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《029 新鋼1、2號高爐提高煤比實踐》由會員上傳分享,免費在線閱讀,更多相關(guān)內(nèi)容在行業(yè)資料-天天文庫。
1、新鋼1、2號高爐提高煤比實踐謝振華楊紅來(江西省新鋼公司第一煉鐵廠)(江西省新鋼公司設(shè)計院)摘要:對新鋼公司第一煉鐵廠l號、2號高爐提高煤比的生產(chǎn)操作經(jīng)驗進行了總結(jié)。通過實施噴煤增量改造項目,提高高爐煤粉供應(yīng)量,采取精料、高風溫、富氧、改進高爐操作、加強噴煤操作等措施,使第一煉鐵廠l號、2號高爐月平均煤比達到150kg/t以上。關(guān)鍵詞:高爐噴煤煤比1概況新鋼第一煉鐵廠原有的噴煤系統(tǒng)采用直接噴吹工藝布置,即制粉噴吹車間布置在一起,2001年3月投產(chǎn),設(shè)計制粉能力每小時14~18t/h,供給3、4號高爐噴煤,可以滿足達到130kg/t的要求。但是隨著l號、2號爐投產(chǎn),原有的噴煤系統(tǒng)制粉能力遠遠
2、無法滿足4座高爐噴煤要求,全廠4座高爐月平均煤比87kg/t,1號、2號爐月平均也僅有煤比90kg/t,由于制粉能力的限制,不僅使高爐的噴煤能力上不去,而且使高爐不能連續(xù)噴煤,對,曲爐穩(wěn)定性生產(chǎn)也有一定的影響。增加噸鐵噴煤量是一項系統(tǒng)工程,而增加噴煤設(shè)備的能力是最基本的條件。如果要求全廠噴煤量達到130~150kg/t,缺口較大,小時缺口煤粉8噸,必須增加制粉生產(chǎn)能力??紤]到高爐噴煤比的良好經(jīng)濟效益和社會效益以及考慮到公司生產(chǎn)的實際情況,公司領(lǐng)導提出在盡量不影響生產(chǎn)或少影響生產(chǎn),減少不應(yīng)有的損失前提下,采用新技術(shù)、新工藝,在保證生產(chǎn)安全、可靠、經(jīng)濟的基礎(chǔ)上,2007年1月對一煉鐵廠進行噴煤
3、增量(效)項目改造,項目于2007年4月2日一次性投產(chǎn)成功,經(jīng)過近9個月生產(chǎn)實踐,2007年4~12月1號、2號爐平均煤比實現(xiàn)了135kg/t。目前,在高利用糸數(shù)3.9的前提下,煤比達到150kg/t的水平,爐況穩(wěn)定順行,l號、2號爐主要技術(shù)指標見表1。2提高煤比的措施2.1實施噴煤增量項目改造,提高煤粉供應(yīng)量2.1.1改造基礎(chǔ)新鋼第一煉鐵廠現(xiàn)有l(wèi)臺HRMl300磨機,正常生產(chǎn)能力15t/h。l號、2號爐(350m3)、3號、4號爐(320m3)四座300m3級高爐共需煤粉:2×350×3.6×0.15/24(按煤比150kg/t計算)+2×320×3.0×0.090/24(按煤比90kg
4、/t計算)=23t/h,故第一煉鐵廠尚缺煤粉8t/h。新鋼第二煉鐵廠現(xiàn)有6號、7號、8號三座1250m3高爐。2002年投產(chǎn)的8號高爐配有1臺HPS783立式磨機,制粉設(shè)計能力21t/h,實際生產(chǎn)能力25t/h。2004年投產(chǎn)的7號高爐配有l(wèi)臺HPS863立式磨機,制粉設(shè)計能力25t/h,挖潛牛產(chǎn)能力34t/h。2005年投產(chǎn)的6號高爐配有1臺ZGM113立式磨機,制粉設(shè)計能力25t/h,挖潛生產(chǎn)能力40t/h。新鋼第二煉鐵廠6號、7號、8號三座高爐共需煤粉:3×1250×2.4×0.2/24=3×25=75t/h(按煤比200kg/t汁算),故第二煉鐵廠8號高爐制粉噴吹能力基本平衡,6號
5、、7號高爐通過挖潛制粉能力可富余24t/h,可輸出20t/h煤粉給第一煉鐵廠。8號高爐制粉噴吹車間與6號和7號高爐制粉噴吹車問之間距離230m;8號高爐制粉噴吹車間與第一煉鐵廠高爐制粉噴吹車間之間距離600m。6號和7號高爐制粉噴吹車間與第一煉鐵廠高爐制粉噴吹車問之問管線距離700m。結(jié)合新鋼以上的具體實際情況,對全公司制粉和噴煤系統(tǒng)進行進一步優(yōu)化組合,研究新的對策,進行細致的方案比較;不僅要=宵省基建投資,節(jié)約能耗,也要提高企業(yè)的經(jīng)濟效益。2.1.2改造方案的選擇制粉噴煤系統(tǒng)改造的總體思路方案:利用第二煉鐵廠現(xiàn)有6號和7號高爐制粉站2臺磨機的挖潛能力,通過管道氣力輸送給第一煉鐵廠制粉噴吹
6、車間,滿足第一煉鐵廠缺口煤粉;也可輸送給8號高爐制粉噴吹車間,起到聯(lián)網(wǎng)調(diào)劑作用。(1)方案一:在6號、7號高爐制粉站的西側(cè)位置,安裝1個小煤粉倉、1個小布袋、1個噴煤輸送罐,利用第二煉鐵廠現(xiàn)有6號、7號高爐制粉站2臺磨機的挖潛能力,利用原有4個噴煤罐的裝煤周期的富余時間,把煤粉裝到這個煤粉倉,再進入這套噴煤輸送罐壓力容器內(nèi),,用氣力輸送給第一煉鐵廠制粉噴吹車問,滿足第一煉鐵廠缺口煤粉;也可輸送給8號高爐制粉噴吹車間,起到聯(lián)網(wǎng)調(diào)劑作用。(2)方案二:利用第二煉鐵廠現(xiàn)有6號、7號高爐制粉站2臺磨機的挖潛能力,對6號、7號高爐制粉噴吹管路進行改造,使用現(xiàn)有4個噴煤罐中的3個噴煤罐,實現(xiàn)三吹二,擠
7、出l套噴煤罐來輸送煤粉,再通過煤粉輸送管道,用氣力輸送給第一煉鐵廠制粉噴吹車間,滿足第一煉鐵廠缺口煤粉;也可輸送給8號高爐制粉噴吹車間,起到聯(lián)網(wǎng)調(diào)劑作用。(3)方案三:在第一煉鐵廠現(xiàn)在噴煤站的旁邊(柱列A)增加1柱列跨(9m,原廠房距鐵路線邊12m,改造后距鐵路邊3m),增加1個系列的制煤和噴煤設(shè)備,來滿足1號、2號、3號、4號高爐的噴吹煤粉量:原有干煤棚跨度不變,往東南方向加長45m,新增l臺5t的抓斗吊車。上煤系統(tǒng)采