某型直升機慣導(dǎo)失效導(dǎo)致載機異常抖動故障分析.pdf

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1、總第173期2012年第4期直升機技術(shù)HELICOPTERTECHNIQUETotalNO.173No.42012文章編號:1673—1220(2012)04-059-02某型直升機慣導(dǎo)失效導(dǎo)致載機異常抖動故障分析萬榮根,王曉鵬(陸航駐景德鎮(zhèn)地區(qū)代表室,江西景德鎮(zhèn)333002)摘要簡要介紹了某型直升機慣導(dǎo)在空中失效后出現(xiàn)載機抖動的故障現(xiàn)象,分析了慣導(dǎo)部件的工作原理,找出了故障發(fā)生的機理和原因,并制定了相應(yīng)整改措施。關(guān)鍵詞直升機;慣導(dǎo);故障分析中圖分類號:V249.3文獻標識碼:AMalfunctionAnalysisoftheFaultJ

2、itterPhenomenonofXXHelicopterintheCaseofInertialNavigationSystemFailure、WANRon【ggen,WANGXiaopeng(A蛔AviationDepartmentofthePⅨGeneralStaffMilitaryRepresentativeOfficeinJingdezhenRegion,Jingdezhen333002。elaine)AbstractThispaperbrieflyintroducedthefaultjitterphenomenonofXXhel

3、icopterinthec鵝eofairborneinertialnavigationsystemfailure,analyzedtheworkingprincipleoftheinertialnavigationsystem,foundthereasonofthefaultphenomenon,developedsomecorrectivemeasures.Keywordshelicopter;inertialnavigationsystem;malfunctionanalysis0引言直升機緊急著陸。組合導(dǎo)航系統(tǒng)是直升機航電系統(tǒng)的重要

4、組成部分之一,作為載機的主要信息源,它能為飛控系統(tǒng)、火控系統(tǒng)、任務(wù)管理系統(tǒng)及其他航電設(shè)備提供導(dǎo)航信息。假如導(dǎo)航系統(tǒng)出現(xiàn)失效現(xiàn)象或輸出數(shù)據(jù)異常的情況,將會對飛行安全帶來較大影響。1故障現(xiàn)象2011年某日,某型直升機執(zhí)行正常飛行任務(wù),在飛第二個起落的過程中,載機剛升至約6m高度時,飛行員感覺載機抖動異常,立即關(guān)閉飛控,操縱2地面檢查情況直升機著陸后,機務(wù)在地面檢查時發(fā)現(xiàn):多功能顯示器垂直畫面上顯示的地平儀翻轉(zhuǎn),角度約為一179。。進一步對飛參記錄的數(shù)據(jù)進行判讀,發(fā)現(xiàn)組合導(dǎo)航系統(tǒng)中的慣導(dǎo)部件(以下簡稱慣導(dǎo))輸出的導(dǎo)航數(shù)據(jù)出現(xiàn)較大偏差。主隘導(dǎo)導(dǎo)航

5、數(shù)據(jù)顯示:從開始記錄到第5分11秒時,主慣導(dǎo)輸出的各導(dǎo)航參數(shù)正常,但在第5分11秒之后數(shù)據(jù)值全部變?yōu)?,記錄時序如圖1所示;備慣導(dǎo)導(dǎo)航數(shù)據(jù)顯示:從開始記錄到備慣導(dǎo)關(guān)機,橫滾角輸出異常,在一1780和+1780之收稿日期:2012—09—02作者簡介:萬榮根(1980一),男,安徽宣城人,碩士,工程師,主要研究方向:直升機航電系統(tǒng)?!?0·直升機技術(shù)總第173期間跳變;機體三軸加速度輸出異常,其值約為正常值的一2倍,即法向軸加速度正常值應(yīng)為9.8m/s2,而備慣導(dǎo)法向軸加速度輸出值約為一19.7m/s2。數(shù)據(jù)記錄開始主慣導(dǎo)主慣導(dǎo)正常數(shù)據(jù)飛控

6、慣導(dǎo)關(guān)閉備慣導(dǎo)異常飛控接通變?yōu)?斷開數(shù)據(jù)記錄結(jié)束0258分25秒11秒20秒45秒圖1飛參記錄的數(shù)據(jù)時序3原因分析及故障定位該型直升機裝配有兩套不同體制的導(dǎo)航系統(tǒng),一主一備。其中主慣導(dǎo)為激光慣性測量部件,備慣導(dǎo)為光纖慣性測量部件。正常情況下,主、備慣導(dǎo)均通過ARINC429總線向飛控系統(tǒng)發(fā)送導(dǎo)航參數(shù)和工作狀態(tài)信息,飛控系統(tǒng)根據(jù)“主慣導(dǎo)優(yōu)先”的原則采用主慣導(dǎo)數(shù)據(jù),備慣導(dǎo)處于熱備份狀態(tài);當主慣導(dǎo)失效,飛控系統(tǒng)自動采用備慣導(dǎo)數(shù)據(jù)。通過分析故障現(xiàn)象和導(dǎo)航系統(tǒng)工作原理,故障初步定位為:因主慣導(dǎo)失效,飛控系統(tǒng)自動采用備慣導(dǎo)輸出的異常數(shù)據(jù),導(dǎo)致飛控系統(tǒng)

7、工作紊亂、載機異常抖動。針對該現(xiàn)象,分別校驗了該架機的主慣導(dǎo)和備慣導(dǎo)。在校驗主慣導(dǎo)的過程中發(fā)現(xiàn),主f貫導(dǎo)開機一段時間后停止輸出數(shù)據(jù),二次電源板也無輸出,更換二次電源板后產(chǎn)品工作正常。檢測有問題的二次電源板,發(fā)現(xiàn)其中一個繼電器損壞。主慣導(dǎo)問題最終定位為:由于二次電源板繼電器損壞,主慣導(dǎo)工作一段時間后停止數(shù)據(jù)輸出,即輸出數(shù)據(jù)值全部為0。備慣導(dǎo)由慣性元件陀螺、加速度計、二次電源板、總線接口板和信息處理板等模塊組成。檢查備慣導(dǎo)發(fā)現(xiàn),其加速度計、陀螺六個軸的脈沖數(shù)輸出均異常,而6個慣性元件同時故障的可能性很小,可以排除慣性元件本身故障的可能性;而系

8、統(tǒng)能持續(xù)輸出數(shù)據(jù),走對準導(dǎo)航流程的功能正常,排除了二次電源板故障的可能性;從1553B總線輸出的橫滾角反映在MFD上為地平儀翻轉(zhuǎn)(約為一179。),從ARINC429總線記錄的橫滾角在一178

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