提高釩渣一次渣焙燒轉(zhuǎn)化率工藝研究.pdf

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1、總第216期河北冶4"-Tota1NO.2162013年第12期HEBElMETALLURGY2013,Number12提高釩渣一次渣焙燒轉(zhuǎn)化率工藝研究盧明亮,王嶺,田文祥(1.河北聯(lián)合大學(xué)化學(xué)工程學(xué)院,河北唐山063009;2.河北鋼鐵集團(tuán)承鋼公司釩制品廠,河北承德067002)摘要:承鋼釩制品廠新建回轉(zhuǎn)窯比原回轉(zhuǎn)窯大,原有的焙燒經(jīng)驗(yàn)和熱工制度不能滿足該回轉(zhuǎn)窯生產(chǎn)的需要。生產(chǎn)初期,新建回轉(zhuǎn)窯的一次渣轉(zhuǎn)化率僅為76.91%,比原回轉(zhuǎn)窯低3%。通過(guò)調(diào)整氧化氣氛、蘇打比、入窯溫度、焙燒時(shí)間及焙燒溫度等參數(shù),熟料出窯后急冷,一次渣轉(zhuǎn)化率可達(dá)83

2、%。關(guān)鍵詞:釩渣;一次渣;焙燒轉(zhuǎn)化率;工藝;研究中圖分類(lèi)號(hào):TF646文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼:A文章編號(hào):1006—5008(2013J12—0013—03RESEARCHABOUTPROCESSTOCREASEROASTGCONVERSIONRATIOOFPRARYSLAGOFVANADmMSLAGLuMingliang一,WangLing,TianWenxiang(1.ChemicalEngineeringInstitute,HebeiUnionUniversity,Tangshan,Hebei,063009;2.VanadiumProd·uct

3、sPlant,ChengdeIronandSteelCompany,HebeiIronandSteelGroup,Chengde,Hebei,067002)Abstract:Inthenew—builtrotarykiln,whichislargerthantheoldone,alltheoriginalroastingexperiencesandthermalregulationscannotmeettherequirementofproduction.Atthebeginningtheprimaryslagcon·versionrat

4、iowasonly76.91%.1owerthanthatoftheoriginalkiln.Byadjustingparameterssuchasoxida—tionatmosphere,sodarate,entering—kilntemperature,roastingtimeandtoastingtemperature,andadoptinggrogfast—coolingafteroutofkiln,theratiocanreach83%.KeyWords:vanadiumslag;primaryslag;roastingconv

5、ersionratio;process;research1前言品廠新建回轉(zhuǎn)窯比原回轉(zhuǎn)窯的直徑和長(zhǎng)度均有增VO生產(chǎn)主要以提釩煉鋼釩渣為原料,生產(chǎn)工大。隨著新建設(shè)備的投產(chǎn),原有的焙燒經(jīng)驗(yàn)和熱工藝有鈣化焙燒和氧化鈉化焙燒2種。承鋼釩制品廠制度不能滿足實(shí)際生產(chǎn)需要,原回轉(zhuǎn)窯采用一次渣以釩渣為原料,采用氧化鈉化焙燒工藝生產(chǎn)Vo。與鹽堿混合焙燒,年平均轉(zhuǎn)化率為79.5%。考慮環(huán)該工藝包括釩渣破碎、除鐵、球磨、混配料、焙燒、浸保要求,新建回轉(zhuǎn)窯取消了氯化鈉,單獨(dú)采用純堿與出、除雜、沉淀、熔化分解、廢水處理等工序,焙燒釩一次渣進(jìn)行焙燒。由于下料量增加,回

6、轉(zhuǎn)窯的長(zhǎng)度渣大多應(yīng)用回轉(zhuǎn)窯和多堂爐2種設(shè)備,承鋼釩制品和內(nèi)徑增大,生產(chǎn)初期平均轉(zhuǎn)化率僅為76.91%,比廠使用回轉(zhuǎn)窯焙燒釩渣。原回轉(zhuǎn)窯降低2%~3%。一次渣焙燒轉(zhuǎn)化率(以下簡(jiǎn)稱“轉(zhuǎn)化率”)是釩2影響回轉(zhuǎn)窯焙燒轉(zhuǎn)化率的因素產(chǎn)品生產(chǎn)中最重要的技術(shù)指標(biāo),決定著稀有釩資源影響回轉(zhuǎn)窯焙燒轉(zhuǎn)化率的因素有:釩渣質(zhì)量及的轉(zhuǎn)化率、回收率和釩產(chǎn)品的生產(chǎn)成本。承鋼釩制物相結(jié)構(gòu)、焙燒工藝、焙燒設(shè)備。2.1釩渣結(jié)構(gòu)收稿日期:2013—08一O7從承鋼釩渣(表1)的化學(xué)成分看,該渣屬于硅、作者簡(jiǎn)介:盧明亮(1978一),男,工程師,2004年畢業(yè)于河南工業(yè)大學(xué)化學(xué)工

7、程與工藝專業(yè),現(xiàn)在河北鋼鐵集團(tuán)承德公司釩制品廠從事鈣偏高的低品位渣。可根據(jù)釩渣中釩尖晶石顆粒大釩生產(chǎn)技術(shù)工作,E—mail:13831413577@163.corn小,調(diào)節(jié)精渣粒度及附加劑配比提高轉(zhuǎn)化率。】3總第216期表1承鋼釩渣的化學(xué)成分%影響,提高窯況的穩(wěn)定水平。Tab1ChemicalcompositionofvanadiumslaginChengSteel%3試驗(yàn)方案3。1焙燒工藝條件為了確定最佳工藝條件,使生產(chǎn)和轉(zhuǎn)化率指標(biāo)由表1可知,承鋼的釩渣釩含量低,鈣、硅、鐵含盡快達(dá)到要求,選擇焙燒溫度、蘇打比和燒成帶焙燒量高。在焙燒過(guò)程

8、中,釩渣中的sio:與附加劑中的時(shí)間3個(gè)因素在實(shí)驗(yàn)室內(nèi)進(jìn)行了焙燒L9(3)正交試驗(yàn),結(jié)果見(jiàn)表2。Na,O生成低熔點(diǎn)玻璃質(zhì),爐料過(guò)早出現(xiàn)液相,爐料表2焙燒正交試驗(yàn)結(jié)果發(fā)粘、結(jié)塊,大窯結(jié)圈,阻礙了

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