重介淺槽洗選在石炭井焦煤分公司應用

重介淺槽洗選在石炭井焦煤分公司應用

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1、重介淺槽洗選在石炭井焦煤分公司應用  [摘要]石炭井焦煤公司原地面生產(chǎn)系統(tǒng)是跳汰洗選,洗選范圍為-100mm至+25mm,洗選后矸石中含煤較多,同時洗選效果不好,洗后精煤中石頭較多,一方面導致大量無效運輸(主要指煤中帶有較大量的矸石)及大武口洗煤廠的矸石排放量增加,另一方面導致煤炭資源的浪費(主要指排至矸石山的矸石中帶煤較多)。通過技改后的工藝流程為:井下原煤由主斜井運到地面進入原煤緩沖倉,再運到主廠房先經(jīng)150mm分級,其中+150mm粒級原煤經(jīng)過手選揀除雜物后再經(jīng)破碎-150mm與篩下-150mm級原煤混合后,再經(jīng)為35mm和13

2、mm分級,分級后150-13(35)mm原煤采用重介淺槽排矸,排矸后的塊精煤被破碎到-50mm與-13mm末煤及回收的煤泥混合成為最終焦混煤。其灰分要求低于30%,全部供給大武口洗煤廠。[關(guān)鍵詞]重介淺槽洗選應用與效果中圖分類號:X752文獻標識碼:A一、前言6石炭井焦煤公司原有地面生產(chǎn)系統(tǒng)是為二十世紀七十年代原石炭井二礦生產(chǎn)能力配套建成的,跳汰洗選系統(tǒng)于1997年改造投入使用。近年來,隨著礦井生產(chǎn)能力的提高,開采工藝的變換,機械化程度的不斷提高,地面篩分、洗選加工處理生產(chǎn)系統(tǒng)越來越顯示能力嚴重不足,再加上洗選設備的老化等問題,已嚴重

3、影響到礦井的正常生產(chǎn),同時還使得公司提供給大武口洗煤廠的焦混煤質(zhì)量難以保證,一方面造成大量無效運輸(主要指煤中帶有大量的矸石)及大武口洗煤廠的矸石排放量增加,另一方面造成煤炭資源的浪費(主要指排至矸石山的矸石中含煤較多)。因此,神華寧煤集團公司根據(jù)戰(zhàn)略規(guī)劃和原石炭井二礦的發(fā)展需要,對地面生產(chǎn)系統(tǒng)進行技術(shù)改造。二、重介選煤簡介6重介選煤法是一種高效率的重力選煤法,其突出的主要優(yōu)點有:①數(shù)量效率和分選精度都高于其它選煤方法。②密度調(diào)節(jié)范圍和入選粒度范圍較寬。③處理能力大,適應性強,分選密度可按煤炭要求灰分高低予以調(diào)整;在設備處理能力允許范

4、圍內(nèi),原料煤給入量及原料煤性質(zhì)的改變對分選效果影響不大。④生產(chǎn)過程易于實現(xiàn)自動化。重介質(zhì)選煤的懸浮液密度、液位、磁性物含量等工藝參數(shù)可以自動控制。而原石炭井二礦使用的跳汰選煤方法處理粒限在13/25mm~100mm之間,該洗選方法流程簡單,調(diào)節(jié)容易,但是,由于洗選物料給料工作是由人工手工操作,并且洗選煤泥水通過循環(huán),在沉淀池經(jīng)過沉淀澄清后,煤泥使用裝載機挖出,洗選煤泥水缺水時補充清水,洗選水質(zhì)不能保證;同時,由于洗選介質(zhì)固定為水,密度無法調(diào)整;入洗物料數(shù)量人為控制,不能保證均勻給料,洗選床層密度無法保證。所以在實際洗選排矸過程中,入洗

5、物料較少時,在洗后的精煤中含矸量較高,入洗物料較多時,在洗后的矸石中含煤量較高,洗選質(zhì)量得不到有效地的控制,并且造成了大量煤炭資源的浪費。重介選煤方法與跳汰選煤方法比較,重介選煤方法在處理洗選煤炭時處理能力大,適應性強。分選密度可按精煤灰分高低予以調(diào)整;在設備處理能力允許范圍內(nèi),原料煤給入量及原料煤性質(zhì)的改變對分選效果影響不大;處理時間短,次生煤泥量少;洗選精度高,產(chǎn)品回收率高。重介選煤方法通過以上諸多優(yōu)點,由于原石炭井二礦井下開采會逐漸變?yōu)椤耙痪畠擅妗?,這樣一來,必然造成原煤的煤質(zhì)指標上下波動很大,特別是開采3#、4#、5#煤層時,

6、毛煤灰分將會高達,48.6%以上。在未來石炭井焦煤公司生產(chǎn)毛煤灰分變化區(qū)間大致為20%-52%之間,灰分波動的范圍比較大,而不同的灰分范圍入洗粒度下限是也不一樣的。根據(jù)原石炭井二礦煤質(zhì)資料,因此,對于原石炭井二礦地面生產(chǎn)系統(tǒng)來講,選擇能夠適應煤質(zhì)變化大、入洗粒級寬的工藝和設備是至關(guān)重要的。依據(jù)煤質(zhì)篩分資料,所以在諸多洗選方法中選用重介淺槽洗選方法。6重介淺槽洗選方法在石炭井焦煤公司實際使用過程中出現(xiàn)了部分與實際生產(chǎn)不符的地方,根據(jù)實際生產(chǎn)需要,我公司及時對洗選系統(tǒng)部分進行了改造,例如301香蕉篩防塵水使用循環(huán)水,噴霧管路經(jīng)常堵塞,經(jīng)過

7、與廠家技術(shù)人員進行溝通,將301香蕉篩防塵水改為潔凈水降塵,消除了管路堵塞的問題;301香蕉篩篩板原使用8mm篩板,由于煤炭水分較大,導致篩分效果差、篩分不透,部分末煤直接進入重介淺槽洗選機,導致洗選水質(zhì)急劇變差,直接影響洗選效果,經(jīng)過與廠家聯(lián)系協(xié)商后對篩板篩孔進行擴大,將篩板改為40mm、30mm、25mm、13mm四級篩孔篩板,經(jīng)過更換篩板篩孔后,提高了篩分效率,確保洗選水質(zhì)良好,降低了洗選設備運行時間,杜絕了因為篩分不透影響洗選效果的事情,保證了洗選煤炭質(zhì)量。經(jīng)過一系列改造后,重介淺槽洗選在我公司已經(jīng)正常運轉(zhuǎn),發(fā)揮出其明顯的效果

8、。三、效果評估6使用重介淺槽洗選系統(tǒng)后,經(jīng)過采樣人員采樣測試,井下毛煤灰分在48.6%-52%之間,通過人工手選揀矸、重介淺槽洗選過后的洗精煤產(chǎn)品灰分在25%—30.5%之間,混合壓濾后的煤泥灰分在32.5%-38.5%

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