攀鋼低硫管線鋼硫含量控制生產(chǎn)實踐.doc

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1、冶金之家網(wǎng)站攀鋼低硫管線鋼硫含量控制生產(chǎn)實踐張強(qiáng),袁宏偉,楊森祥,李清春,陳靚(攀鋼集團(tuán)攀枝花鋼釩公司提釩煉鋼廠,四川攀枝花617000)摘要:攀鋼提釩煉鋼廠采用w([S])為0.06%~0.12%的鐵水煉鋼,導(dǎo)致低硫鋼的生產(chǎn)困難較大,結(jié)合攀鋼X52NS,L245NCS等低硫鋼冶煉的生產(chǎn)實踐,分析了“鐵水脫硫預(yù)處理—轉(zhuǎn)爐—LF鋼包精煉—連鑄”全流程各工藝環(huán)節(jié)的硫含量控制技術(shù)。通過鐵水脫硫預(yù)處理后將w([S])控制在0.003%以下,轉(zhuǎn)爐冶煉工位采用含硫較低的輔料造渣以及LF工位控制鋼水[O]活度等措施,生產(chǎn)出了w([S])最低為0.0

2、02%的低硫鋼。關(guān)鍵詞:鐵水脫硫預(yù)處理;煉鋼;低硫鋼管道輸送是將石油天然氣從遙遠(yuǎn)的開采地向最終用戶端長距離輸送的重要方式。為節(jié)省管線工程的建設(shè)投資、降低運輸費用,采用高強(qiáng)度等級的管線鋼更加經(jīng)濟(jì)和合理,而且管道對鋼管可靠性的要求越來越高,要求具有高強(qiáng)度、高的低溫止裂韌性以及良好的焊接性[1]。高強(qiáng)度、大厚度、抗應(yīng)變和抗HIC是現(xiàn)代管線鋼的發(fā)展方向,日本、德國的管線鋼制造商進(jìn)行了更高強(qiáng)度等級的X100和X120管線鋼的開發(fā)試制[2-3],硫是影響管線鋼抗HIC能力和抗SSC能力的主要元素,降低硫含量可顯著提高沖擊性。攀鋼高爐使用釩鈦磁鐵礦

3、冶煉,鐵水w([S])一般能達(dá)到0.06%~0.12%,給低硫管線鋼的生產(chǎn)帶來較大的難度:一方面,轉(zhuǎn)爐熱源不足,轉(zhuǎn)爐終點w([O])通常在0.06%以上,高氧化性的鋼水造成LF爐脫硫效果不穩(wěn)定;另一方面,LF精煉時間較短,生產(chǎn)組織上要求精煉處理周期限制在35~45min,對低硫鋼管線鋼的生產(chǎn)較為困難。最初,攀鋼生產(chǎn)低硫鋼入轉(zhuǎn)爐w([S])控制在0.005%以下,在LF工位采用高堿度造渣(二元堿度為6~8),實現(xiàn)鋼水的深脫硫,但完全依靠LF深脫硫,需要精煉周期在70min左右,對生產(chǎn)物流沖擊較大,鑄機(jī)拉速控制極不穩(wěn)定。只有選擇合理的冶煉

4、工藝,精確控制低硫鋼的成分和夾雜物形態(tài),才能確保冶煉出高潔凈度、高品質(zhì)、高性能的低硫鋼[4],在現(xiàn)有的鐵水條件下,如何通過工序間合理控制脫硫量,來實現(xiàn)低硫鋼的穩(wěn)定生產(chǎn),是本文闡述的重點。1低硫管線鋼冶煉生產(chǎn)工藝流程攀鋼低硫管線鋼冶煉的工藝流程為:鐵水預(yù)處理—轉(zhuǎn)爐提釩—轉(zhuǎn)爐冶煉—LF精煉處理—RH精煉處理—大方坯連鑄機(jī),生產(chǎn)過程采用全流程硫控制技術(shù),確保低硫鋼的生產(chǎn)。2低硫管線鋼冶煉過程中硫含量的控制2.1鐵水預(yù)處理攀鋼提釩煉鋼廠采用含[V]、[Ti]鐵水煉鋼,其理化性質(zhì)導(dǎo)致鐵水熔化性溫度偏高、黏度大,這在一定程度上降低了脫硫反應(yīng)的動力

5、學(xué)條件[5],鐵水中[Si]、[Mn]含量較低,[S]含量波動范圍較大,帶渣量較多(2%~3%),溫度偏低(1250~1340℃),因此,脫硫效果波動也就很大。在脫硫前不去除高爐鐵水帶渣,鐵水條件見表1。1)鐵水脫硫工藝參數(shù)的控制。采用單噴吹鎂脫硫,鎂粉易產(chǎn)生揮發(fā)現(xiàn)象,且大量聚集的鎂粉會因快速汽化和急劇反應(yīng)造成噴濺,造成損失很大,且從熱力學(xué)角度來看,噴吹復(fù)合脫硫劑比單獨噴吹鎂進(jìn)行鐵水脫硫更有利[6],為提高鎂粉的綜合利用率、降低噴吹時間、提高脫硫能力,攀鋼提釩煉鋼廠采用鎂基復(fù)合噴吹法進(jìn)行鐵水脫硫預(yù)處理,控制w(CaO)/w(Mg)為2

6、~3,通過氮氣載體噴入熔池,其主要工藝參數(shù)見表2。冶金之家網(wǎng)站2)半鋼回硫的控制。鐵水脫硫后產(chǎn)生的脫硫渣是轉(zhuǎn)爐冶煉過程中回硫的主要因素,脫硫后鐵水帶渣量與入轉(zhuǎn)爐回硫的關(guān)系如圖1所示,超低硫鋼的生產(chǎn)勢必將脫硫渣全部扒凈,但爐渣完全扒凈將會導(dǎo)致鐵損增加,使轉(zhuǎn)爐裝入量不穩(wěn)定??紤]到低硫鋼在轉(zhuǎn)爐冶煉過程回硫的因素,通常將鐵水預(yù)處理脫后w([S])控制在0.003%以下,鐵水帶渣量小于100kg。攀鋼提釩煉鋼廠鐵損與回硫的關(guān)系如圖2所示。由圖2可知,此時,鋼中鐵損在7%左右,為穩(wěn)定轉(zhuǎn)爐裝入量,減少廢鋼的消耗,低硫鋼在生產(chǎn)時通常要求增大鐵水裝入量

7、2~3t。2.2轉(zhuǎn)爐冶煉碳含量的增加將導(dǎo)致管線鋼抗HIC能力下降,使裂紋率突然增加。攀鋼現(xiàn)生產(chǎn)的管線鋼要求成品w([C])控制在0.13%以下,由于使用的合金存在增碳現(xiàn)象,要求轉(zhuǎn)爐出鋼w([C])控制在0.08%以下,冶煉終點鋼中的[O]活度至少為0.035%以上,如圖3所示,這對脫硫極為不利。轉(zhuǎn)爐冶煉管線鋼過程主要控制轉(zhuǎn)爐冶煉過程回硫,實踐表明,轉(zhuǎn)爐冶煉過程回硫主要來源于脫硫后扒渣不徹底,輔料、廢鋼硫含量超高[7]冶金之家網(wǎng)站。因此,轉(zhuǎn)爐冶煉低硫管線鋼回硫主要從兩方面進(jìn)行控制:一方面是使用硫含量較低的原輔料;另一方面是從轉(zhuǎn)爐冶煉工藝

8、參數(shù)上進(jìn)行控制,以減輕轉(zhuǎn)爐回硫程度。1)入轉(zhuǎn)爐原輔料增硫的控制。針對攀鋼提釩煉鋼廠轉(zhuǎn)爐使用輔料硫含量進(jìn)行了增硫測算,每噸原輔料對135t鋼水增硫量測算結(jié)果見表3。經(jīng)測算,復(fù)合造渣劑中硫含量較高,轉(zhuǎn)爐冶煉采用了硫的質(zhì)量分?jǐn)?shù)

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