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《某型飛機(jī)前起落架收放作動筒耳環(huán)螺栓斷裂故障分析》由會員上傳分享,免費(fèi)在線閱讀,更多相關(guān)內(nèi)容在學(xué)術(shù)論文-天天文庫。
1、洪都科技HONGDUSCIENCEANDTECHNOLOGY2007·設(shè)計(jì)與工藝·某型飛機(jī)前起落架收放作動筒耳環(huán)螺栓斷裂故障分析陳水根彭志軍張志林(洪都航空工業(yè)集團(tuán))摘要從斷口理化分析、故障件檢查、靜強(qiáng)度、壓桿失穩(wěn)、出現(xiàn)裂紋后的剩余強(qiáng)度以及特殊受載情況等方面對耳環(huán)螺栓斷裂故障進(jìn)行了綜合分析,找出了耳環(huán)螺栓斷裂的原因。關(guān)鍵詞耳環(huán)螺栓斷裂壓桿失穩(wěn)剩余強(qiáng)度FailureAnalysisonAircraftNoseLandingGearActuatingCylinderEyeletBoltFractureChenShuigenPengZhijunZhangZh
2、ilin(HongduAviationIndustryGroup)AbstractThispaperanalyseseyeletboltfracturefailurebyphysicalandchemicalanaly—sis,failuredetection,staticstrength,rodbuckling,remainingstrengthofthecrackedpart,specialloadingandothermethodstofindoutthepossiblecauseofeyeletboltstructurefracture.Key
3、wordsEyeletboltfractureRodbucklingRemainingstrength1故障情況2006年3月8日,某飛行學(xué)院組織晝間飛行,某型飛機(jī)028號機(jī)著陸后,前起落架收放作動筒耳環(huán)螺栓發(fā)生斷裂,這架飛機(jī)總飛行時(shí)間為1068小時(shí)29分鐘,總飛行起落為1580(相當(dāng)于約3000次著陸)。飛參記錄顯示:飛機(jī)著地前,放起落架正常,42分56秒,飛機(jī)兩點(diǎn)接地,速度為187km/h,主輪接地信號連續(xù),42分59秒,速度為175km/h,前起落架放下信號消失。2斷口理化分析及故障件檢查2.1斷口理化分析洪都科技2007事故發(fā)生后,對耳環(huán)螺栓故
4、障件進(jìn)行了硬度檢查、化學(xué)成分分析、金相組織檢查,檢查和分析表明:耳環(huán)螺栓故障件符合相應(yīng)的材料及零件設(shè)計(jì)要求。從宏觀斷口和微觀斷口綜合分析,該斷口起始于耳環(huán)起第7個(gè)螺紋處,并且起始處存在疲勞條帶。疲勞裂紋起始于螺紋根部和止動槽的相交點(diǎn),長度占螺紋的四分之一圓周,即裂紋長度為1T×10.103/4=7.9mm,深度為0.2mm。從宏觀變形特征看,耳環(huán)螺栓存在明顯塑性變形(見圖1),說明耳環(huán)螺栓在很大的彎曲載荷作用下,彎曲應(yīng)力超過材料的強(qiáng)度而發(fā)生斷裂。2.2收放作動筒檢查和試驗(yàn)對發(fā)生耳環(huán)螺栓斷裂的收放作動筒進(jìn)行了檢查和壓力試驗(yàn),結(jié)果如下:①收放作動筒外觀無碰
5、傷,活塞桿前端螺母未沖點(diǎn)保險(xiǎn)(出廠狀態(tài)均沖點(diǎn)保險(xiǎn),未沖點(diǎn)保險(xiǎn)屬使用方拆動);②按技術(shù)要求用2942N壓力檢查上鎖的牢固性,均能滿足要求,分解前端螺母,將套筒從外筒內(nèi)移出,作動筒在全伸展?fàn)顟B(tài)下,上鎖情況良好;③將作動筒進(jìn)行分解,分解過程中無卡滯現(xiàn)象,所有的零件外觀均無擦傷,外筒內(nèi)腔完好;圖1耳環(huán)螺栓破壞照片④對作動筒重新裝配復(fù)原,換上外場普查裂紋較嚴(yán)重的耳環(huán)螺栓,作動筒全伸展上鎖后,在壓力機(jī)上施加軸向載荷,當(dāng)加載到5.4噸載荷時(shí),耳環(huán)螺栓斷裂,斷口形狀與故障件類似,耳環(huán)螺栓有永久塑性變形。3耳環(huán)螺栓強(qiáng)度分析3.1靜強(qiáng)度分析某型飛機(jī)液壓系統(tǒng)壓力為21MPa
6、,收上狀態(tài)作動筒的活塞面積為790.9mm,放下狀態(tài)作A-A圖2耳環(huán)螺栓2第1期陳水根彭志軍等:某型飛機(jī)前起落架收放作動筒耳環(huán)螺栓斷裂故障分析動筒的活塞面積為1017.88m//12故收放作動筒在液壓壓力作用一『=能發(fā)出的使用載荷為:收上狀態(tài)P=21×790.9=16609N放下狀態(tài)Pf==21×1017.88=21375N靜強(qiáng)度校核安全系數(shù)f取1.5。a)螺栓本體強(qiáng)度校核拉應(yīng)力==294.6MPa壓應(yīng)力盯=:379.2blPab)螺紋強(qiáng)度校核螺紋剪切T=薯=250MPa彎曲rr=一'IT×10375315==557NPa.××.?dāng)D壓=306blPau
7、Jy'IT×10375×3×15..c)耳孔強(qiáng)度校核擠壓,:—:445NPa邊距剪切個(gè)‘Jq.=一2X6310=198NPa×.耳環(huán)螺栓的材料為30CrMnSiA,(rb=1175MPa,強(qiáng)度可滿足要求。3.2作動筒壓桿穩(wěn)定性分析采用有限元方法對作動筒(含耳環(huán)螺栓)進(jìn)行非線性屈曲分析,材料的彈性模量E:206000MPa,泊松比:0.3。根據(jù)截面的變化,使用了三個(gè)不同梁元,有限元模型見圖3所示,計(jì)算時(shí)考慮了作動筒受軸向力作用情況,屈曲模式見圖4所示。有限元計(jì)算結(jié)果表明,作動筒的屈曲臨界載荷為P=55.4kN,與壓力機(jī)試驗(yàn)結(jié)果相吻合。而收放作動筒正常受壓
8、載荷為21.4kN,遠(yuǎn)低于臨界失穩(wěn)載荷,正常使用情況不會導(dǎo)致失穩(wěn)。3.3帶裂紋剩余強(qiáng)度計(jì)算剩余