品質良率改善計劃ppt課件.ppt

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1、品質良率改善計劃◆近期品質狀況描述◆問題點現(xiàn)狀描述◆預防改善措施◆品質驗證對策1xx一、近期品質狀況描述:1.品質狀況一覽表:2xx二、問題點現(xiàn)狀描述:1、從近期的客訴狀況分析,板面垃圾異物、刮短維修焊盤被刮除、掉油異常居高,是客訴異常的主要因素。3xx三、預防改善措施:1、綠油垃圾異物改善措施:1.1、立即召集相關部門人員檢討改善,把客訴信息傳達給各部門人員知悉,阻焊印刷前每片使用粘輪清潔板面后方可印刷作業(yè)<附下圖圖片>。4xx三、預防改善措施:1、綠油垃圾異物改善措施:1.2、印刷過程中隨時采用索紙清潔網(wǎng)底,防止板面及網(wǎng)版上粘垃圾異物產生<附下圖圖

2、片>。5xx三、預防改善措施:2、刮短維修焊盤被刮掉改善措施:2.1、更改PCB板擦架方式:規(guī)定5/5以下線路擦架由原來的鐵筐架變更為雙層架進行作業(yè),避免人員拿板及搬運過程中動作不規(guī)范造成線路刮傷的短路。6xx三、預防改善措施:2、刮掉焊盤改善措施:2.2、規(guī)范電鍍人員上下板的取板方式,規(guī)定每次上下板時一雙手只能拿一片板,禁止單手取板,避免取板動作不當造成板面線路損傷。7xx三、預防改善措施:2、刮掉焊盤改善措施:2.3、由蝕檢主管對新進員工現(xiàn)場培訓,修補板子時核對其余單元PCS,防止類似修理不良流入下工序,制作刮短、擦花、修理不良圖片張貼于作業(yè)現(xiàn)場對

3、人員進行宣導改善。8xx三、預防改善措施:3、掉油不良改善措施:3.1、由工藝評估,調整絲印網(wǎng)版,由原來的43T網(wǎng)版更改為36T網(wǎng)版生產,確保阻焊油墨符合客戶之要求。3.2、阻焊生產時,切片確認油墨厚度,符合客戶要求后方可批量生產,出貨前,由QA人員取原廢板做熱沖擊實驗,驗證阻焊層品質,合格后方可交貨。9xx四、品質驗證計劃:1、說明:由客訴狀況分析,近期造成客訴異常的主要原因為:板面垃圾異物、刮短維修焊盤被刮除、掉油異常,是客訴異常的主要因素,針對以上問題點的改善對策,由QA主導作跟蹤改善,跟蹤計劃見下頁。10時間項目7-77-97-127-167-

4、197-227-257-288-108-15專案提出現(xiàn)狀分析專案組成立問題分析措施擬訂措施實施及跟進標準化附:專案計劃排程:11xx再次感謝貴公司的支持!謝謝!12

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