減少合成水中油含量研究

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1、減少合成水中油含量研究【摘要】本文以潞安煤基合成油有限公司的生產實踐為依據,提出了合成水中油含量偏高的問題,并通過分析找到了解決這一問題的方案和具體技術措施。實踐證明,改造后的經濟和社會效益十分可觀,同行業(yè)企業(yè)完全可以借鑒?!娟P鍵詞】合成水油含量油水分離我公司是新型能源企業(yè),主要是將煤變成合成氣后在催化劑的作用下發(fā)生費托反應變成油的工藝,合成水屬費托反應的副產品,經冷卻后和輕質油一起進入油水分離器,通過重力自然分離后,輕質油浮于上面進入油水分離器的油側,合成水通過u管流入合成水緩沖罐中,通過泵打入后道工序。在實際生產中,技術人員發(fā)現合成水中油含量居高不下,達2%-

2、10%,対后面的廢水處理工序造成很大的困擾,同時造成了油品的浪費,為徹底解決這一問題,車間專門成立了攻關小組,對這一問題進行調查分析和技術處理。1為了摸清楚問題的癥結所在,我們對2011年3月一2011年6月的合成水中含油情況作了調查(見表1)為了摸清造成合成水中油含量高的癥結所在,我們首先從操作條件:油水分離器內溫度、水油比例等入手進行分析,從統(tǒng)計結果可以看出,造成“合成水中油含量高”的主耍的癥結是“合成水與輕質油的比例已遠遠偏離了設計值”。見表2:2解決方案經技術人員討論決定,參照兄弟單位的經驗,同時木著滿足新增加的高精密油水分離器對入口水中油含量的要求,我們

3、必須將合成水中油含量從6.01%降低到1%。技術人員對造成“合成水中輕質油含量高”的各個原因進行了分析。藝新技術,國內對于費托合成催化劑的研究還不夠深入,我們作為生產企業(yè)無法改變使用的催化劑本身的選擇性,因此對于該問題無法從催化劑如度找到克服方法。(2)油水分離器描板高度設計不適應現在的水油比變化。有效的油水兩相分離是影響水中含油量的直接因素,也是最后的調節(jié)手段,現有油水分離器的擋板高度設計是針對進料水油比為4.166是設計的,而現在工況改變使得進料水油比變小,原來的擋板高度相對較低,造成油水兩相不能得到足夠的時間靜置分離,因此該原因應是解決此問題的主要原因。(3

4、)環(huán)境變化。影響油水分離的因素主耍是溫度。通過對溫度數據的采集,得出溫度變化不是影響水油比的原因。針對此原因,對現冇的油水分離器的擋板高度根據現在的水油比例重新計算,確定了技術對策和措施(表3)。3方案實施辦法(1)系統(tǒng)停車后,油水分離器氮氣置換合格后,將與油水分離器相連管線加肓板(肓位)。(2)拆油水分離器人孔,向油水分離器中通入蒸汽,對油水分離器進行蒸煮。(3)油水分離器油側通過輕質油現場排放管線排放積液,油水分離器水側通過合成水管線進入合成水緩沖罐,再通過合成水罐現場排放管線排放積液,關閉合成水泵進出口閥門及其泵冋流線閥門,關閉合成水管線出口管線閥門。(4)

5、油水分離器蒸煮合格后,對油水分離器按照方案進行技術改造。4方案實施后的效果檢查我們對實施后效果進行了檢查,我們調查了2011年9月一2012年2月的合成水中油含量進行了統(tǒng)計(表4)。由以上統(tǒng)計表可以看出,合成水屮油含量大幅降低,基本達到了我們預期的目標。5技術攻關的效益分析此次技術攻關后,合成水中油含量由原來的平均6.01%降至日前的0.958%,按每小時20噸合成水計算:20X0.0601-20X0.00958=1.0104噸油/小時;每天可減少合成水中的油品消耗1.0104X24=24.2496噸/天,經濟效益明顯。與此同時,該技術攻關有效減少了800#進一步

6、分油的負擔,減少了水處理水質超標的風險,有利于系統(tǒng)的安全穩(wěn)定長周期生產。

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