資源描述:
《優(yōu)化制粉系統(tǒng)運(yùn)行降低排煙溫度》由會(huì)員上傳分享,免費(fèi)在線閱讀,更多相關(guān)內(nèi)容在行業(yè)資料-天天文庫(kù)。
1、皿圓工程技術(shù)優(yōu)化制粉系統(tǒng)運(yùn)行降低排煙溫度①?gòu)埿l(wèi)東張旭東(大唐國(guó)際發(fā)電股份有限公司陡河發(fā)電廠河北唐山063028)摘要:通過(guò)分析找出了鍋爐排煙溫度高的主要原因是制粉系統(tǒng)的冷風(fēng)使用量大。提出了通過(guò)降低一次風(fēng)量來(lái)降低冷風(fēng)量,從而達(dá)到了優(yōu)化削粉系統(tǒng)運(yùn)行降低排煙溫度的目的。關(guān)鍵詞:排蛔溫度一次風(fēng)量冷風(fēng)量中圖分類(lèi)號(hào):TM62文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼:A文章編號(hào):1672-3791(Z01o)i0(b)一0030—021設(shè)備簡(jiǎn)介與目前運(yùn)行現(xiàn)狀#4、#5、#8磨為HP磨,#6、#7磨為E型熱器為回轉(zhuǎn)式二分倉(cāng)結(jié)構(gòu)。鍋爐熱風(fēng)溫度陡河發(fā)電廠250MW機(jī)組鍋爐制粉系磨。每臺(tái)磨煤
2、機(jī)配備1臺(tái)冷熱風(fēng)可調(diào)的一額定值為360℃。磨煤機(jī)出口溫度最高允統(tǒng)為正壓直吹式,配6臺(tái)HP743型磨煤機(jī)次風(fēng)機(jī)。一次風(fēng)機(jī)入口的熱風(fēng)來(lái)自空氣預(yù)許值93℃。設(shè)計(jì)煤種水分Mar為8.8%。設(shè)及2臺(tái)8.5E型磨煤機(jī),其中#l、#2、#3、熱器出口,冷風(fēng)來(lái)自送風(fēng)機(jī)出口空氣預(yù)計(jì)煤種、磨煤機(jī)額定出力下磨入口風(fēng)溫為280℃。正常情況下為了保證磨出口溫度表1不超限,需維持適當(dāng)?shù)睦湟淮物L(fēng)量。煤量%10l204050607080l00HP743型磨煤機(jī)設(shè)計(jì)最大出力為30t/h,風(fēng)量t/hI20l253035404550608.5E型磨煤機(jī)最大出力為27.4t/h。
3、制粉表2系統(tǒng)按給定的風(fēng)/煤配比投自動(dòng)運(yùn)行,具年份I2002l2003I20420o5l2oo620072oo82009體情況如表l所示。低位發(fā)熱量KJ/kgI19736{18350I1792516933『17738l7215l64l6l6795近年來(lái)鍋爐排煙溫度呈逐步上升趨表3勢(shì),已由原來(lái)的平均142℃升至現(xiàn)在的平均項(xiàng)目單位6臺(tái)磨5臺(tái)磨155℃,導(dǎo)致排煙損失大幅增加,鍋爐效率#2磨出力t/h21.127.1下降。#3磨出力t/h21.826.3#4磨出力t/h21.025。l2排煙溫度升高原因分析#5磨出力t/h22.526.22.1同等負(fù)
4、荷下制粉系統(tǒng)運(yùn)行數(shù)量增加三[7磨出力t/h18.7O近年來(lái)人爐煤熱量呈逐步下降趨勢(shì),#8磨出力t/h21123.2具體情況如表2所示。#2密出口溫度℃88.386.6由于燃煤發(fā)熱量降低,同等負(fù)荷下#3磨出口溫度℃85.486.6燃料消耗量增加。另外從2009年開(kāi)始機(jī)#4磨出口溫度℃86.O86.3組投入AGC運(yùn)行方式,為了滿(mǎn)足中調(diào)的#5磨出口溫度℃86.487.5負(fù)荷曲線要求,制粉系統(tǒng)要保持足夠的#7磨出口溫度℃89.9裕量。這些原因?qū)е卢F(xiàn)在的制粉系統(tǒng)運(yùn)#8磨出口溫度℃85.685.4行臺(tái)數(shù)比原來(lái)增加。20O2年以前機(jī)組滿(mǎn)總風(fēng)量t/h964
5、.6953.4負(fù)荷時(shí)磨煤機(jī)運(yùn)行臺(tái)數(shù)平均為5臺(tái),目前冷一次風(fēng)量t/hl44.3l04.5機(jī)組滿(mǎn)負(fù)荷時(shí)磨煤機(jī)運(yùn)行臺(tái)數(shù)平均為6甲側(cè)排煙溫度℃160.6l48.1臺(tái),比原來(lái)增加l臺(tái)。由于制粉系統(tǒng)運(yùn)行乙側(cè)排煙溫度℃l57.2147.4臺(tái)數(shù)增加,總的冷一次風(fēng)用量就會(huì)增加。表4那么在鍋爐總風(fēng)量一定的情況下通過(guò)空氣預(yù)熱器的風(fēng)量就會(huì)減少,降低了對(duì)空項(xiàng)目?jī)?yōu)化前參數(shù)優(yōu)化后參數(shù)氣預(yù)熱器的冷卻作用,最終導(dǎo)致排煙溫總?cè)剂狭?l5t/hll5t/b-總風(fēng)量9l4t/h916t/h度升高。#2磨一次風(fēng)量40.3t/h38.2t/h為了考察制粉系統(tǒng)運(yùn)行數(shù)量對(duì)排煙溫#4磨一次
6、風(fēng)量42.2t/h39.9t/h度的影響,我們專(zhuān)門(mén)進(jìn)行了改變制粉系統(tǒng)#5磨一次風(fēng)量42.1t/h40t/h運(yùn)行臺(tái)數(shù)的試驗(yàn),具體情況如下。#7磨一次風(fēng)量39t/h37.3Pa試驗(yàn)時(shí),機(jī)組負(fù)荷248.8MW,#2、3、4、#8磨一次風(fēng)量40t/h38.9t/h5、7、8磨煤機(jī)運(yùn)行,記錄當(dāng)時(shí)各參數(shù),而后冷一次風(fēng)量146t/h116t/h逐漸增加#2、3、4、5、8磨煤機(jī)出力,減少預(yù)熱器入口煙溫甲400℃400℃#7磨煤機(jī)出力至最少給煤量后將#7磨煤預(yù)熱器入口煙溫乙398.4℃399℃機(jī)停止,在此工況下運(yùn)行半小時(shí),記錄各項(xiàng)預(yù)熱器出【=]煙溫甲l5O
7、℃l45℃參數(shù)。試驗(yàn)數(shù)據(jù)如表3所示。預(yù)熱器出口煙溫乙149℃142℃(下轉(zhuǎn)32頁(yè))①作者簡(jiǎn)介:張衛(wèi)東(1973一),男,工程師,陡河發(fā)電廠運(yùn)行值長(zhǎng)。張旭東(1974一),男,工程師,陡河發(fā)電廠鍋爐專(zhuān)工。3O科技資訊SCIENCE&TECHNOLOOYINFORMATIONij2l圈—。。。。,。。工程技術(shù)生4000~~7000~的高溫氣體作為熱源,將二收集裝置:旋風(fēng)收集器主要收集熔化定狀態(tài),而球形則是最穩(wěn)定狀態(tài),高溫形氧化硅粉體通過(guò)給料器從頂部輸送到等離子后的球形硅微粉,布袋收集主要收集氣化成的熔融球形小液滴在自由落體條件下反應(yīng)爐弧區(qū)內(nèi),粉
8、體受熱熔化和氣化,經(jīng)特制后的納米硅微粉。到反應(yīng)室下段時(shí),高溫汽通過(guò)保溫爐逐漸冷卻,根據(jù)粉體粒徑大的驟冷器進(jìn)行淬冷,再經(jīng)重力收集,旋風(fēng)收集化物很快被大量空氣從2000℃急劇冷卻凝小