因是入磨物料水分過大,通風不良,磨內(nèi)水汽不能排除,使潮濕物料粘結(jié)于蓖空中,或因碎鐵雜物等堵塞在蓖孔中。其處理方法是降低物料水分,清除蓖孔堵塞物。5.1.6.4-99-研磨體竄倉:竄倉的原因一是隔倉板固定不穩(wěn),蓖板掉落;二是蓖孔磨大,沒
7、有按時更換隔倉板以及研磨體磨損后直徑太小等造成.這些應(yīng)停磨檢查,分別處理。5.1.7磨機慢轉(zhuǎn)180度5.1.7.1停機慢轉(zhuǎn)要求:10分鐘10分鐘20分鐘20分鐘30分鐘1小時1小時1小時(脫慢轉(zhuǎn))5.1.7.2慢轉(zhuǎn)操作:a)確認高、低壓油泵,減速機油泵運轉(zhuǎn)正常,磨上磨內(nèi)無人;b)將主電機開關(guān)轉(zhuǎn)至“OFF”,松開抱閘開關(guān);c)轉(zhuǎn)動抱閘手輪使離合器對準拔出定位銷,推動操縱桿合上離合器,插上定位銷;d)抱緊抱閘,慢