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《抽真空管道接錯(cuò)造成凝汽器真空偏低的分析及處理》由會(huì)員上傳分享,免費(fèi)在線閱讀,更多相關(guān)內(nèi)容在行業(yè)資料-天天文庫(kù)。
1、維普資訊http://www.cqvip.com2006年第12期《貴州電力技術(shù)》(總第90期)抽真空管道接錯(cuò)造成凝汽器真空偏低的分析及處理貴州電力試驗(yàn)研究院文賢馗[550002]貴州電力建設(shè)第一工程公司毛萬(wàn)紅[550002]摘要某新建機(jī)組凝汽器真空偏低,通過(guò)常規(guī)的檢查未發(fā)現(xiàn)原因,后經(jīng)停機(jī)對(duì)凝汽器結(jié)構(gòu)進(jìn)行檢查后發(fā)現(xiàn)抽真空管道位置接錯(cuò),設(shè)計(jì)接至空氣區(qū)但實(shí)際接至蒸汽區(qū),造成凝汽器內(nèi)不凝結(jié)氣體過(guò)多、大量蒸汽被抽走,凝汽器工況異常、傳熱惡化所致,改接后凝汽器真空正常。關(guān)鍵詞抽空氣管道;凝汽器真空;分析及處理幾個(gè)方面:循環(huán)冷卻水量不足;凝
2、汽器水室內(nèi)有空1前言氣;汽側(cè)真空系統(tǒng)泄漏;凝汽器鋼管泄漏;外界環(huán)境某新建機(jī)組為哈爾濱汽輪機(jī)廠生產(chǎn)的N205一的影響(循環(huán)水溫度);軸封系統(tǒng)調(diào)節(jié)影響。l2.75/535/5354B型超高壓一次中間再熱三缸表2機(jī)組首次3000r/min時(shí)的凝汽器運(yùn)行參數(shù)二排汽沖動(dòng)冷凝式汽輪機(jī),凝汽器為哈爾濱汽輪機(jī)廠生產(chǎn)的N一11800—1型凝汽器,具體技術(shù)規(guī)范見(jiàn)表1。表1凝汽器技術(shù)規(guī)范對(duì)照進(jìn)行檢查未發(fā)現(xiàn)真空低的原因:機(jī)組循環(huán)水壓力正常且只沖轉(zhuǎn)到3000r/min未接帶負(fù)荷,循環(huán)冷卻水量應(yīng)該足夠;通過(guò)開(kāi)啟循環(huán)水排空氣門(mén)觀察后認(rèn)定,循環(huán)水管內(nèi)空氣已排凈
3、;機(jī)組為新建機(jī)組,凝汽器鋼管的清潔程度很好,凝汽器膠球自動(dòng)清洗裝置投入正常,故凝汽器銅管污染和投入率低的在啟動(dòng)初期發(fā)現(xiàn)凝汽器真空偏低,首次沖轉(zhuǎn)至可能性不存在;發(fā)現(xiàn)凝汽器真空偏低后首先對(duì)真空3000r/min時(shí)真空僅為一0.053MPa,通過(guò)多方面分系統(tǒng)進(jìn)行仔細(xì)檢查,未發(fā)現(xiàn)漏點(diǎn),加上機(jī)組冷態(tài)抽真析原因后發(fā)現(xiàn)抽真空氣管道位置接錯(cuò),改接后凝汽空試驗(yàn)合格,汽側(cè)真空系統(tǒng)泄漏的可能性被排除;開(kāi)器工作正常,3000r/min時(shí)真空為一0.078MPa,取得機(jī)前對(duì)凝汽器鋼管進(jìn)行過(guò)檢查,不存在泄漏情況;從良好效果。現(xiàn)將分析處理過(guò)程介紹如下。.表2
4、的參數(shù)可以開(kāi)出,循環(huán)水的溫度在正常范圍;軸封汽系統(tǒng)也投入正常。2異常情況及分析過(guò)程從凝汽器的運(yùn)行參數(shù)來(lái)看,循環(huán)水的溫升不夠,機(jī)組在分部試運(yùn)過(guò)程中凝汽器灌水試驗(yàn)合格后僅為2.8℃左右,而端差為22.1℃左右,分析為真空進(jìn)行了冷態(tài)抽真空試驗(yàn),在不送軸封汽的情況下,一偏低的原因?yàn)槟鱾鳠嵝Ч缓谩,F(xiàn)場(chǎng)發(fā)現(xiàn)真空臺(tái)真空泵運(yùn)行凝汽器真空為一0.046MPa,兩臺(tái)真空泵的工作介質(zhì)溫度非常高,真空泵外殼溫度達(dá)5O℃泵運(yùn)行凝汽器真空為一0.054MPa,試驗(yàn)結(jié)果合格。以上,但檢查冷卻水壓力達(dá)到設(shè)計(jì)值,冷卻水進(jìn)出水2005年5月24日機(jī)組首次啟動(dòng)
5、,循泵運(yùn)行一門(mén)也處于全開(kāi)位置。經(jīng)多方進(jìn)行檢查分析仍未發(fā)現(xiàn)臺(tái)、真空泵運(yùn)行兩臺(tái),送軸封汽后凝汽器真空為一凝汽器真空偏低的原因。0.063MPa,沖轉(zhuǎn)至3000r/rain后運(yùn)行參數(shù)見(jiàn)表2。利用停機(jī)機(jī)會(huì)對(duì)凝汽器內(nèi)部進(jìn)行仔細(xì)檢查,發(fā)一般來(lái)說(shuō),凝汽器真空偏低的原因主要有以下現(xiàn)凝汽器內(nèi)部結(jié)構(gòu)及蒸汽流向圖見(jiàn)圖1。.1O.維普資訊http://www.cqvip.com2006年第12期《貴州電力技術(shù)》(總第9o期)凝汽器最高的空氣濃度在空冷區(qū),隨著蒸汽空系數(shù)將下降17%一39%,凝汽器真空下降1~6kPa;氣混合物由入口向抽氣Cl流動(dòng),N一1
6、l220一l型凝真空泵抽吸大量蒸汽也使得真空泵工作介質(zhì)溫度過(guò)汽器空氣濃度由4.5%急劇上升到58.9%左右,空高,導(dǎo)致真空泵的出力降低,進(jìn)一步惡化凝汽器冷區(qū)起到了最后冷卻的效果。除了空冷區(qū)之外,各真空引。子管柬區(qū)空氣濃度較高的區(qū)域都處在其內(nèi)側(cè)(即偏3處理情況和結(jié)果空冷區(qū)罩殼一側(cè)),空氣聚集點(diǎn)也即是渦流區(qū),其中的空氣濃度達(dá)到了4.5%以上。除空氣聚集區(qū)之找到凝汽器真空偏低的真正原因后開(kāi)始對(duì)抽真外,絕大部分管柬中空氣濃度一般不大于l%,并且空管道進(jìn)行改接,將其穿過(guò)半圓形擋汽板并插進(jìn)空從管束的外圍到內(nèi)側(cè),空氣濃度逐步升高。冷區(qū)隔板,改
7、接后的凝汽器內(nèi)部結(jié)構(gòu)及蒸汽流向圖分析凝汽器內(nèi)部結(jié)構(gòu)及蒸汽流向圖后發(fā)現(xiàn):抽見(jiàn)圖2。真空管道剛剛穿過(guò)半圓形擋汽板,未沒(méi)有插進(jìn)空冷區(qū)隔板,這樣如圖1的箭頭所示,蒸汽只經(jīng)過(guò)了上水室的冷卻并被抽走,而大量的空氣卻遺留在空冷區(qū)。1一抽真空管遭2一主凝結(jié)區(qū)3一空冷區(qū)4——半園形擋汽板圈2改接后凝汽器內(nèi)部結(jié)構(gòu)及蒸汽流向圈凝汽器抽真空管道改接后再次開(kāi)機(jī),在循泵、真空泵均運(yùn)行一臺(tái)的方式下沖轉(zhuǎn)至3000r/rain后的運(yùn)行參數(shù)見(jiàn)表3。1一抽真空管道2一主凝結(jié)區(qū)表3改接后300Of/rain時(shí)的凝汽器運(yùn)行參數(shù)3一空冷區(qū)4一半園形擋汽板圖1原凝汽器內(nèi)部結(jié)
8、構(gòu)及蒸汽流向圈從凝汽器的工作原理我們可以知道:凝汽器的真空是靠蒸汽凝結(jié)成水時(shí)體積大幅度下降形成的,現(xiàn)大量蒸汽只經(jīng)過(guò)上水室就被抽走,未凝結(jié)成水,造成機(jī)組凝汽器真空低;凝汽器內(nèi)空氣量增多導(dǎo)致蒸汽凝汽放熱系數(shù)將下降,引起傳熱系數(shù)下降,使傳熱量減少,造成循環(huán)水溫升減少,