天線焊接不良改善案例--富士康IE學(xué)院

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1、H機(jī)種天線焊接不良改善案部門:HWD事業(yè)群LX製造工程部報(bào)告人:羅平勇現(xiàn)職位:代組長(zhǎng)日期:2008/4/12富士康科技集團(tuán)組長(zhǎng)IE手法培訓(xùn)提案改善報(bào)告經(jīng)管簽核﹕直屬主管簽核﹕報(bào)告大綱一﹑改善背景二﹑問(wèn)題分析三﹑改善歷程四﹑改善績(jī)效五﹑標(biāo)準(zhǔn)化及推廣應(yīng)用六﹑手法匯總七﹑改善心得一:改善背景在生產(chǎn)H機(jī)種時(shí)中用Hotbar機(jī)臺(tái)焊接天線,出現(xiàn)較多空焊(見(jiàn)下圖),虛焊不良,虛焊不良流到BT,WIFI測(cè)試工站引起高頻發(fā)射與接收不良,不良率高達(dá)60%,改善勢(shì)在必行!圖1空焊不良圖片不良率高達(dá)60%.二:問(wèn)題分析1.運(yùn)用統(tǒng)計(jì)表法發(fā)現(xiàn)在利用Hotbar焊接天線時(shí)產(chǎn)生了大量焊接不良品,用柏拉

2、圖法統(tǒng)計(jì)出其不良比率占總不良的52.7%(見(jiàn)下表).AprMayTotalInputQ’ty149616003096FailQ’ty128120248DPHU8.57.58TimeItem空焊不良圖片以下是H機(jī)種不良分佈狀況的柏拉圖1.為驗(yàn)證Hotbar機(jī)臺(tái)的焊接品質(zhì),故運(yùn)用DOE法評(píng)估Hotbar機(jī)臺(tái)的焊接可行性:Hotbar焊接治具BTAntennaWIFIAntenna焊接天線位置圖三:改善歷程實(shí)驗(yàn)因子因子代號(hào)水準(zhǔn)一水準(zhǔn)二預(yù)熱溫度A160℃180℃預(yù)熱時(shí)間B1s2s恆溫溫度C500℃550℃恆溫時(shí)間D8s10sA.實(shí)驗(yàn)參數(shù)因子,水平的選取三:改善歷程ABCD111

3、1121122312124122152112621217221182222B.根據(jù)A項(xiàng)中所列因子,水平畫出L8(24)直交表.三:改善歷程ABCDForce(kgf)111111.6211221.8312121.2412212.0521121.7621211.9722111.6822223.5ParaItemC.根據(jù)參數(shù)設(shè)定選擇進(jìn)行實(shí)驗(yàn)驗(yàn)證的結(jié)果如下:Memo:焊接拉拔力實(shí)驗(yàn)測(cè)試,拉拔力需大於3kgf三:改善歷程D.以下是A.B.C.D四個(gè)參數(shù)之間的交互作用影響分析三:改善歷程E.以下是A.B.C.D四個(gè)參數(shù)之間的主因效果分析三:改善歷程2.按照DOE實(shí)驗(yàn)結(jié)果,選出最佳

4、參數(shù)配合是A2.B2.C2.D2,對(duì)改善方法進(jìn)行如下評(píng)估SOfailDPHU降低為0焊盤燙傷不良上升20%NTFRate綜合上述參數(shù)選擇配對(duì)的改善效果評(píng)估,發(fā)現(xiàn)雖然將虛焊,空焊不良DPHU消除至0,但是同時(shí)產(chǎn)生了20%的焊盤燙傷不良.×所以此方法Bypass三:改善歷程3.針對(duì)上述的焊盤燙傷進(jìn)行進(jìn)一步的分析a.運(yùn)用腦力激盪法和差異分析法進(jìn)行深入分析,對(duì)PAD點(diǎn)進(jìn)行比較,發(fā)現(xiàn)各PAD接地不同,導(dǎo)致各PAD受熱及散熱速度不相同.整個(gè)PAD全板均接地,散熱快,溫度低,易冷焊PAD是獨(dú)立一塊,散熱慢,溫度高,焊接品質(zhì)好PAD是獨(dú)立一塊,散熱慢,溫度高,焊接品質(zhì)好整個(gè)PAD全板均

5、接地,散熱快,溫度低,易冷焊三:改善歷程b.為保證焊接品質(zhì).達(dá)到兩PAD溫度相同(避免散熱慢的一邊溫度過(guò)高而燙傷PAD),運(yùn)用實(shí)驗(yàn)驗(yàn)證法將熱熔頭偏移,減少一邊結(jié)合面積,如下,使PAD焊接溫度一致.從而達(dá)到焊接要求.原焊接方式焊接頭PAD更改後的焊接方式熱熔接觸面積三:改善歷程c.更改焊接位置後,運(yùn)用實(shí)驗(yàn)驗(yàn)證法和數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)法使用DOE驗(yàn)證的參數(shù)再次進(jìn)行焊接30pcs產(chǎn)品進(jìn)行紅墨水與拉拔力實(shí)驗(yàn).仍然有1pcs的不良,不良率3%.改善效果評(píng)估焊接頭位置配合改善DOE驗(yàn)證參數(shù)仍然存在焊盤燙傷不良使用存在風(fēng)險(xiǎn)性三:改善歷程d.進(jìn)一步問(wèn)題剖析HotbarunstablePCBAPAD

6、DesignissueSolderpasteQtyissueSolderNG1>.Hotbar機(jī)臺(tái)精度問(wèn)題?無(wú)法通過(guò)機(jī)臺(tái)方面改善2>.PCBA設(shè)計(jì)問(wèn)題?目前P機(jī)種已經(jīng)處于量產(chǎn)段,RD&客戶都不同意對(duì)PCBA的Layout進(jìn)行修改3>.錫膏量問(wèn)題?由于layout已經(jīng)不可更改,且后段hotbar機(jī)臺(tái)無(wú)法加錫,所以此問(wèn)題也無(wú)法改善.三:改善歷程e.建議及實(shí)驗(yàn)驗(yàn)證針對(duì)上述的三個(gè)影響焊接品質(zhì)的因素進(jìn)行配合改善驗(yàn)證HotbarunstableChangetoManualsolder1>2>PCBAPADDesignissueCannotchangedduringMP3>Solde

7、rpasteQtyissueChangetoManualaddSolderpaste×Verify三:改善歷程CycletimeCycletime降低運(yùn)用實(shí)驗(yàn)驗(yàn)證法採(cǎi)用上述參數(shù)進(jìn)行實(shí)驗(yàn)驗(yàn)證,驗(yàn)證結(jié)果如下:MethodDPHUCycletimehotbar8%56smanualsolder0.8%45s良率提升良率ˇ四:改善績(jī)效1.運(yùn)用標(biāo)準(zhǔn)化和系統(tǒng)化法將上述改良方法反饋客戶,征得客戶同意后將此改良寫入SOP(見(jiàn)附件)實(shí)現(xiàn)文件標(biāo)準(zhǔn)化,規(guī)範(fàn)流程,創(chuàng)造價(jià)值,節(jié)約成本.五:標(biāo)準(zhǔn)化及推廣應(yīng)用上述改善在組裝PLT生產(chǎn)中得到了有效的實(shí)踐驗(yàn)證:改善達(dá)到了預(yù)

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