灼傷燙傷造成人身傷害案例

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上傳者:萬里一葉飄
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灼傷燙傷造成人身傷害案例1、消音器焊接質(zhì)量不過關(guān),調(diào)試吹管時(shí)發(fā)生重大人員傷亡2006年5月17日,XX發(fā)電有限責(zé)任公司新建機(jī)組在吹管過程中,因消音器焊接質(zhì)量不過關(guān),導(dǎo)致焊口開裂造成化學(xué)化驗(yàn)室內(nèi)正常工作的11人死傷。【案例簡述】XX發(fā)電有限責(zé)任公司工程項(xiàng)目進(jìn)度計(jì)劃,依據(jù)編制的《蒸汽吹管調(diào)試措施》,某電建公司和生產(chǎn)單位配合,進(jìn)行5號機(jī)組的吹管工作。該工程于2006年3月進(jìn)入分部試運(yùn)階段。5月14日23時(shí)48分正式開始蒸汽吹管,至5月17日23時(shí)順利完成了23次吹管。5月17日23時(shí)52分,操作人員開啟吹管臨吹閥,進(jìn)行第24次吹管,23時(shí)53分,聽到吹管聲音異常,立即關(guān)閉吹管臨吹閥,23時(shí)57分鍋爐滅火停爐。經(jīng)檢查發(fā)現(xiàn),位于吹管系統(tǒng)末端的消音器堵板由于焊口開裂吹落,蒸汽吹向化學(xué)水化驗(yàn)室,將已封閉的化學(xué)水化驗(yàn)室門吹開,高溫蒸汽涌入化學(xué)水化驗(yàn)室,造成正在化學(xué)水實(shí)驗(yàn)室進(jìn)行正常運(yùn)行、調(diào)試、維護(hù)的11名工作人員灼燙傷,5人死亡、2人重傷、4人輕傷,其中兩名重傷人員也于6月9日和16日相繼死亡。其中,XX電廠死亡5人,調(diào)試所死亡2人?!景咐u析】事故發(fā)生后,石家莊市安監(jiān)局牽頭組成事故調(diào)查組,并邀請有關(guān)方面專家對事故原因進(jìn)行了認(rèn)真分析。專家組意見:1.調(diào)試所制定的“蒸汽吹管調(diào)試措施"、“

1蒸汽吹管補(bǔ)充措施"符合原電力工業(yè)部“火電機(jī)組啟動(dòng)蒸汽吹管導(dǎo)則"的要求。2.吹管過程中的工藝過程、安全措施可行,吹管過程控制和運(yùn)行正常并已吹過23次。3.經(jīng)現(xiàn)場仔細(xì)查看,消音器存在嚴(yán)重缺陷是事故發(fā)生的直接原因:(1)消音器堵板設(shè)計(jì)為平板且平板與簡體“角焊縫"設(shè)計(jì)為非焊透結(jié)構(gòu),設(shè)計(jì)不合理。(2)角焊縫的高度偏小,不符合標(biāo)準(zhǔn)要求。(3)角焊縫存在嚴(yán)重的未熔合、未焊透等缺陷。消音器在長期使用中,由于熱疲勞應(yīng)力的反復(fù)作用,致使消音器堵板“角焊縫"缺陷處產(chǎn)生裂紋源,在運(yùn)行中裂紋源逐漸擴(kuò)展,造成角焊縫瞬間發(fā)生斷裂,堵板脫開并被蒸汽吹走,致使高溫蒸汽直吹出去,灼燙造成人員傷亡事故。故消音器堵板與簡體結(jié)構(gòu)角焊縫設(shè)計(jì)不合理、制造工藝不符合有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求,是事故的主要原因。河北公司高度重視對事故的調(diào)查分析,在積極配合事故調(diào)查組進(jìn)行調(diào)查的同時(shí),認(rèn)真查找、反思事故教訓(xùn)。經(jīng)過認(rèn)真分析,本次事故暴露出的主要問題:1.電建公司租用的消音器,雖在其它建設(shè)工地使用過,現(xiàn)場也按《火電工程調(diào)整試運(yùn)質(zhì)量檢驗(yàn)及評定標(biāo)準(zhǔn)》的有關(guān)規(guī)定進(jìn)行了外觀觀察,未發(fā)現(xiàn)問題;且由于結(jié)構(gòu)原因,對內(nèi)部可能存在的缺陷難以發(fā)現(xiàn),暴露出對此類非標(biāo)設(shè)備缺乏有效的檢測手段。

22.本次事故暴露出在租賃設(shè)備合同管理、非標(biāo)產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)和使用方面存在制度不健全,管理不規(guī)范,措施不到位等問題。3.本次事故暴露出施工、監(jiān)理單位安全防范意識不強(qiáng),對現(xiàn)場風(fēng)險(xiǎn)辨識、危險(xiǎn)點(diǎn)分析不夠,沒有預(yù)想到處在吹管系統(tǒng)末端的消音器堵板可能脫落,因而沒有對可能造成的后果采取防范措施。4.施工企業(yè)所承攬的工程點(diǎn)多面廣、工期緊張、任務(wù)繁重,導(dǎo)致其管理、技術(shù)力量以及施工資源相對分散,現(xiàn)場安全技術(shù)管理相對削弱,在施工組織管理及安全技術(shù)保障措施等方面存在漏洞。5.本次事故反映出河北省電力公司對所屬施工企業(yè)安全生產(chǎn)監(jiān)督、檢查、教育、指導(dǎo)等方面還存在薄弱環(huán)節(jié)。2、加氧吹管過程發(fā)生爆炸,調(diào)試現(xiàn)場五人燙傷【案例簡述】2003年5月13日,某電廠2×300MW機(jī)組工程3號鍋爐吹管進(jìn)進(jìn)加氧吹管階段,加氧臨時(shí)系統(tǒng)見圖1。16:00,對左全屏過熱器進(jìn)行加氧吹管工作。在氧氣瓶接進(jìn)支路前,安裝單位工作職員打開排氣門對其支管路進(jìn)行2次每次約十多分鐘的蒸汽吹掃,并消除了加支路接頭漏氣的缺陷。17:45,調(diào)試單位的指揮職員來到0米加氧點(diǎn)進(jìn)行現(xiàn)場指揮,發(fā)現(xiàn)加氧蒸汽吹掃A、B2控制門未封閉,指揮施工職員將該兩閥門封閉,接進(jìn)2組氧氣瓶(每組10瓶),并將2組氧氣支管路C、D閥門打開,此時(shí)壓力表P1為12MPa。18:20,左全屏過熱器加氧吹管預(yù)備工作全部完成。19:00,此時(shí)汽包壓力為5.8MPa,過熱器溫度為427℃

3。在聽到吹管指令后,工作職員打開加氧控制B閥門,在開啟閥門過程中忽然一聲巨響,2個(gè)控制加閥門及連通管同時(shí)被燒化、炸裂,大量的蒸汽沖出,造成1人臉、手、胸部嚴(yán)重灼燙傷,2度燙傷面積達(dá)60%,另有2人輕度燙傷?!景咐u析】1.光譜分析表明,吹管加氧臨時(shí)系統(tǒng)閥門、管材符合要求。2.吹管加氣系統(tǒng)臨時(shí)管路蒸汽吹掃不徹底,在加氧吹管前的2次十多分鐘對臨時(shí)管路的吹掃時(shí),未對氧氣支管路和壓力表支管路進(jìn)行吹掃,加氧系統(tǒng)臨時(shí)管路存在油脂。3.在加氧過程中,氧氣與支管路的油脂接觸,形成氧化反應(yīng),在打開加氧控制閥門B時(shí),氧與高溫蒸汽接觸,而產(chǎn)生爆燃,使加氧控制A、B閥門和連通管路燒斷,從而使加氧操縱職員燙傷。4.一般說的油脂是指潤滑油脂,實(shí)際上就是加稠化劑稠化了的潤滑油,其化學(xué)組成十分復(fù)雜,主要組成成分為烷烴、環(huán)烷烴、芳香烴和不飽和烴等多種烴類有機(jī)化合物。5.不管外部條件如何,油的氧化是一個(gè)必然的過程,油發(fā)生氧化會有氧化分解產(chǎn)物,在高溫的作用下,油的烴類物質(zhì)的碳鏈會發(fā)生斷鏈和脫氫,其分解產(chǎn)物會有大量低分子烴類氣體。所以在蒸汽吹管時(shí),附著在加氧管道內(nèi)壁上的油脂先在高溫的作用下,天生大量低分子烴類氣體。烴類氣體跟大量氧氣進(jìn)一步發(fā)生劇烈反應(yīng),引起爆炸。3、法蘭加熱混溫聯(lián)箱乙側(cè)堵板崩開,一人死亡一人傷2013年12月26日,XX熱電有限公司(以下簡稱“卓資公司”

4)在#1機(jī)組啟動(dòng)投運(yùn)法蘭加熱裝置工作中,因操作不當(dāng)致使法蘭加熱混溫聯(lián)箱乙側(cè)堵板崩開,造成1人死亡,一人輕傷?!景咐喪觥?2月25日11時(shí)26分,利用#1機(jī)組調(diào)停機(jī)會,停機(jī)消缺#2中調(diào)門抗燃油管裂紋缺陷,當(dāng)日19時(shí)50分消缺結(jié)束,鍋爐點(diǎn)火啟動(dòng)。20時(shí)00分運(yùn)行接班后,#1機(jī)組長張xx安排汽機(jī)副值班員薛x(死者,男,漢族,1985年出生,29周歲,大專文化,)就地進(jìn)行各項(xiàng)啟機(jī)操作任務(wù),李x(2013年畢業(yè)生,實(shí)習(xí)人員,10月份入廠)跟隨薛x現(xiàn)場學(xué)習(xí)。26日0時(shí)34分,機(jī)組掛閘升速至900r/min中速暖機(jī)。0時(shí)56分,運(yùn)行人員按照規(guī)程規(guī)定開始進(jìn)行投運(yùn)#1機(jī)汽缸法蘭加熱裝置準(zhǔn)備工作,機(jī)組長張xx在集控室DCS操作站手動(dòng)開啟汽缸、法蘭加熱聯(lián)箱疏水電動(dòng)門和法蘭集汽聯(lián)箱疏水電動(dòng)門。通過對講機(jī)安排汽機(jī)副值班員薛x就地全開聯(lián)箱疏水手動(dòng)門和稍開進(jìn)汽截門暖管,0時(shí)58分,操作完畢,在就地等待下一步操作命令時(shí),#1機(jī)法蘭加熱聯(lián)箱乙側(cè)堵板崩開,沖擊波將汽機(jī)副值班員薛x沖倒在地,李x在躲避過程中臉部擦傷,立即緊急將傷員送醫(yī)救治。2時(shí)50分,薛x后因傷勢過重醫(yī)治無效死亡。李x因受驚嚇、臉部擦傷留院觀察。【案例評析】現(xiàn)場檢查發(fā)現(xiàn),法蘭加熱聯(lián)箱(Φ426mm×2532mm)整體向東側(cè)移動(dòng)0.4米,聯(lián)箱上部連接的管道和安全閥變形,聯(lián)箱堵板向西飛出40多米,落到#2機(jī)3米高處消防水管道上。通過查看事故追憶系統(tǒng)(SOE)和歷史曲線,初步分析為:在混溫聯(lián)箱暖管過程中,混溫聯(lián)箱變送器壓力由0MPa僅用26秒就升高至1.65MPa(法蘭聯(lián)箱正常工作壓力

5為0.5MPa-0.8MPa),就地檢查安全閥有動(dòng)作痕跡(動(dòng)作壓力0.98MPa),但未有效起到消壓作用;運(yùn)行人員操作檢查漏項(xiàng),未按運(yùn)行規(guī)程規(guī)定確認(rèn)汽缸法蘭混溫聯(lián)箱疏水電動(dòng)門開啟,造成混溫聯(lián)箱嚴(yán)重超壓將一側(cè)堵頭崩開,導(dǎo)致事故發(fā)生。從爆口檢查,堵板與聯(lián)箱焊接工藝存在質(zhì)量缺陷,焊材與母材未充分溶透。4、熱網(wǎng)站蒸汽泄漏,冒然進(jìn)入被燙死熱網(wǎng)站蒸汽泄漏,一名人員不采取任何措施進(jìn)入現(xiàn)場,被蒸汽燙傷死亡?!景咐喪觥磕衬?月9日上午,某廠熱網(wǎng)站運(yùn)行人員檢查發(fā)現(xiàn)蒸汽聯(lián)箱一閥門呲汽,立即匯報(bào)領(lǐng)導(dǎo),并安排專人在熱網(wǎng)站門外把守。在此期間,一名技術(shù)人員冒然進(jìn)入現(xiàn)場,核查設(shè)備缺陷,看護(hù)人員未發(fā)現(xiàn),該技術(shù)人員被蒸汽燙傷死亡?!景咐u析】1.技術(shù)人員安全意識淡薄,在明知現(xiàn)場充滿蒸汽,仍強(qiáng)行進(jìn)入;2.看護(hù)人員沒有發(fā)現(xiàn)人員進(jìn)入,看護(hù)不力。

65、水未放盡許可開工,熱水噴出三人燙傷某廠在處理高加泄漏缺陷作業(yè),3名檢修人員在打開人孔門時(shí),熱水噴出燙傷?!景咐喪觥磕衬?月16日下午,某廠在消除高加泄漏缺陷工作中,在加熱器熱水未放凈的情況下,運(yùn)行人員許可開工。檢修人員打開人孔門時(shí),熱水噴出,三人被嚴(yán)重燙傷?!景咐u析】1.加熱器熱水未放凈,許可開工;2.工作負(fù)責(zé)人未認(rèn)真就地核實(shí)安全措施。6、未按票做措施蒸汽噴出傷人檢修人員在拆開閥門過程中,蒸汽突然噴出,人員嚴(yán)重燙傷?!景咐喪觥?/p>

7某年2月2日下午,某廠進(jìn)行閥門檢修時(shí),運(yùn)行人員未按照工作票要求將管道前方來汽閥門徹底隔絕,也未將管道疏水門打開。檢修人員拆開閥門過程中,蒸汽突然噴出,人員嚴(yán)重燙傷。【案例評析】1.運(yùn)行人員未按照工作票要求將閥門徹底隔絕,并打開疏水門,便允許開工;2.工作負(fù)責(zé)人和運(yùn)行人員沒有共同到現(xiàn)場確認(rèn)安全措施。7、操作亂設(shè)備差管理松除氧器爆炸群死群傷某廠運(yùn)行人員給除氧器加壓時(shí),超壓爆炸,造成9死6傷?!景咐喪觥磕衬?月11日,某廠運(yùn)行人員發(fā)現(xiàn)除氧器水位低于規(guī)定水位,為了急于交接班,開啟了2臺水泵給除氧器補(bǔ)水,使得除氧器水位上升,壓力下降,運(yùn)行人員為迅速提高壓力,違反規(guī)定打開二段抽氣,由于抽氣系統(tǒng)閥門失靈,加之盲目操作,除氧器壓力急劇上升,由于安全閥定值偏高,起不到保護(hù)作用,導(dǎo)致除氧器超壓爆炸,造成9人死亡,3人重傷,3人輕傷。

8【案例評析】1.嚴(yán)重違章,使用二段抽氣給除氧器升壓。2.設(shè)備有缺陷,抽氣系統(tǒng)閥門失靈。3.運(yùn)行人員在不監(jiān)視除氧器壓力情況下,盲目操作。4.安全閥定值偏高,起不到保護(hù)作用。8、主蒸汽管道材質(zhì)差,突然爆裂致7人傷亡2006年12月12日,XX發(fā)電廠發(fā)生一起主蒸汽管道爆裂事故,造成二人死亡、二人重傷、三人輕傷,部分設(shè)備損壞。【案例簡述】2006年12月12日9時(shí)01分,XX發(fā)電廠#1機(jī)組正常運(yùn)行,負(fù)荷500MW,爐側(cè)主汽壓力16.48MPa,主汽溫度543℃,機(jī)組投“AGC”運(yùn)行,各項(xiàng)參數(shù)正常。9時(shí)02分,#1機(jī)組汽機(jī)房右側(cè)主蒸汽管道突然爆裂,爆口處管道鋼板飛出,在主蒸汽管道上形成面積約為420mm(管道縱向)×560mm(管道環(huán)向)的爆口,高溫高壓蒸汽噴出,彌漫整個(gè)汽輪機(jī)房,造成人員傷亡和設(shè)備損壞。事故共造成7名人員傷亡,其中2人事故當(dāng)天死亡,另外2人重傷、3人輕傷。傷亡人員均為負(fù)責(zé)汽機(jī)車間清掃衛(wèi)生的朔州淶源電力安裝檢修公司(外委)工作人員。截至目前,2名重傷人員的各項(xiàng)生理指標(biāo)正常,已無生命危險(xiǎn),3

9名輕傷人員已停止用藥,飲食起居恢復(fù)正常。發(fā)生事故的主蒸汽管道設(shè)計(jì)為φ420mm×40mm,材質(zhì)為捷克標(biāo)準(zhǔn)17134,相當(dāng)于我國鋼號1Crl2WmoV,設(shè)計(jì)額定運(yùn)行壓力為17.2MPa,溫度為540±5℃。號機(jī)組成套設(shè)備從原捷克斯洛伐克進(jìn)口,19921于年7月16日移交生產(chǎn)?!景咐u析】山西朔州市政府有關(guān)部門組成的事故調(diào)查組于15日進(jìn)駐神頭二電廠。事故調(diào)查組分社會調(diào)查組、技術(shù)組、資料組三個(gè)工作小組。山西省電力公司組織有關(guān)單位積極配合事故調(diào)查組的工作。目前,事故調(diào)查組已完成社會調(diào)查和資料收集整理,事故技術(shù)分析和報(bào)告整理工作正在進(jìn)行。此次事故為大容量發(fā)電機(jī)組主蒸汽管道爆裂,管道鋼材成塊飛出,而且呈現(xiàn)直管道環(huán)向爆口,事故技術(shù)原因比較復(fù)雜。山西電科院對爆管段及飛出的殘片做了宏觀檢查、化學(xué)成分分析、常溫和高溫短時(shí)拉伸試驗(yàn)、沖擊試驗(yàn)、金相組織檢查和掃描電鏡分析等大量試驗(yàn)、分析工作。山西省電力公司還特邀了太原理工大學(xué)材料學(xué)院、太原重型機(jī)器廠理化檢測中心、山東電科院、西北電科院、國網(wǎng)電力建設(shè)研究院等單位專家?guī)椭M(jìn)行技術(shù)分析。2007年1月5日,國家電網(wǎng)公司在北京組織召開專門會議,聘請鋼鐵研究總院的有關(guān)專家對山西省電力公司已進(jìn)行的事故分析工作和初步分析意見進(jìn)行審核、分析。與會專家認(rèn)為:山西省電力公司目前進(jìn)行的失效分析思路正確、采用的試驗(yàn)研究方法恰當(dāng),提出的初步分析意見符合邏輯,爆破的主要原因是材料的組織性能不良。根據(jù)目前已做的試驗(yàn)和技術(shù)分析工作,XX電廠#1

10機(jī)組主蒸汽管道爆裂事故技術(shù)分析初步意見是:主蒸汽管道爆裂的主要原因是管道材料組織性能不良,并在長期高溫運(yùn)行中進(jìn)一步劣化,在較高應(yīng)力的作用下因強(qiáng)度不足發(fā)生膨脹變形至爆裂,與運(yùn)行操作、人為原因和外力因素等均無關(guān)。9、爐膛發(fā)生爆炸,蒸汽泄漏造成特大傷亡1993年3月10日,浙江省XX發(fā)電廠一號機(jī)組發(fā)生一起特大鍋爐爐膛爆炸事故(按《電業(yè)生產(chǎn)事故調(diào)查規(guī)程》界定),造成死亡23人,重傷8人,傷16人,直接經(jīng)濟(jì)損失778萬元。該機(jī)組停運(yùn)132天,少發(fā)電近14億度?!景咐喪觥?993年3月10日14時(shí)07分24秒,XX發(fā)電廠1號機(jī)組鍋爐發(fā)生特大爐膛爆炸事故,人員傷亡嚴(yán)重,死23人,傷24人(重傷8人)。北侖港發(fā)電廠1號鍋爐是美國ABB-CE公司(美國燃燒工程公司)生產(chǎn)的亞臨界一次再熱強(qiáng)制循環(huán)汽包鍋爐,額定主蒸汽壓力17.3兆帕,主蒸汽溫度540度,再熱蒸汽溫度540度,主蒸汽流量2008噸/時(shí)。1993年3月6日起該鍋爐運(yùn)行情況出現(xiàn)異常,為降低再熱器管壁溫度,噴燃器角度由水平改為下擺至下限。3月9日后鍋爐運(yùn)行工況逐漸惡化。3月10日事故前一小時(shí)內(nèi)無較大操作。14時(shí),機(jī)組負(fù)荷400兆瓦,主蒸汽壓力15.22兆帕,主蒸汽溫度513度,再熱蒸汽溫度512度,主蒸汽流量1154.6噸/時(shí),爐膛壓力維持負(fù)10毫米水柱,排煙溫度A側(cè)110度,B側(cè)158度。磨煤機(jī)A、C、D、E運(yùn)行,各臺磨煤機(jī)出力分別為78.5%、73%、59%、38%,B磨處于檢修狀態(tài),F(xiàn)磨備用。主要CCS(協(xié)調(diào)控制系統(tǒng))調(diào)節(jié)項(xiàng)目除風(fēng)量在“手動(dòng)”調(diào)節(jié)狀態(tài)外,其余均投“自動(dòng)”,吹灰器需進(jìn)行消缺,故13時(shí)后已將吹灰器汽源隔離。事故發(fā)生時(shí),集中控制室值班人員聽到一聲悶響,集中控制室備用控制盤上發(fā)出聲光報(bào)警:“爐膛壓力“高高”、“MFT”(主燃料切斷保護(hù))、“汽機(jī)跳閘”、“旁路快開”等光字牌亮。(爐膛安全系統(tǒng))FSS盤顯示MFT

11的原因是“爐膛壓力高高”引起,逆功率保護(hù)使發(fā)電機(jī)出口開關(guān)跳開,廠用電備用電源自投成功,電動(dòng)給水泵自啟動(dòng)成功。由于汽包水位急劇下降,運(yùn)行人員手動(dòng)緊急停運(yùn)爐水循環(huán)泵B、C(此時(shí)A泵已自動(dòng)跳閘)。就地檢查,發(fā)現(xiàn)整個(gè)鍋爐房迷漫著煙、灰、汽霧,人員根本無法進(jìn)入,同時(shí)發(fā)現(xiàn)主汽壓急驟下降,即手動(dòng)停運(yùn)電動(dòng)給水泵。由于鍋爐部分PLC(可編程邏輯控制)柜通訊中斷,引起CRT(計(jì)算機(jī)顯示屏)畫面鍋爐側(cè)所有輔助設(shè)備的狀態(tài)失去,無法控制操作,運(yùn)行人員立即就地緊急停運(yùn)兩組送引風(fēng)機(jī)。經(jīng)戴防毒面具人員進(jìn)入現(xiàn)場附近,發(fā)現(xiàn)爐底冷灰斗嚴(yán)重?fù)p壞,呈開放性破口?!景咐u析】該起鍋爐特大事故極為罕見,事故最初的突發(fā)性過程是多種因素綜合作用造成的。以下,僅將事故調(diào)查過程中的事故機(jī)理技術(shù)分析結(jié)論綜合如下:1.運(yùn)行記錄中無鍋爐滅火和大負(fù)壓記錄,事故現(xiàn)場無殘焦,可以認(rèn)定,并非煤粉爆炸。2.清渣過程中未發(fā)現(xiàn)鐵異物,渣成份分析未發(fā)現(xiàn)析鐵,零米地坪完整無損,可以認(rèn)定,非析鐵氫爆炸。3.鍋爐冷灰斗結(jié)構(gòu)薄弱,彈性計(jì)算確認(rèn),事故前冷灰斗中積存的渣量,在靜載荷下還不會造成冷灰斗破壞,但靜載荷上施加一定數(shù)量的集中載荷或者施加一定數(shù)量的壓力,有可能造成灰斗失穩(wěn)破壞。4.事故發(fā)生后的檢驗(yàn)結(jié)果表明,鍋爐所用的水冷壁管材符合技術(shù)規(guī)范的要求,對水冷壁管斷口樣品的失效分析證實(shí),包角管的破裂是由于冷灰斗破壞后塌落導(dǎo)致包角管受過大拉伸力而造成的。5.對于事故的觸發(fā)原因,兩種意見:一種意見認(rèn)為,“3.10”

12事故的主要原因是鍋爐嚴(yán)重結(jié)渣。事故的主要過程是:嚴(yán)重結(jié)積渣造成的靜載加上隨機(jī)落渣造成的動(dòng)載,致使冷灰斗局部失穩(wěn);落渣入水產(chǎn)生的水汽,進(jìn)入爐膛,在高溫堆渣的加熱下升溫、膨脹,使?fàn)t膛壓力上升;落渣振動(dòng)造成繼續(xù)落渣使冷灰斗失穩(wěn)擴(kuò)大,冷灰斗局部塌陷,側(cè)墻與冷灰斗連接處的水冷壁管撕裂;裂口向爐內(nèi)噴出的水、汽工質(zhì)與落渣入水產(chǎn)生的水汽,升溫膨脹使?fàn)t膛壓力大增,造成MFT動(dòng)作,并使冷灰斗塌陷擴(kuò)展;三只角角隅包角管先后斷裂,噴出的工質(zhì)量大增,爐膛壓力陡升,在渣的靜載、動(dòng)載和工質(zhì)閃蒸擴(kuò)容壓力的共同作用下,造成鍋爐21米以下嚴(yán)重破壞和現(xiàn)場人員重大傷亡。因此,這是一起鍋爐嚴(yán)重結(jié)渣而由落渣誘發(fā)的機(jī)械一熱力破壞事故。另一種意見認(rèn)為,3月6日~3月10回爐內(nèi)結(jié)渣嚴(yán)重,由于燃燒器長時(shí)間下擺運(yùn)行,加劇了灰斗結(jié)渣。這為煤裂角氣和煤氣的動(dòng)態(tài)產(chǎn)生和積聚創(chuàng)造了條件。灰渣落入渣斗產(chǎn)生的水蒸汽進(jìn)入冷灰斗,形成的振動(dòng)加速了可燃?xì)怏w的生成。經(jīng)分析計(jì)算,在0.75秒內(nèi)局部動(dòng)態(tài)產(chǎn)生了2.7千克以上混合可燃?xì)怏w,逐步沿灰斗上升,在上升過程中,由于下二次風(fēng)與可燃?xì)饣旌希旌蠝囟仍?70度左右(未達(dá)著火溫度)。突遇熾熱碎渣的進(jìn)入或火炬(燃燒器噴焰)隨機(jī)飄入,引起可燃?xì)怏w爆炸,爐膛壓力急劇升高,爐膛出口壓力達(dá)2.72手帕以上,觸發(fā)MFT動(dòng)作。爆炸時(shí),兩側(cè)墻鼓出,在爆炸和爐底結(jié)渣的聯(lián)合作用下,灰斗與兩側(cè)墻連接處被撕裂,灰斗失穩(wěn)下塌,包角管和聯(lián)箱水平相繼破裂,大量水汽泄出,爐內(nèi)壓力猛烈升高,使事故擴(kuò)大。1.鍋爐投入運(yùn)行后,在燃用設(shè)計(jì)煤種及其允許變動(dòng)范圍內(nèi)煤質(zhì)時(shí)出現(xiàn)前述的嚴(yán)重結(jié)渣和再熱汽溫低、局部管段管壁超溫問題,與制造

13廠鍋爐爐膛的結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)和布置等不完善有直接關(guān)系,它是造成這次事故的根本原因。另外,除上述諸技術(shù)原因外,北侖電廠及有關(guān)單位在管理上存在的一些問題,也是導(dǎo)致這起事故發(fā)生的原因:該事故機(jī)組自3月1日以來,運(yùn)行一直不正常,再熱器管壁溫連續(xù)超過報(bào)警溫度。雖經(jīng)采取調(diào)整火焰中心,加大吹灰和減輕負(fù)荷等措施,壁溫超限問題仍未解決。按ABB-CE公司鍋爐運(yùn)行規(guī)程規(guī)定,再熱器壁溫的報(bào)警溫度為607度,3月6日至3月10日,再熱器壁溫多在640度和670度之間,鍋爐負(fù)荷已從600兆瓦減至500兆瓦,再減至450兆瓦,到3月10日減至400兆瓦,再熱器壁溫仍嚴(yán)重超限。按運(yùn)行規(guī)程規(guī)定,再熱器壁溫嚴(yán)重超溫采取措施而無效時(shí),應(yīng)采取停爐措施。運(yùn)行值班長曾多次向華東電管局總調(diào)度和浙江省電管局調(diào)度請示,但上級部門非但不同意停爐,而且還要求將鍋爐負(fù)荷再提高一些,要求鍋爐堅(jiān)持運(yùn)行到3月15日計(jì)劃檢修時(shí)再停爐。結(jié)果因結(jié)焦嚴(yán)重,大塊焦渣崩落,導(dǎo)致該起特大事故發(fā)生。因此,該起事故原因的認(rèn)定結(jié)論為:制造廠鍋爐爐膛設(shè)計(jì)、布置不完善及運(yùn)行指揮失當(dāng);是一起鍋爐設(shè)備嚴(yán)重?fù)p壞和人員群亡的責(zé)任事故。事故的直接原因是鍋爐嚴(yán)重結(jié)渣。事故處理該起事故發(fā)生后,電力工業(yè)部及浙江省有關(guān)部門組成了事故調(diào)查組,對事故責(zé)任認(rèn)定如下:1.該臺鍋爐在投入運(yùn)行以后,在燃用設(shè)計(jì)煤種及允許變動(dòng)范圍內(nèi)的煤種時(shí),出現(xiàn)了鍋爐結(jié)渣、再熱汽溫達(dá)不到設(shè)計(jì)值而過熱器、再熱器管壁嚴(yán)重超溫的問題;雖然采取了降負(fù)荷運(yùn)行和下擺燃燒器等防止結(jié)渣,但積渣日趨嚴(yán)重,最終釀成了事故。另外樓梯間、平臺、過道不暢造成了人員眾多傷亡,因此制造廠對事故負(fù)有主要責(zé)任。2.在運(yùn)行管理上,北侖港電廠對引進(jìn)的設(shè)備和技術(shù)研究、消化不夠,又缺乏經(jīng)驗(yàn),在采取一系列常規(guī)措施未能改善鍋爐運(yùn)行狀況的情況下,未能及時(shí)對爐內(nèi)嚴(yán)重結(jié)渣作出正確判斷,因而沒有采取果斷停爐措施。對事故負(fù)有運(yùn)行管理不當(dāng)?shù)拇我?zé)任。

14為了認(rèn)真吸取事故教訓(xùn),除積極組織對外談判外,電力部已對有關(guān)責(zé)任人進(jìn)行了處理:⑴對北侖港電廠廠長給予降職處分;⑵對廠總工程師給予行政記大過處分;⑶對浙江省電力局局長通報(bào)批評,生產(chǎn)副局長通報(bào)批評;⑷其他有關(guān)直接責(zé)任人員也做了相應(yīng)處理。另對調(diào)查組提出的防止事故的對策。要求ABB-CE公司解決的項(xiàng)目,將通過談判達(dá)到。1.與事故主要責(zé)任方美國ABB-CE公司的談判工作本著堅(jiān)持原則、實(shí)事求是、維護(hù)國家利益的原則,由中國技術(shù)進(jìn)出口總公司、水利電力對外公司及華東電管局、浙江省電力局等單位組成談判組,開展對美國ABB-CE公司的談判工作。第一輪談判于1993年9月9日至9月10日進(jìn)行,談判主要內(nèi)容是雙方各自闡述對事故原因的看法。ABB-CE認(rèn)為鍋爐下部結(jié)渣是導(dǎo)致事故的主要原因,七種可能的外力造成灰斗失穩(wěn)引起事故,而灰斗的四道剛性梁及四周角部的焊接質(zhì)量不良使灰斗強(qiáng)度不夠。中方認(rèn)為鍋爐結(jié)構(gòu)不完善,制造質(zhì)量不良,冷灰斗設(shè)計(jì)強(qiáng)度低,在鍋爐大量結(jié)渣的情況下又無法觀察和清渣。因此,受可能發(fā)生的外力作用,使灰斗失穩(wěn)破壞引起事故。在談判中我方還與ABB-CE公司就如何使鍋爐消除缺陷,盡快達(dá)到安全穩(wěn)定運(yùn)行的各種問題進(jìn)行了討論。為使下一輪談判順利進(jìn)行,ABB-CE公司在10月份提交了正式的事故調(diào)查報(bào)告及我方需要的爐內(nèi)溫度場、有關(guān)部件的強(qiáng)度計(jì)算等分析資料;我方提供了煤種資料及事故原因調(diào)查報(bào)告(第二輪談判于當(dāng)年11月初舉行,談判內(nèi)容及結(jié)論暫略)。10、蒸汽管道存在裂紋,安全閥校驗(yàn)時(shí)管道爆炸造成人員傷亡1999年某電廠發(fā)生3號鍋爐(670t/h)汽包聯(lián)絡(luò)管爆破事故造成5人死亡,3人嚴(yán)重燙傷?!景咐喪觥?/p>

151999年7月9日,3號鍋爐在安全門熱態(tài)整定過程中,高溫段省煤器出口聯(lián)箱至汽包聯(lián)絡(luò)管直管段發(fā)生爆破,造成5人死亡,3人嚴(yán)重燙傷?!景咐u析】1.由于該段鋼管外壁側(cè)存在縱向裂紋,致使鋼管的有效壁厚僅為1.7mm左右,從而導(dǎo)致在3號鍋爐安全門整定過程中,當(dāng)主蒸汽壓力達(dá)到16.66MPa時(shí),鋼管有效壁厚的實(shí)際工作應(yīng)力達(dá)到材料的抗拉強(qiáng)度而發(fā)生瞬時(shí)過載斷裂,發(fā)生爆破。2.鍋爐壓力容器安全閥校驗(yàn)采用升壓實(shí)跳的方式,會造成鍋爐管道蒸汽壓力超壓,導(dǎo)致鍋爐管道壽命減少容易造成鍋爐和爐外管道爆破,后果嚴(yán)重;3.鍋爐壓力容器安全閥校驗(yàn)采用升壓實(shí)跳的方式,會造成噪音污染,安全閥起跳次數(shù)多,會帶來密封面的損壞;4.純機(jī)械彈簧式安全閥及碟形彈簧安全閥可使用安全閥在線定壓儀進(jìn)行校驗(yàn)調(diào)整。校驗(yàn)調(diào)整可以在機(jī)組啟動(dòng)或帶負(fù)荷運(yùn)行的過程中(一般在60%~80%額定壓力下)進(jìn)行。11、高壓蒸汽管道閥門焊口開裂,主控室人員嚴(yán)重傷亡【案例簡述】8月11日15時(shí)20分許,XX矸石發(fā)電公司熱電項(xiàng)目正在熱能調(diào)試,高壓蒸汽管道突然破裂,造成死亡21人、受傷5人(其中3人重傷)的重大安全事故。經(jīng)初步調(diào)查分析,事故主要原因是:2號鍋爐蒸汽出口處主管道流量計(jì)閥門焊縫裂開,大量高溫高壓蒸汽外溢,導(dǎo)致主控室玻璃破裂,造成主控室人員嚴(yán)重傷亡。經(jīng)全力組織搜救,目前已確認(rèn)死亡21人、受傷5人(其中3人重傷)?!景咐u析】主蒸汽管材料為12Cr1MOV、直徑426mm,流量計(jì)材質(zhì)也為

1612Cr1MOV,工作溫度為540°C,壓力9.8Mp。孔徑為273×25mm,12Cr1MOV工作溫度不超過570?585。是高壓/超高壓、亞臨界電站鍋爐過熱器、集箱和主蒸氣導(dǎo)管廣泛采用的鋼種。580℃時(shí)仍具有高的熱強(qiáng)性和抗氧化性能,有較高的持久塑性。生產(chǎn)工藝較簡單,焊接性能良好,但對正火冷卻速度較敏感,但焊前需預(yù)熱至300℃,焊后需除應(yīng)力處理。580℃長期使用會產(chǎn)生由于鱗等雜質(zhì)元素在晶界處偏聚引起的第二類回火脆性。長期使用還會出現(xiàn)珠光體球化。2號鍋爐蒸汽出口處主管道流置計(jì)閥門焊縫裂開,造成閥門焊縫失效的原因:1、12Cr1MOV材質(zhì)存在問題,可能性最大為主蒸汽管材質(zhì)不合格或者是舊管段代替。2、焊接質(zhì)量不過關(guān),焊縫處理工藝不完善,焊接后未進(jìn)行100%焊口探傷,事故前兩天,該焊口就開始發(fā)生泄漏,現(xiàn)場技術(shù)人員正在研究處理方案,事故就發(fā)生了。3、管道布置不合理,事故管道布置在8m層,該區(qū)域是全廠主蒸汽母管和2號爐出口母管連接處,也是鍋爐給水平臺,大量的管道交叉布置,空間位置有限,導(dǎo)致管道膨脹受阻,容易產(chǎn)生熱應(yīng)力拉斷焊口。4、運(yùn)行中存在超溫超壓現(xiàn)象,該公司報(bào)裝鍋爐220t,實(shí)際大概為300t,事故前機(jī)組正常運(yùn)行中,進(jìn)行的調(diào)試項(xiàng)目為熱能調(diào)試,在此過程中扱有可能造成2號鍋爐蒸汽出口處主管道流量超限,應(yīng)力最集中位置為流量計(jì)閥門焊縫。12、除氧器隨意開孔,安全閥試驗(yàn)時(shí)除氧器爆炸傷人【案例簡述】1

17986年11月27日上午,某廠汽機(jī)分場運(yùn)行3班的班長、副班長帶領(lǐng)3名值班員甲、乙、丙和檢修工丁某,在2號高壓除氧器17m平臺處進(jìn)行安全閥定期試驗(yàn)。首先進(jìn)行第一組彈簧式安全閥動(dòng)作試驗(yàn),當(dāng)壓力為0.55MPa時(shí),安全閥動(dòng)作,符合要求。在10時(shí)26分繼續(xù)進(jìn)行第二組重錘式安全閥定砣時(shí),值班員甲和檢修工丁用桿將第一彈簧式安全閥壓住,這時(shí),值班員丙說;“我口渴,去喝點(diǎn)水”,便離開現(xiàn)場。此時(shí),班長正在監(jiān)視除氧器上的壓力表,并指揮值班員乙操作排氧門,當(dāng)壓力表指示到0.56MPa時(shí),副班長用手輕抬重錘安全閥已有排汽聲,便說了一聲:“好!”,而就在這一瞬間,聽見一聲悶響,2號高壓除氧器水箱噴出大量的汽水,將13.5m的水泥平臺擊穿一個(gè)大洞、部分熱水噴射到距離破裂處3m遠(yuǎn)的北墻上,反射到17m平臺,將班長、值班員甲、值班員乙3位同志燙傷,事后檢查爆破位置是北側(cè)原挖補(bǔ)焊口處破裂。事故發(fā)生后,參加試驗(yàn)的幾位同志跑回除氧器操作間,之后,馬上被送到醫(yī)院,經(jīng)醫(yī)院檢查,班長燙傷面積100%,搶救無效于11月28日死亡;值班員乙燙傷面積90%,搶救無效于11月29日死亡?!景咐u析】1.原先為了檢修方便在2號除氧器水管筒身上開了一個(gè)方孔。檢修結(jié)束時(shí),用一塊尺寸760mm×850mm的鋼板貼補(bǔ)在筒體上堵住方孔,是導(dǎo)致此次事故的直接原因。2.事故后調(diào)查發(fā)現(xiàn),筒體內(nèi)側(cè)堵板焊縫存在大量未焊透和裂紋缺陷,在進(jìn)行安全閥定期試驗(yàn)時(shí),由于水箱內(nèi)部壓力的升高,導(dǎo)致貼補(bǔ)焊縫未焊透和裂紋缺陷開裂擴(kuò)展,最后發(fā)生爆破事故。13、撈渣機(jī)檢修安全措施不到位,熱浪噴出釀群傷2003年9月6日,某電廠由于人員違章操作造成2人重傷2人輕傷的群傷事故。

18【案例簡述】2003年9月6日8時(shí)左右,某電廠運(yùn)行值班人員發(fā)現(xiàn)1號爐乙側(cè)撈渣機(jī)電機(jī)銷子斷裂,隨即通知檢修人員來廠處理,檢修人員來廠后將該撈渣機(jī)銷子更換,重新啟用撈渣后銷子又?jǐn)啵治鰮圃鼨C(jī)內(nèi)可能有雜物,遂用消防水將撈渣機(jī)內(nèi)渣水沖盡,發(fā)現(xiàn)內(nèi)有一塊鐵板(150某70某6mm)卡住螺旋撈渣機(jī),將該鐵板取出后恢復(fù)撈渣機(jī)正常運(yùn)行。打開爐底弧門時(shí),運(yùn)行人員檢查發(fā)現(xiàn),灰斗內(nèi)積灰下灰不暢,有搭橋現(xiàn)象,需檢修人員處理。14時(shí)45分檢修人員重新辦理工作票,經(jīng)許可后進(jìn)入現(xiàn)場工作,先用長鐵棍(6-7米)通過灰斗南面人孔門(標(biāo)高約3米)進(jìn)行搗灰作業(yè)。上部積灰清完后,又開啟爐底撈渣機(jī)人孔門(西側(cè))對撈渣機(jī)內(nèi)的積灰進(jìn)行清理,15時(shí)左右,撈渣機(jī)內(nèi)灰渣基本清除,形成正常負(fù)壓。檢修人員認(rèn)為清灰工作已經(jīng)結(jié)束,為了防止鍋爐正常燃燒受到影響,檢修人員即去關(guān)閉爐底撈渣機(jī)人孔門,準(zhǔn)備恢復(fù)鍋爐正常運(yùn)行。就在關(guān)門的一瞬間,突然,灰斗上部積灰大量下落、外溢,將正在爐底撈渣機(jī)處關(guān)閉人孔門的趙某、楊某、解某和正在4.5米層看火孔處監(jiān)視的任某四人燙傷。立即將傷者送往醫(yī)院救治?!景咐u析】1.安全技術(shù)措施不到位。檢修人員違反《電業(yè)安全工作規(guī)程》(熱力和機(jī)械部分)63第214條:放灰時(shí),除灰設(shè)備和排灰溝附近應(yīng)無人工作或逗留之規(guī)定,在關(guān)閉爐底撈渣機(jī)人孔門前,應(yīng)先將爐底弧門關(guān)閉。而此次操作未將爐底弧門關(guān)閉,就直接去關(guān)撈渣機(jī)人孔門,是造成此次事故的直接原因。2.檢修人員對清灰作業(yè)的危害性估計(jì)不足,自我防范意識不強(qiáng),是事故發(fā)生的又一原因。

19【案例警示】檢修人員放灰時(shí)應(yīng)嚴(yán)格遵守《電業(yè)安全工作規(guī)程》(熱力和機(jī)械部分)第214條的規(guī)定,做好安全措施。14、制粉系統(tǒng)爆燃,作業(yè)人員身亡1994年8月7日,某發(fā)電廠檢修人員(臨工)在處理風(fēng)扇磨分離器堵塞工作時(shí),安全意識不強(qiáng),無票作業(yè),在沒有采取與系統(tǒng)隔斷措施情況下進(jìn)行工作,鍋爐運(yùn)行中發(fā)生正壓,導(dǎo)致分離器煤粉爆燃,造成在分離器工作的人員燒傷致一人死亡,一人重傷事故?!景咐喪觥?4爐為直吹式制粉系統(tǒng),配有4臺風(fēng)扇磨煤機(jī)(編號配置為#13.#14.#15.#16)。事故前制粉系統(tǒng)運(yùn)行方式:#13磨處于檢修狀態(tài),其余3臺磨運(yùn)行。20時(shí)55分,運(yùn)行中的#16風(fēng)扇式磨煤機(jī)一次風(fēng)壓回零,司爐馬××初步判斷為鎖風(fēng)器堵塞,司爐要求副司爐停止#16磨運(yùn)行,讓司水員檢查#16磨鎖風(fēng)器無雜物后,判斷為分離器堵,在將情況匯報(bào)班長后,隨即聯(lián)系電氣運(yùn)行將#16磨張家港沙洲電力有限公司內(nèi)部資料64停電,并用防誤罩扣上了#16磨操作開關(guān)把手,聯(lián)系制粉車間值班人員處理。司水員在22時(shí)找到值班人員姜××(男,40歲,臨時(shí)工)和呂××(男,22歲,臨時(shí)工)人正在處理#3爐#10磨大蓋,2漏粉,司水員講明情況后,2人同意處理,司水員隨即離去。此時(shí),#4爐#14.#15磨運(yùn)行,投一個(gè)油槍助燃,22時(shí)33分由于煤濕#15磨突然斷煤,致使#4爐燃燒不穩(wěn)瞬間正壓(60pa),由于檢修人員在處理分離器堵時(shí),沒有插入分離器出口插板(此項(xiàng)工作規(guī)定由檢修人員完成),#16磨沒有與運(yùn)行系統(tǒng)隔絕,運(yùn)行人員沒有按安全工作規(guī)定監(jiān)督檢修人員采取可靠的隔絕措施,

20致使火焰沖入磨煤機(jī)分離器并引起內(nèi)部煤粉爆燃,將正在處理分離器堵塞的姜、呂二人燒成重傷,姜××于次日死亡。疏于對外雇工的安全管理,外雇工單獨(dú)從事危險(xiǎn)性作業(yè),失去有效的監(jiān)護(hù),是造成傷亡事故的重要原因,事故教訓(xùn)十分深刻?!景咐u析】1.“兩票三制”執(zhí)行不力,缺少相應(yīng)安全工作檢查監(jiān)督機(jī)制。檢修工作無票作業(yè)。嚴(yán)重違反《電業(yè)安全工作規(guī)程》熱力機(jī)械工作票制度的補(bǔ)充規(guī)定1.1在生產(chǎn)現(xiàn)場進(jìn)行檢修、試驗(yàn)或安裝工作,凡屬下列情況之一者,必須填用熱力機(jī)械工作票:1.1.1需要將生產(chǎn)設(shè)備、系統(tǒng)停止運(yùn)行或退出備用,由運(yùn)行值班人員按《電業(yè)安全工作規(guī)程(熱力和機(jī)械部分)》規(guī)定采取斷開電源,隔斷與運(yùn)行設(shè)備聯(lián)系的熱力系統(tǒng),對檢修設(shè)備進(jìn)行消壓、吹掃等任何一項(xiàng)安全措施的檢修工作。1.1.2需要運(yùn)行值班人員在運(yùn)行方式、操作調(diào)整上采取保障人身、設(shè)備運(yùn)行安全措施的工作。2.嚴(yán)重違反《電業(yè)安全工作規(guī)程》熱力機(jī)械工作票制度的補(bǔ)充規(guī)定中的有關(guān)規(guī)定第1.2條:事故搶修工作(指生產(chǎn)主、輔設(shè)備等發(fā)生故障被迫緊急停止運(yùn)行,需要立即恢復(fù)的搶修和排除故障工作)可不填用工作票,但必須經(jīng)值長同意。夜間如找不到工作票簽發(fā)人,可先開工。對上述可以不填用工作票的事故搶修工作,包括運(yùn)行人員的排除故障工作,仍必須明確工作負(fù)責(zé)人、工作許可人,按《電業(yè)安全工作規(guī)程》規(guī)定做好安全措施、辦理工作許可和工作終結(jié)手續(xù)。工作許可人應(yīng)將工作負(fù)責(zé)人姓名、采取的安全措施、工作開始和終結(jié)時(shí)間記入值班記錄”3.違反了《電業(yè)安全工作規(guī)程》對工作負(fù)責(zé)人條件的規(guī)定。《電業(yè)安全工作規(guī)程》“熱力機(jī)械補(bǔ)充規(guī)定”2.3.1條規(guī)定:工作負(fù)責(zé)人一般應(yīng)由在業(yè)務(wù)技術(shù)上和組織能力上能勝任保證安全、

21保證質(zhì)量完成工作任務(wù)的人員擔(dān)任,并應(yīng)具備以下條件:熟悉安全工作規(guī)程有關(guān)部分;掌握檢修設(shè)備的設(shè)備情況(如內(nèi)部結(jié)構(gòu)、缺陷內(nèi)容等)和與檢修設(shè)備有關(guān)的系統(tǒng);掌握安全施工方法、檢修工藝和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。2.3.2一級工、學(xué)徒工不得擔(dān)任工作負(fù)責(zé)人”。本次事故的檢修工作全部由臨時(shí)工進(jìn)行,臨工不可擔(dān)任工作負(fù)責(zé)人。4.運(yùn)行人員安全意識淡薄,安全生產(chǎn)責(zé)任制落實(shí)不到位,對無票工作沒有提出制止。事故防范、事故預(yù)想執(zhí)行不到位,對制粉系統(tǒng)發(fā)生爆炸的機(jī)理及危險(xiǎn)性認(rèn)識不足。既未在開工前按《電業(yè)安全工作規(guī)程》要求執(zhí)行安措(將分離器插板插上),檢查安措執(zhí)行情況,辦理工作許可手續(xù),也未在就地進(jìn)行監(jiān)護(hù)。5.檢修人員自我保護(hù)意識差,對工作的危險(xiǎn)性認(rèn)識不足。開工前未有采取任何安全措施,也未要求運(yùn)行人員采取在運(yùn)行操作調(diào)整上采取安全措施。6.危險(xiǎn)點(diǎn)分析預(yù)控不到位,消缺工作的安全管理制度不健全,運(yùn)行人員對檢修人員工作時(shí)間不掌握,不能根據(jù)本次作業(yè)的危險(xiǎn)點(diǎn)而采取有效措施以保證鍋爐安全穩(wěn)定運(yùn)行,當(dāng)由于來煤過潮發(fā)生斷煤引起鍋爐燃燒不穩(wěn)時(shí),沒有采取保護(hù)檢修人身安全的意識。7.外用工管理存在漏洞,本次作業(yè)嚴(yán)重違反了“外雇工不得單獨(dú)從事具有危險(xiǎn)作業(yè)”的安全生產(chǎn)工作規(guī)定,外雇工擔(dān)任夜間檢修工作值班,沒有正式職工帶領(lǐng),單獨(dú)從事具有爆炸危險(xiǎn)性很高的工作,是造成這起外雇工傷亡事故的重要因素。對外雇工的安全教育、培訓(xùn)不認(rèn)真。違反了“各單位臨工在安全管理上要與正式工同樣對待和要求”規(guī)定。根據(jù)安全生產(chǎn)工作規(guī)定的要求,外雇工應(yīng)和職工一樣進(jìn)行安全教育,而外雇工對于檢修工作最基本的安全事項(xiàng)都不掌握,根本不具備獨(dú)立安全工作的能力,不安全的工作習(xí)慣,違章的行為造成了這次慘劇。15、獨(dú)自違章放粉,粉塵爆燃造成人身傷害事故【案例簡述】某電廠裝機(jī)容量890MW,一期工程為2×145MW,二期工程為2×

22300MW,分別于2002年和2006年投產(chǎn)。其中2×300MW機(jī)組為亞臨界一次中間再熱控制再循環(huán)汽包爐,設(shè)計(jì)燃用高揮發(fā)份煙煤,配有三臺雙進(jìn)雙出正壓直吹式鋼球磨煤機(jī)。2009年1月12日20時(shí)53分,運(yùn)行人員發(fā)現(xiàn)#4爐B磨煤機(jī)B1側(cè)絞龍斷裂停轉(zhuǎn),啟動(dòng)#4爐C磨煤機(jī),通知鍋爐輔機(jī)班李某,匯報(bào)值長吳某、運(yùn)行分場值班薛某。22時(shí)48分停止B磨煤機(jī)運(yùn)行。13日0時(shí)30分,運(yùn)行人員檢查發(fā)現(xiàn)#4爐B磨B1側(cè)絞籠上部積煤自燃,立即充惰(充蒸汽)。3時(shí)07分,集控室DCS顯示#4爐B磨煤機(jī)B1側(cè)分離器溫度51℃,運(yùn)行人員即停止#4爐B磨煤機(jī)B1側(cè)充惰(關(guān)閉#3爐輔汽至充惰手動(dòng)總門及電動(dòng)總門),打開#4爐B磨煤機(jī)B1-2、B1-4BSOD擋板門,關(guān)閉#4爐B磨煤機(jī)冷風(fēng)門,匯報(bào)值長柴某,通知輔機(jī)班李某前來檢查。爐輔機(jī)李某在接到“檢查B磨煤機(jī)B1側(cè)絞籠上部積煤”的電話后,在未通知運(yùn)行人員的情況下,獨(dú)自一人趕往現(xiàn)場并打開B磨煤機(jī)B1側(cè)分離器人孔門進(jìn)行放粉作業(yè),3時(shí)42分02秒開始放出煤粉。在放粉過程中,李某曾多次查看放粉情況并在人孔門旁邊進(jìn)行人工疏通,3時(shí)53分44秒突然爆燃,引燃李某身上衣物全身著火,4時(shí)左右,集控運(yùn)行人員王琪在巡檢時(shí)發(fā)現(xiàn)#4爐B磨煤機(jī)B1側(cè)分離器人口門處著火,同時(shí)發(fā)現(xiàn)輔機(jī)班李某已燒傷倒地,立即匯報(bào)值長柴某,值長柴某立即聯(lián)系運(yùn)行分場值班人員薛某、公司值班人員張某和公司領(lǐng)導(dǎo),立即聯(lián)系120救治。120急救人員將傷者李某送到市人民醫(yī)院外科急診進(jìn)行緊急救治,5時(shí)20分,搶救無效死亡?!景咐u析】1.直接原因

23在檢修人員掏除、清理煤粉分離器積煤、積粉時(shí),大量積煤、積粉突然坍塌、迅速涌出,干煤粉產(chǎn)生了飛揚(yáng)并在空氣中彌漫,煤粉濃度達(dá)到了爆炸極限,當(dāng)遇到隨著涌出的煤和煤粉流帶出、仍在自燃的煤粉塊時(shí),引發(fā)爆燃。爆燃形成的火球瞬間充斥很大空間,當(dāng)時(shí)李某正處在火球范圍中,全身衣物被引燃并快速燃燒,李某吸入高溫?zé)煔?,呼吸功能喪失,因窒息?dǎo)致死亡。2.間接原因(1)形成氣粉混合物的原因:1)#4爐B磨煤機(jī)、分離器蒸汽充惰效果不良,造成B1側(cè)分離器內(nèi)存在著干燥的積煤、積粉;2)檢修人員在掏除堵煤的過程中,已多次有煤粉冒出且飛揚(yáng)十分嚴(yán)重,沒有引起警覺并立即終止工作,也沒有采取灑水、噴水、灌水等防止煤粉飛揚(yáng)的措施,當(dāng)積煤、積粉突然坍塌、快速涌出時(shí),煤粉與空氣強(qiáng)烈對沖并迅速飛揚(yáng),形成氣粉混合物。(2)形成爆燃點(diǎn)火能源的原因:1)該電廠#4鍋爐燃用的是煙煤,屬于易自燃煤種;2)#4爐B磨煤機(jī)因B1側(cè)絞籠堵煤停運(yùn)后,甲值當(dāng)班運(yùn)行人員未按運(yùn)行規(guī)程規(guī)定及時(shí)充惰,未能防止自燃的發(fā)生;3)投入充惰約1小時(shí)后,丙值當(dāng)班運(yùn)行人員未認(rèn)真、仔細(xì)、科學(xué)地判定充惰滅火效果便停止了充惰,并通知檢修人員“清理B1側(cè)絞籠上部積煤”,而此時(shí)自燃部位仍未完全熄滅,為本次煤塵爆燃提供了點(diǎn)火能源。(3)檢修人員身處爆燃范圍內(nèi)的原因:

24檢修人員安全意識不強(qiáng)或安全知識技能不足,對煤塵爆燃的風(fēng)險(xiǎn)和后果估計(jì)不足,沒能采取可靠、有效的避險(xiǎn)措施,如遠(yuǎn)離工作現(xiàn)場或穿著專用防火服。3.檢修人員安全意識不強(qiáng),安全風(fēng)險(xiǎn)分析工作不到位,對煤塵爆燃的風(fēng)險(xiǎn)和后果估計(jì)不足,盲目作業(yè)。(1)檢修人員在知道B1側(cè)分離器發(fā)生過自燃的情況下,工作開始前沒有聯(lián)系運(yùn)行人員辦理工作許可手續(xù),也沒有與運(yùn)行人員或相關(guān)技術(shù)人員核實(shí)分離器內(nèi)的火是否確已滅,便獨(dú)自一人開始了積煤、積粉的掏除工作;(2)清理積煤工作開始前,檢修人員沒有采取任何防止煤粉飛揚(yáng)、阻止爆燃條件形成的安全技術(shù)措施,也沒有采取人身安全防護(hù)措施(如穿專用防火服等),盲目進(jìn)行掏除積煤、積粉作業(yè),違反了《電業(yè)安全工作規(guī)程》有關(guān)“清理或掏除煤粉前,須注意防止自燃的煤粉傷人”和《二十五項(xiàng)反措》有關(guān)“降低煤粉濃度;大量放粉或清理煤粉時(shí),應(yīng)杜絕明火,防止煤塵爆炸”的規(guī)定。4.運(yùn)行人員責(zé)任心不強(qiáng),執(zhí)行運(yùn)行規(guī)程不嚴(yán)格,通知檢修人員清理積煤前設(shè)備狀態(tài)確認(rèn)工作不認(rèn)真,對異常設(shè)備監(jiān)視工作不到位。(1)絞籠堵煤后甲值當(dāng)班運(yùn)行人員未按運(yùn)行規(guī)程規(guī)定及時(shí)充惰,未能有效避免本次自燃的發(fā)生;(2)甲值當(dāng)班運(yùn)行人員設(shè)備巡檢質(zhì)量存在問題,沒能及時(shí)發(fā)現(xiàn)自燃情況;

25(3)丙值當(dāng)班運(yùn)行人員對充惰滅火效果確認(rèn)工作不認(rèn)真,僅從分離器表面原來燒紅的部位沒有再發(fā)紅就認(rèn)為分離器內(nèi)部的火已滅,沒有再認(rèn)真查看分離器出口溫度變化趨勢和具體溫度數(shù)值,也沒有等溫度穩(wěn)定下來,即草率、倉促電話通知檢修人員清理積煤;(4)丙值當(dāng)班運(yùn)行人員對異常設(shè)備監(jiān)視工作不到位,在“通知檢修人員清理積煤”的電話打出之后,沒有再繼續(xù)監(jiān)視分離器出口溫度變化趨勢,也沒有及時(shí)發(fā)現(xiàn)B1側(cè)分離器出口溫度因分離器人孔門被打開、有人掏除積煤積粉而引起的兩次異常突升現(xiàn)象,更沒有根據(jù)這些異?,F(xiàn)象而進(jìn)行相應(yīng)的分析和檢查。5.運(yùn)行規(guī)程不完善,充惰、停惰規(guī)定不明確,滅火措施規(guī)定不明確,為運(yùn)行人員正確執(zhí)行帶來了難度。(1)該電廠《300MW機(jī)組集控運(yùn)行規(guī)程》中沒有明確指明判定充惰效果的手段和標(biāo)準(zhǔn),沒有說明允許清理自燃過的積煤、積粉應(yīng)具備的安全條件,沒有說明充惰后降至“自然溫度”的具體數(shù)值,運(yùn)行人員難以統(tǒng)一掌握;(2)運(yùn)行規(guī)程對滅火手段如何選擇規(guī)定不明確,運(yùn)行規(guī)程把蒸汽充惰作為首要滅火手段,消防水僅作為備用滅火手段,當(dāng)蒸汽滅火手段臨時(shí)不能投用時(shí),沒有明確規(guī)定必須立即投用消防水滅火,加上運(yùn)行人員擔(dān)心用消防水滅火后存水過多,再啟磨時(shí)麻煩,容易使運(yùn)行人員過多地依賴蒸汽滅火手段。6.“兩票”制度執(zhí)行不嚴(yán)格、不規(guī)范,監(jiān)督管理不到位,運(yùn)行值班日志記錄不規(guī)范。

26(1)檢修人員違章作業(yè),沒有辦理書面工作票、沒有要求采取可靠的安全隔離措施、也沒有聯(lián)系運(yùn)行人員辦理工作許可手續(xù),即自行打開了設(shè)備的人孔門;(2)運(yùn)行人員沒有提醒、監(jiān)督檢修人員辦理工作許可手續(xù),也沒有將工作負(fù)責(zé)人姓名、采取的安全措施、工作開始時(shí)間、工作結(jié)束時(shí)間以及處理情況記入運(yùn)行值班日志,違反了《兩票管理規(guī)定》的要求;(3)相關(guān)管理部門監(jiān)督管理不到位,對運(yùn)行、檢修人員長期違反規(guī)程制度、違反《兩票管理規(guī)定》和運(yùn)行記錄不規(guī)范等問題沒有及時(shí)給予糾正,致使運(yùn)行、檢修人員對以上不規(guī)范行為習(xí)以為常。7.員工業(yè)務(wù)技能和安全技能培訓(xùn)工作存在欠缺。1.檢修人員學(xué)習(xí)過有關(guān)積煤自燃、煤粉爆燃的事故案例,但對積煤自燃、煤粉爆燃的危險(xiǎn)性以及如何正確處理積煤、積粉自燃、防止煤粉爆燃的安全技術(shù)措施、安全防護(hù)措施等,缺少必要的培訓(xùn);2.運(yùn)行人員業(yè)務(wù)技能培訓(xùn)還存在不足之處,對判定充惰效果的手段和標(biāo)準(zhǔn)缺少必要的學(xué)習(xí)和培訓(xùn)。16、電氣誤操作造,一人被電弧灼傷【案例簡述】事故前#1機(jī)處于檢修狀態(tài),6kv工作ⅠA、ⅠB及公用0ⅠA段均由1號啟備變帶,6103、6104、6106開關(guān)均處于合閘狀態(tài)。18:53值長令電氣值班人員恢復(fù)1號爐輔機(jī)動(dòng)力電源,作機(jī)組啟動(dòng)準(zhǔn)備。電氣主值安排值班員徐某操作,魏某監(jiān)護(hù)。

2718:58:24電氣運(yùn)行操作人員徐某在將#1爐C磨開關(guān)由試驗(yàn)位置推至工作位置的過程中,開關(guān)上端頭發(fā)生三相弧光短路,開關(guān)爆炸,6104開關(guān)過流Ⅰ段保護(hù)動(dòng)作,6kv工作ⅠB段、400v工作ⅠB段失壓。18:58:356106開關(guān)跳閘,公用0ⅠA段快切動(dòng)作成功。19:50-2:00電氣分場修復(fù)1號爐C磨開關(guān)倉,5月26日2:306kv工作ⅠB段母線充電成功,逐步恢復(fù)6kvⅠB段負(fù)荷。操作人員徐某被電弧燒傷,緊急送廠醫(yī)務(wù)所急救后轉(zhuǎn)六盤水市醫(yī)院治療,經(jīng)鑒定臉部Ⅰ度燒傷,腿部Ⅱ度燒傷?!景咐u析】經(jīng)過事故調(diào)查組調(diào)查、分析,認(rèn)為這是一起帶負(fù)荷合刀閘的惡性電氣誤操作事故,事故原因分析如下:1.直接原因:操作任務(wù)是將#1爐C磨開關(guān)由試驗(yàn)位置推至工作位置,但值班員徐某、魏某沒有開操作票就進(jìn)行操作。值班員徐某、魏某現(xiàn)場設(shè)備檢查不到位,在進(jìn)行操作前,沒有對#1爐C磨煤機(jī)開關(guān)的合閘與否狀況進(jìn)行檢查。2.間接原因:值長任某、當(dāng)值電氣主值嚴(yán)某沒有審核操作票就同意操作。四川電器廠#1爐C磨開關(guān)(ZN28-10)“五防”機(jī)構(gòu)定位插桿脫扣板與機(jī)構(gòu)脫扣板間間隙達(dá)32mm,而插桿插入道軌上銷孔的深度為20mm左右,在踩下分閘踏板搖動(dòng)開關(guān)有試驗(yàn)位置推至工作位置時(shí),抬起定位插桿,開關(guān)不能分閘,開關(guān)“五防”機(jī)構(gòu)存在嚴(yán)重缺陷。

2817、磨煤機(jī)開關(guān)短路線未拆,盲目恢復(fù)導(dǎo)致電弧灼傷2012年3月31日,華能南京金陵發(fā)電有限公司在進(jìn)行鍋爐磨煤機(jī)開關(guān)操作過程中,檢修人員在未拆除短路線情況下就將開關(guān)送至實(shí)驗(yàn)位置,運(yùn)行人員未做檢查就將開關(guān)送至熱備用位置,導(dǎo)致機(jī)組停運(yùn)和電弧灼傷事故,造成1人死亡、1人重傷?!景咐喪觥?012年3月31日3:33,華能南京金陵發(fā)電有限公司#1燃煤機(jī)組按照調(diào)度指令要求進(jìn)行并網(wǎng)運(yùn)行,并逐步接帶負(fù)荷。16:00,運(yùn)行部四值接班。22:20,#1燃煤機(jī)組負(fù)荷900MW,磨煤機(jī)A、B、C、D、F運(yùn)行。隨后上海電力檢修工程有限公司通知運(yùn)行部運(yùn)行人員磨煤機(jī)E設(shè)備檢修工作結(jié)束。22:30,副值班員于××按照值長顏×的要求辦理了工作票“WR2012030145#1然煤機(jī)組磨煤機(jī)E設(shè)備檢修”終結(jié)。顏×安排于××與電氣巡檢員季×進(jìn)行#1燃煤機(jī)組磨煤機(jī)E開并6IA20由冷備用轉(zhuǎn)熱備用操作。季×填寫了電氣倒閘操作票,編號YXDQ201203171。操作票上標(biāo)明:操作任務(wù)是#1燃煤機(jī)組磨煤機(jī)E開關(guān)6IA20由冷備用轉(zhuǎn)熱備用,操作項(xiàng)目包含“將#1燃煤機(jī)組磨煤機(jī)E開關(guān)61A20推至工作位置”等21項(xiàng)內(nèi)容,操作人季×,監(jiān)護(hù)人于××。季×填寫的電氣倒閘操作票,經(jīng)操作人核對、監(jiān)護(hù)人審核無誤后,交值長顏×審核。23:10,顏×審核無誤后簽發(fā)操作票。于××、季×接令復(fù)誦后就到#1燃煤機(jī)組汽機(jī)房8.6m層6kV電氣開關(guān)室進(jìn)行操作。同時(shí)新員工劉××

29跟隨他們進(jìn)行現(xiàn)場學(xué)習(xí)。23:23,集控室值班人員聽到有較大異常聲響,看見DCS發(fā)出6kV61A段失電報(bào)警,6kV6IA段負(fù)荷跳閘,撐1機(jī)組RB動(dòng)作。同時(shí)值班人員通過監(jiān)控電視發(fā)現(xiàn)#1機(jī)6kV開關(guān)室內(nèi)有煙冒出,顏×立即派人至開關(guān)室現(xiàn)場進(jìn)行檢查。檢查人員在#1機(jī)6kV開關(guān)室外發(fā)現(xiàn)室內(nèi)有濃煙冒出,并看見于××、劉××從開關(guān)室跑出來,已被灼傷,便立即安排人員佩戴正壓式呼吸器進(jìn)入開關(guān)室將季×救出,隨即將3人送至醫(yī)院進(jìn)行搶救。其中季×經(jīng)搶救無效于4月2日7:20死亡,另兩人經(jīng)搶救后轉(zhuǎn)入醫(yī)院燒傷科病房繼續(xù)進(jìn)行治療。事故直接經(jīng)濟(jì)損失153.22萬元?!景咐u析】1.直接原因季×在將拌1燃煤機(jī)組磨煤機(jī)E開關(guān)6IA20由冷備用狀態(tài)轉(zhuǎn)為熱備用狀態(tài)時(shí),遺留在母線側(cè)靜觸頭上的短接線造成母線側(cè)高壓相間短路,瞬間電弧產(chǎn)生的高熱量及巨大沖擊性爆炸力,對人體造成嚴(yán)重的灼傷及沖擊傷。2.間接原因(1)上海電力檢修工程有限公司人員進(jìn)行耐壓試驗(yàn)操作使用短接線將開關(guān)母線側(cè)的靜觸頭三相短接,試驗(yàn)結(jié)束后,沒有仔細(xì)檢查試驗(yàn)短接線是否清理完畢,造成短接線遺留在開關(guān)內(nèi);同時(shí)沒有按照檢修試驗(yàn)操作卡工藝順序要求,耐壓試驗(yàn)后測量絕緣電阻,使得開關(guān)內(nèi)遺留有短接絨的事故安全隱患未能及時(shí)發(fā)現(xiàn)并消除。(2)上海電力檢修工程有限公司人員現(xiàn)場監(jiān)護(hù)和復(fù)查失職,沒有及時(shí)發(fā)現(xiàn)和消除開關(guān)內(nèi)遺留有短接線的事故安全隱患。

30(3)華能南京金陵發(fā)電有限公司人員檢修工作結(jié)束后沒有到現(xiàn)場履行工作終結(jié)手續(xù),現(xiàn)場復(fù)查流于形式,使得開關(guān)內(nèi)遺留有短接線的安全隱患未能被及時(shí)發(fā)現(xiàn)和消除。(4)華能南京金陵發(fā)電有限公司人員現(xiàn)場監(jiān)督檢查不到位,沒有及時(shí)發(fā)現(xiàn)和制止耐壓試驗(yàn)操作中存在的不安全行為。(5)上海電力檢修工程有限公司金陵項(xiàng)目部作業(yè)現(xiàn)場安全管理不到位,對安全生產(chǎn)規(guī)章制度執(zhí)行監(jiān)督不嚴(yán)格,教育、督促檢查從業(yè)人員嚴(yán)格執(zhí)行安全生產(chǎn)規(guī)章制度和安全操作規(guī)程不到位。(6)華能南京金陵發(fā)電有限公司設(shè)備部、運(yùn)行部安全生產(chǎn)規(guī)章制度執(zhí)行不嚴(yán)格,對外包檢修隊(duì)伍安全管理責(zé)任制監(jiān)督檢查不到位。18、違章作業(yè)人員被電弧灼傷,高空墜落后死亡2012年11月23日,中電投中電(福建)電力開發(fā)公司寧德牛頭山水電站在進(jìn)行l(wèi)lOkV升壓站設(shè)備檢修時(shí),1名作業(yè)人員被電弧灼傷,從設(shè)備上摔落,于27日死亡。【案例簡述】2012年11月23日,牛頭山水電站llOkV升壓站處于部分停電檢修狀態(tài),負(fù)責(zé)檢修的是承包該水電站運(yùn)營承包單位——福州開發(fā)區(qū)展鯤新技術(shù)有限公司。從公司提供的資料上看,該公司計(jì)劃在11月21日8:00至1

311月28日20:00,對llOkV升壓站內(nèi)避雷器、母線、斷路器、隔離開關(guān)做衛(wèi)生清掃工作。但由于21日、22日下雨,維護(hù)清掃就順延到23日7:10才開始。按照操作票的要求,相關(guān)人員將需要停電檢修和衛(wèi)生清掃的斷路器、隔離開關(guān)斷開,接地隔離開關(guān)合上,具體按《福建壽寧牛頭山水電有限公司電氣倒閘(水力機(jī)械)操作票》(2012110062~2012110066)進(jìn)行。因在檢修、衛(wèi)生清掃期間檢修需要電源,所以當(dāng)時(shí)電站#1發(fā)電機(jī)自帶廠用電,處于發(fā)電狀態(tài),也就是除群1發(fā)電機(jī)、#1勵(lì)磁變、#1主變、16A斷路器進(jìn)線端、#l廠用變以及400V廣用電有電外,其他機(jī)組、線路都處于停電狀態(tài)。11月23日12:00,牛頭山水電站運(yùn)營項(xiàng)目部副經(jīng)理丁×對有關(guān)人員交代工作,“l(fā)lOkV升壓站停電工作已經(jīng)操作完,可以進(jìn)行站內(nèi)設(shè)備衛(wèi)生清掃工作”。這時(shí)維護(hù)班黃班長說,維護(hù)班有兩人去福州論文答辯,維護(hù)班人手比較少,請部門安排人員協(xié)助工作。丁副經(jīng)理認(rèn)為只是配合工作,又是在停電范圍內(nèi)工作,便指派電站負(fù)責(zé)值班門衛(wèi)工作的吳×參加llOkV升壓站衛(wèi)生清掃工作,并通知了吳×。于是黃班長與龔××、林×、吳×等人到牛頭山水電站,準(zhǔn)備做llOkV工作。13:40左右,龔××、林×、吳×在中控室辦理小修工作票,經(jīng)運(yùn)行當(dāng)班值長曾××簽名許可后,他們?nèi)藦闹锌厥彝鵯lOkV升壓站走去,走到中控室門廳時(shí),龔××叫林×返回中控室拿llOkV升壓站大門鑰匙,林×把手上llOkV隔離開關(guān)絕緣瓷瓶表面鹽密度試驗(yàn)專用擦拭布等遞給吳×,龔××和吳×就繼續(xù)向llOkV升壓站走去,到了升壓站門口看見大門沒上鎖,他們就直接走到16A開關(guān)盒16AI隔離開關(guān)附近,龔××查看16A開關(guān)和16AI隔離開關(guān)已斷開,llOkV母線接地隔離開關(guān)已合上,但在16A開關(guān)和16A1隔離開關(guān)處沒有懸掛“運(yùn)行中”的紅布。龔××就初步判斷16A開關(guān)和16AI隔離開關(guān)間隔內(nèi)的設(shè)備沒有通電(龔××

32在公安筆錄時(shí)自述),于是龔××就叫吳×把手中鹽密度試驗(yàn)專用布遞給他,龔××就到16A1隔離開關(guān)處做鹽密度測試。而林×返回中控室拿鑰匙時(shí),因鑰匙不在中控室,林×就問中控室值班人員吳××鑰匙在哪里,吳××說鑰匙不在,于是林×就在中控室找鑰匙,這時(shí)其看到#1機(jī)組正處在運(yùn)行中。從事后調(diào)取的llOkV升壓站監(jiān)控錄像中可以看到:監(jiān)控記錄顯示時(shí)間為14:05:06(監(jiān)控顯示時(shí)間比真實(shí)時(shí)間快8min),戴藍(lán)色安全帽的龔××走進(jìn)來,在16A開關(guān)A相這邊看了一下,接著往16A1隔離開關(guān)走去,到了14:05:13,戴白色安全帽的吳×也走到16A開關(guān)A相旁看了看,這時(shí)龔××往回走,在16A開關(guān)構(gòu)架旁龔××將手中的布與吳x鹽密度測試專用布交換,此時(shí)是14:05:29,交完布后龔××往16AI隔離開關(guān)走去,吳×把布放在16A開關(guān)構(gòu)架平面上后往上爬,到了14:06:02時(shí)吳×爬上了16A開關(guān)構(gòu)架,起先是蹲著擦16A開關(guān)A相瓷瓶,到14:06:13吳×站起來,監(jiān)控錄像瞬間無信號;而也就在這時(shí)龔××聽到“砰”一聲,趕緊從16AI隔離開關(guān)操作機(jī)構(gòu)上跳下來,接著就看到吳×躺在地上,龔××趕緊往中控室方向跑去并大聲喊“有人觸電,趕緊過來”。但由于吳×觸電后又從2.5m高的16A開關(guān)構(gòu)架上摔下來,頭部受傷嚴(yán)重,雖經(jīng)醫(yī)院全力搶救,終因傷勢過重?fù)尵葻o效于11月27日10:00左右在醫(yī)院死亡?!景咐u析】1.直接原因根據(jù)福建省安全生產(chǎn)科學(xué)研究院的《福建壽寧牛頭山水電站“11?

3323”觸電事故技術(shù)鑒定報(bào)告》、《福建鼎力司法鑒定中心司法鑒定意見》的鑒定結(jié)論和調(diào)查分析,本次事故的直接原因是:吳×沒有資質(zhì)(無特種作業(yè)操作證)在高壓設(shè)備上操作,作業(yè)現(xiàn)場沒有按照《電力安全工作操作規(guī)程》要求的工作程序進(jìn)行停電、驗(yàn)電、裝設(shè)接地線、懸掛標(biāo)志牌和裝設(shè)遮欄(圍欄)等保護(hù)安全的技術(shù)措施,致使吳×誤入帶電區(qū)域作業(yè),且在距地面2.5m的16A開關(guān)構(gòu)架上作業(yè),沒有使用安全帶,以致造成吳×在被電弧灼傷后從高處墜落,全身大面積電弧燒傷50%深I(lǐng)I~淺II、重型顱腦外傷形成腦疝,導(dǎo)致其死亡。2.間接原因(1)福州開發(fā)區(qū)展鯤新技術(shù)有限公司,中電(福建)電力開發(fā)有限公司項(xiàng)目運(yùn)營分公司對承接的牛頭山水電站運(yùn)營項(xiàng)目管理混亂,電氣設(shè)備維護(hù)維修作業(yè)現(xiàn)場安全管理、防護(hù)不到位,監(jiān)督檢查不到位。(2)福州開發(fā)區(qū)展鯤新技術(shù)有限公司對員工安全教育培訓(xùn)不到位,施工人員缺乏必要的安全知識,自我安全保護(hù)意識不強(qiáng)。(3)項(xiàng)目有關(guān)人員工作不認(rèn)真,未履行安全生產(chǎn)管理職責(zé),違反《電力安全工作規(guī)程發(fā)電廠和變電站電氣部分》(GB26860-2011)規(guī)定,對工作票填寫、簽發(fā)、許可、管理不到位,間接導(dǎo)致事故發(fā)生。19、處理撈渣機(jī)停運(yùn)故障,爐膛掉焦導(dǎo)致五人傷亡2013年8月14日,某電力檢修工程有限公司檢修人員在XX能源有限責(zé)任公司(以下簡稱“裕中公司”)處理#3鍋爐撈渣機(jī)停運(yùn)故障時(shí),#3鍋爐掉焦導(dǎo)致5人傷亡。【案例簡述】

342013年8月13日22:35,XX公司輔助控制室電腦顯示#3撈渣機(jī)跳閘,輔控值班員劉×安排宋東×現(xiàn)場察看發(fā)現(xiàn),#3撈渣機(jī)刮板卡一焦塊,直徑約0.6m,兩個(gè)刮板被拉彎,鏈條脫軌。劉×將此事向值長于××進(jìn)行匯報(bào),于××立即聯(lián)系中電投河南電力檢修工程公司(#3機(jī)組及公用系統(tǒng)維護(hù)單位)鍋爐班值班人員王××處理。8月13日22:50,值長于××向網(wǎng)調(diào)匯報(bào)#3鍋爐撈渣機(jī)故障停運(yùn),需降負(fù)荷至600MW處理,網(wǎng)調(diào)同意。鍋爐維護(hù)單位山西電建裕中項(xiàng)目部經(jīng)理程××察看現(xiàn)場后,開始組織搶修人員和施工器具,并將檢修人員分為兩組,夜班由石××帶隊(duì),白班由丁××帶隊(duì),搶修}}3撈渣機(jī)。8月13日23:38,負(fù)荷降至590MW,投入B層微油槍。8月14日2:50,準(zhǔn)備破壞撈渣機(jī)水封,退出送、引風(fēng)機(jī)自動(dòng),爐膛負(fù)壓調(diào)至+IOOPa。8月14日3:00,投入B層4支大油槍。8月14日4:50,許可GL-2013-08-064工作票(#3爐撈渣機(jī)臨時(shí)搶修)。8月14日7:30,#3撈渣機(jī)鏈條復(fù)位,試啟lOm后卡住,驅(qū)動(dòng)裝置工作壓力升高至26MPa后停運(yùn)。8月14日9:50,檢修人員打開#3撈渣機(jī)中部人孔門.開啟消防水對撈渣機(jī)內(nèi)部灰渣進(jìn)行冷卻。檢修現(xiàn)場有裕中公司維護(hù)部副經(jīng)理宋懷×、中電投項(xiàng)目經(jīng)理孟××、安全總監(jiān)韓××,山西電建裕中項(xiàng)目部經(jīng)理程××,安全員李×。8月14日10:00,程××安排檢修人員進(jìn)入撈渣機(jī)爬升段(如圖12所示)進(jìn)行清渣。進(jìn)入撈渣機(jī)爬升段清渣的人員有:李×、丁××、和××、秦××、霍××、朱××、齊石×、齊得×

35,共8人,其中朱××、齊石×、齊得×3人在距離出渣口6.lm處用消防水槍沖渣口,其余5人在距離出渣口7~8m處清理撈渣機(jī)爬升段積渣。8月14日10:30,爐膛落灰,煙灰瞬間從出渣口冒出,致使檢修人員朱××、齊石×、齊得×、霍××、和××5人燙傷。事故發(fā)生后,裕中公司迅速安排車輛將受傷5人送往醫(yī)院救治。經(jīng)過治療,傷員和××于8月29日出院,傷員齊得×因病情惡化于9月10日4:16經(jīng)搶救無效死亡?!景咐u析】1.直接原因#3鍋爐分包維護(hù)單位某檢修分公司對現(xiàn)場檢修人員勞動(dòng)防護(hù)用品穿戴監(jiān)督落實(shí)不到位,造成部分人員現(xiàn)場作業(yè)未佩戴防燙服、呼吸器;未嚴(yán)格執(zhí)行電業(yè)安全工作規(guī)程,未嚴(yán)格落實(shí)工作票安全措施及工人冒險(xiǎn)作業(yè)。2.間接原因(1)某檢修分公司在搶修操作時(shí)對搶修工作的危險(xiǎn)性認(rèn)識不足,制定的安全技術(shù)措施不完善,對基層班組工作人員的安全教育不到位,對現(xiàn)場搶修人員的安全交底及人身防范措施交代不徹底。(2)XX公司對中電投及#3鍋爐分包單位某檢修分公司安全監(jiān)督管理不到位,對新進(jìn)人員安全教育培訓(xùn)不夠深入,對檢修人員勞動(dòng)防護(hù)用品配備及穿戴監(jiān)管不嚴(yán)格。20、爐膛掉焦干灰噴出,撈渣機(jī)處兩人燙傷

362006年12月18日,XX熱電廠兩名運(yùn)行管理人員在檢修人員處理#2機(jī)組(200MW)撈渣機(jī)堵渣故障,察看甲側(cè)液壓關(guān)斷門關(guān)斷情況時(shí),被#2爐甲側(cè)突然噴出的干灰燙傷?!景咐喪觥?006年12月18日8:20,#2爐撈渣機(jī)故障跳閘,檢查故障為撈渣機(jī)鏈條卡在大牙輪內(nèi),通知鍋爐檢修處理,匯報(bào)值長,停#4、5磨,降#2機(jī)負(fù)荷至100MW。8:50,#2爐渣量大,料位已到檢查孔。10:00,檢修將撈渣機(jī)故障處理好,但由于渣量大將撈渣機(jī)堵死,啟動(dòng)撈渣機(jī)不成功,準(zhǔn)備組織人工放灰。此時(shí)乙側(cè)液壓關(guān)斷門已關(guān)閉,甲側(cè)因有渣塊卡住關(guān)不嚴(yán)。10:50,運(yùn)行部副部長李××及當(dāng)值單元長趙××到現(xiàn)場察看清渣情況(站在甲側(cè)撈渣機(jī)檢查步道上)。11:10左右,#2爐甲側(cè)突然掉下大焦塊導(dǎo)致干灰噴出,將正在現(xiàn)場觀察液壓關(guān)斷門的李××、趙××燙傷,立即聯(lián)系車輛將燙傷人員送往醫(yī)院治療。李××小臂燒傷;趙××上肢肘關(guān)節(jié)以下,下肢膝關(guān)節(jié)以下燒傷,胸上部有少部分燒傷。趙××經(jīng)醫(yī)院診斷為30%面積Ⅱ度燙傷?!景咐u析】1.在處理撈渣機(jī)故障及堵渣時(shí),液壓關(guān)斷門未關(guān)閉,致使在察看現(xiàn)場情況時(shí),干灰噴出將人員燙傷,是此次事故的直接原因。

372.個(gè)人安全防護(hù)意識不強(qiáng),在甲側(cè)撈渣機(jī)機(jī)頭步道察看撈渣機(jī)情況時(shí),未根據(jù)現(xiàn)場設(shè)備運(yùn)行情況采取任何防護(hù)措施,是此次燙傷事故的主要原因。21、處理撈渣機(jī)棚灰,多人被燙傷【案例簡述】2000年3月17日20時(shí)50分,某電廠2號機(jī)組負(fù)荷190MW,引、送風(fēng)機(jī)低速運(yùn)行且擋板全開,煤種為黑龍江雞東煤礦長焰煤,灰份為29.18%,當(dāng)時(shí)出灰量較大。司爐監(jiān)盤發(fā)現(xiàn)2號爐乙側(cè)撈渣機(jī)刮板機(jī)不轉(zhuǎn),副司爐馬上到零米撈渣機(jī)處檢查,發(fā)現(xiàn)減速機(jī)轉(zhuǎn)動(dòng)但有異音,刮板不轉(zhuǎn),停止電機(jī)運(yùn)行,對撈渣機(jī)進(jìn)行搶修。22時(shí)45分,鍋爐負(fù)荷減至125MW,23時(shí)30分,撈渣機(jī)搶修結(jié)束后,恢復(fù)運(yùn)行。但棚灰嚴(yán)重問題仍未解決。檢修分公司組織人員進(jìn)行棚灰處理,3月18日0時(shí),除焦人員陸續(xù)到達(dá),分公司組織召開了現(xiàn)場會議,并進(jìn)行了詳細(xì)的分工,明確了安全注意事項(xiàng),除焦工作開始,先在冷灰斗上開孔,然后進(jìn)行打焦,到18日凌晨4時(shí)一直沒有大塊的焦灰落下,此時(shí)冷灰斗內(nèi)的焦塊已基本除盡,8名打焦人員站在冷灰斗處2.5米平臺進(jìn)行打焦收尾工作,突然大塊的焦灰落下,大量的高溫爐灰從開孔處噴出,檢修人員躲避不及,造成10名工作人員不同程度的燙傷,事后經(jīng)醫(yī)院初步有兩人燙傷面積在13-24%,部位在面部和胸、背部;其他8人臉、頸、胸、背、腿、手部有不同程度的局部燙傷?!景咐u析】

381.運(yùn)行人員對設(shè)備監(jiān)控不嚴(yán)格,未能及時(shí)發(fā)現(xiàn)故障,造成結(jié)焦。2.鍋爐減負(fù)荷不堅(jiān)決,不及時(shí),致使結(jié)焦加劇。發(fā)現(xiàn)結(jié)焦嚴(yán)重時(shí),未停爐處理,違章蠻干。3.除灰、打焦過程中嚴(yán)重違反《電業(yè)安全工作安規(guī)》(熱力和機(jī)械部分),違章指揮,冒險(xiǎn)作業(yè)。22、爐底弧門未關(guān)閉,導(dǎo)致人員燙傷【案例簡述】2003年9月6日8時(shí)左右,某電廠運(yùn)行值班人員發(fā)現(xiàn)1號爐乙側(cè)撈渣機(jī)電機(jī)銷子斷裂,隨即通知檢修人員處理。檢修人員來廠后將該撈渣機(jī)銷子更換,重新啟用撈渣后銷子又?jǐn)?,分析撈渣機(jī)內(nèi)可能有雜物,遂用消防水將撈渣機(jī)內(nèi)渣水沖盡,發(fā)現(xiàn)內(nèi)有一塊鐵板(150×70×6mm)卡住螺旋撈渣機(jī),將該鐵板取出后恢復(fù)撈渣機(jī)正常運(yùn)行。打開爐底弧門時(shí),運(yùn)行人員檢查發(fā)現(xiàn),灰斗內(nèi)積灰,下灰不暢,有搭橋現(xiàn)象,需檢修人員處理。14時(shí)45分檢修人員重新辦理工作票,經(jīng)許可后進(jìn)入現(xiàn)場工作,先用長鐵棍(6~7米)通過灰斗南面人孔門(標(biāo)高約3米)進(jìn)行搗灰作業(yè)。上部積灰清完后,又開啟爐底撈渣機(jī)人孔門(西側(cè))對撈渣機(jī)內(nèi)的積灰進(jìn)行清理,15時(shí)左右,撈渣機(jī)內(nèi)灰渣基本清除,形成正常負(fù)壓。檢修人員認(rèn)為清灰工作已經(jīng)結(jié)束,為了防止鍋爐正常燃燒受到影響,檢修人員即去關(guān)閉爐底撈渣機(jī)人孔門,準(zhǔn)備恢復(fù)鍋爐正常運(yùn)行。就在關(guān)門的一瞬間,灰斗上部積灰突然大量下落、外溢,將正在爐底撈渣機(jī)處關(guān)閉人孔門的趙某、楊某、解某和正在4.5米層看火孔處監(jiān)視的任某四人燙傷。傷者立即送往醫(yī)院救治。

39【案例評析】1.安全技術(shù)措施不到位。檢修人員違反《電業(yè)安全工作規(guī)程》(熱力和機(jī)械部分):放灰時(shí),除灰設(shè)備和排灰溝附近應(yīng)無人工作或逗留之規(guī)定,在關(guān)閉爐底撈渣機(jī)人孔門前,應(yīng)先將爐底弧門關(guān)閉。而此次操作未將爐底弧門關(guān)閉,就直接去關(guān)撈渣機(jī)人孔門,是造成此次事故的直接原因。2.檢修人員對清灰作業(yè)的危害性估計(jì)不足,自我防范意識不強(qiáng),是導(dǎo)致事故發(fā)生的又一原因。23、處理冷灰斗蓬渣,多人死傷【案例簡述】2011年5月13日08時(shí)09分,大唐甘谷發(fā)電廠#2爐(300MW)在處理冷灰斗蓬灰渣過程中,灰渣突然塌落至冷灰斗,大量熱汽、熱水、熱渣噴出,導(dǎo)致在撈渣機(jī)上部平臺工作的9人不同程度燙傷。電廠緊急送醫(yī)院緊急搶救,其中發(fā)電部主任于13日13時(shí)40分、設(shè)備部副主任于13日21時(shí)搶救無效死亡,另外2人傷勢較重,5名傷勢較輕。2011年5月12日9時(shí)15分,2號爐撈渣機(jī)鏈條傾斜卡澀,進(jìn)行檢修,22時(shí)47分消缺結(jié)束。13日00時(shí)25分,運(yùn)行人員組織開始放灰,西側(cè)關(guān)斷門打開后焦渣排放正常,東側(cè)焦渣下落不暢,經(jīng)檢查在冷灰斗處積存焦渣蓬住。多次采取撈渣機(jī)關(guān)斷門開啟、關(guān)閉措施,效果不明顯。

4013日02時(shí)10分,值長向帶班領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào),聯(lián)系設(shè)備部等有關(guān)人員,經(jīng)討論決定從冷灰斗看火孔處用消防水進(jìn)行沖渣。工作至13日05時(shí)許,效果仍不明顯,發(fā)電部、設(shè)備部等相關(guān)人員研究方案。13日7時(shí)40分左右,全體人員下到現(xiàn)場,站在冷灰斗看火孔平臺開始做沖渣準(zhǔn)備工作。08時(shí)10分,突然發(fā)生大量灰焦渣塌落,造成9名人員燙傷。【案例評析】1.在鍋爐異常運(yùn)行,冷灰斗上部大量積存灰焦渣的情況下,管理人員急于處置,造成多人聚集在狹窄的工作場所。由于蓬灰經(jīng)幾個(gè)小時(shí)處理,灰渣沒有明顯下落,忽視了可能塌落的危險(xiǎn),突然發(fā)生塌落后人員躲閃不及。2.雖然制定了《撈渣機(jī)故障恢復(fù)放渣三項(xiàng)措施》,但在現(xiàn)場未能嚴(yán)格執(zhí)行,出現(xiàn)異常狀況時(shí),應(yīng)對方案不完善,現(xiàn)場組織存在問題。3.管理人員個(gè)人的安全意識不強(qiáng),對現(xiàn)場安全風(fēng)險(xiǎn)認(rèn)識不足,個(gè)人安全防護(hù)措施不到位。24、系統(tǒng)隔離不嚴(yán),汽水噴出傷人【案例簡述】某年5月30日,某廠處理高壓加熱器排管泄露缺陷。因系統(tǒng)隔離不嚴(yán),從割開的排管口噴出汽水,燙傷焊工?!景咐u析】1.安全措施未真正落實(shí),閥門關(guān)閉不嚴(yán),系統(tǒng)未有效隔離。2.

41開工前,工作負(fù)責(zé)人、工作許可人未共同赴現(xiàn)場檢查安全措施是否可靠、正確布置?!臼鹿蕡D片及示意圖】25、硫酸泄露無措施,運(yùn)行人員被灼傷某廠一硫酸管道焊口砂眼泄露,未做安全措施,1名運(yùn)行人員巡回檢查時(shí),被泚出濃硫酸灼傷?!景咐喪觥磕硰S一硫酸管道焊口砂眼泄露,泄露點(diǎn)周圍未裝設(shè)臨時(shí)圍欄和警示牌,也未設(shè)專人看守。7月10日4時(shí),現(xiàn)場照明不足,1名運(yùn)行人員巡回檢查時(shí),被泚出的濃硫酸灼傷右半面部,用右臂遮擋,右臂也被灼傷。26、煤粉倉爆燃,一人嚴(yán)重?zé)齻笏劳?/p>

422014年2月6日,XX發(fā)電有限公司#1爐乙側(cè)粉煤倉發(fā)生爆燃事故,造成1人嚴(yán)重?zé)齻?,?jīng)送醫(yī)院搶救無效于次日死亡,事故直接經(jīng)濟(jì)損失80萬元?!景咐喪觥?014年2月6日6:00,XX發(fā)電有限公司#1爐三值人員得當(dāng)值值長令,對節(jié)日停備的#1爐實(shí)施備用啟動(dòng)。11:02,≠≠l爐司爐監(jiān)盤時(shí)聽到外面有響聲,并通過監(jiān)控錄像發(fā)現(xiàn)廠房內(nèi)有煙,隨即安排#1爐副司爐劉×去現(xiàn)場巡視檢查,劉×來到19段輸煤皮帶后發(fā)現(xiàn)甲側(cè)粉倉發(fā)生爆燃,隨即打電話通知#1爐司爐,司爐緊急停止甲側(cè)制粉系統(tǒng)。此后,當(dāng)班鍋爐班長鄭×,陪同當(dāng)值值長梁×到達(dá)19段輸煤皮帶進(jìn)行核查,發(fā)現(xiàn)甲側(cè)煤粉倉有一個(gè)防爆門動(dòng)作,鄭×將動(dòng)作防爆門手動(dòng)復(fù)位。11:49,乙側(cè)煤粉倉發(fā)生爆燃,19段現(xiàn)場清潔人員隨即聽見有人大呼“救命”,發(fā)現(xiàn)旋風(fēng)筒下粉管篩網(wǎng)檢查平臺下方甲乙輸煤皮帶之間處,受害人身上著火,立即將其拖至19段輸煤值班室(在拖拽過程中受害人還能站立和行走),用滅火器將其身上明火撲滅,并通知司爐19段有人燒傷。此時(shí)受害人意識清醒,救援人員詢問其事件經(jīng)過時(shí),受害人交代事發(fā)當(dāng)時(shí)其正在下粉管篩網(wǎng)檢查平臺檢查篩網(wǎng)堵塞情況,爆炸發(fā)生后從下粉管篩網(wǎng)檢查平臺跳至平臺下方。當(dāng)班人員得知有人燒傷,緊急送來3桶純凈水倒在受害人身上降溫,同時(shí)撥打120急救電話。約30min后,120救護(hù)車到達(dá)現(xiàn)場將受害人送往醫(yī)院進(jìn)行救治。2月7日22:30,在準(zhǔn)備對劉×實(shí)施喉管切開手術(shù)時(shí),劉×

43突發(fā)心臟衰竭死亡。事故直接經(jīng)濟(jì)損失80萬元?!景咐u析】1.直接原因(1)XX電廠當(dāng)前摻燒的劣質(zhì)煤(褐煤)揮發(fā)份含量在37.52%~49.14%之間,與其摻燒的中高熱值燃煤揮發(fā)份含量也在30.42%~40.4%之間,按照80%與20%混配比例核算,混配后的燃煤揮發(fā)份含量在36.1%~47.3g%之間,高于25%。(2)從1月30日08:40停機(jī)到2月6日06:45鍋爐點(diǎn)火,#l爐停爐時(shí)間長達(dá)l周時(shí)間,雖然在停爐過程中運(yùn)行人員將煤粉倉粉位降至“零”位以下,但由于粉倉構(gòu)造原因,此時(shí)煤粉倉內(nèi)部仍有部分煤粉存留,但有關(guān)部門對其可能帶來的危險(xiǎn)性估計(jì)不足,并沒有對煤粉倉實(shí)施人工清粉或者采取向煤粉倉注入惰性氣體(如二氧化碳?xì)怏w)的舉措。由于XX電廠兩臺機(jī)組運(yùn)行時(shí)間已達(dá)23年,設(shè)備老化嚴(yán)重,煤粉倉密封性較差,漏入空氣的可能性較大,煤粉與空氣接觸發(fā)生氧化反應(yīng),導(dǎo)致煤粉溫度升高又加劇了氧化反應(yīng),當(dāng)氧化溫度達(dá)到自燃點(diǎn)時(shí),煤粉倉內(nèi)存留的煤粉發(fā)生自燃(煤粉揮發(fā)份含量越高,其自燃點(diǎn)越低)。(3)鍋爐在啟動(dòng)過程中以及機(jī)組并列后帶初負(fù)荷期間,由于磨煤機(jī)給煤量較低,造成煤粉粒度較低且在200m以下運(yùn)行的可能性大大增加。同時(shí),由于在啟爐過程中,對磨煤機(jī)采取的是熱風(fēng)干燥,使得煤粉中氧含量偏高。

44(4)XX電廠每個(gè)煤粉倉內(nèi)含有3個(gè)溫度監(jiān)視測點(diǎn),由于測點(diǎn)較少且受布置位置限制,難免存在監(jiān)視盲區(qū),造成運(yùn)行人員不能及時(shí)發(fā)現(xiàn)險(xiǎn)情,進(jìn)而做出相應(yīng)及時(shí)準(zhǔn)確的運(yùn)行調(diào)整,往往是險(xiǎn)情擴(kuò)大后溫度監(jiān)視測點(diǎn)才有所顯現(xiàn),此時(shí)再采取有關(guān)措施已于事無補(bǔ)。(5)XX電廠在實(shí)施大比例摻燒褐煤后,對于制粉系統(tǒng)頻繁發(fā)生爆燃事件,雖然制定并采取了一系列的整改措施,但對有關(guān)制粉系統(tǒng)運(yùn)行規(guī)程修改相對滯后,如原規(guī)程規(guī)定“經(jīng)常檢查下粉管的小篩子,發(fā)現(xiàn)有雜物和積粉及時(shí)清除”,但在實(shí)施大比例摻燒褐煤,鍋爐制粉系統(tǒng)頻繁發(fā)生爆燃后,就應(yīng)對此項(xiàng)規(guī)定做出相應(yīng)調(diào)整(同類型電廠在實(shí)施大比例摻燒褐煤后已明確規(guī)定,嚴(yán)禁在制粉系統(tǒng)運(yùn)行中對下粉管篩網(wǎng)進(jìn)行檢查),而此次事故造成人員燒傷的直接原因就是受害人在制粉系統(tǒng)運(yùn)行中且煤粉倉存在明顯安全隱患的情況下對篩網(wǎng)進(jìn)行了正面開孔檢查,進(jìn)而造成大量高溫煤粉、煙氣從該處急劇膨脹而出,產(chǎn)生強(qiáng)大的沖擊波造成受害人嚴(yán)重?zé)齻?.間接原因XX電廠在實(shí)施大比例摻燒褐煤后,對于制粉系統(tǒng)頻繁發(fā)生爆燃事件,其危險(xiǎn)因素估計(jì)不足,重視不夠,沒有請專業(yè)技術(shù)機(jī)構(gòu)進(jìn)行評估,形成科學(xué)完善的安全措施;該企業(yè)設(shè)備陳舊,安全投入不足,安全保障條件大打折扣。這是此起事故發(fā)生的管理原因。3.褐煤屬易燃易爆煤種,XX電廠鍋爐設(shè)計(jì)煤種為煙煤,摻燒褐煤對儲煤、磨煤的防爆要求較高。要充分考慮煤場儲存、裝卸、制粉系統(tǒng)、燃燒及爐本體運(yùn)行可能出現(xiàn)的問題,特別是制粉系統(tǒng)的爆炸,將直接造成設(shè)備損壞和人身傷害。

454.對煤粉倉進(jìn)行徹底整治,對漏風(fēng)點(diǎn)進(jìn)行及時(shí)有效消除,切實(shí)提升煤粉倉嚴(yán)密性,對煤粉倉內(nèi)壁進(jìn)行定期檢修,確保其完整光滑,盡可能消除倉內(nèi)煤粉流動(dòng)死區(qū)。儲煤、給煤、制粉系統(tǒng)等處安裝的氧量表、溫度表、負(fù)壓表、壓差表等表計(jì),應(yīng)按規(guī)定定期檢查檢驗(yàn),保證準(zhǔn)確可靠。同時(shí),合理增加煤粉倉溫度測點(diǎn),確保溫度更具代表性、運(yùn)行監(jiān)視無盲區(qū)。5.按照有關(guān)規(guī)定要求,同時(shí)結(jié)合大比例摻燒褐煤背景,對有關(guān)運(yùn)行規(guī)程進(jìn)行及時(shí)修編,嚴(yán)禁在制粉系統(tǒng)運(yùn)行中或設(shè)備存在險(xiǎn)情的情況下對下粉管篩網(wǎng)等危險(xiǎn)部位進(jìn)行檢查,嚴(yán)禁運(yùn)行中開啟人孔、更換防爆門膜板等會引起破壞系統(tǒng)嚴(yán)密性的作業(yè);機(jī)組長時(shí)間停機(jī)備用或檢修期間必須對煤粉倉實(shí)施燒空舉措,并進(jìn)行人工徹底清理,在機(jī)組短時(shí)停機(jī)備用期間,同樣必須對煤粉倉實(shí)施燒空舉措,若不采取人工徹底清理,必須實(shí)施向煤粉倉注入惰性氣體舉措;應(yīng)定期對煤粉倉實(shí)施降粉位運(yùn)行,并嚴(yán)禁煤粉倉長期在低粉位運(yùn)行。6.應(yīng)定期對煤粉細(xì)度進(jìn)行檢測,根據(jù)煤粉粒度情況及時(shí)對磨煤機(jī)出口粗分離器擋板進(jìn)行調(diào)整,確保煤粉粒度范圍在合理范圍運(yùn)行。7.設(shè)備及系統(tǒng)的啟動(dòng)和停止過程中最易發(fā)生爆炸,須加強(qiáng)檢查和監(jiān)視并嚴(yán)格按規(guī)程操作。定期對運(yùn)行和檢修維護(hù)人員進(jìn)行培訓(xùn),使其熟練掌握燃用褐煤的安全技術(shù)措施和有關(guān)運(yùn)行參數(shù)限值,不斷提升自我防護(hù)意識。同時(shí),當(dāng)發(fā)現(xiàn)煤粉倉內(nèi)出現(xiàn)煤粉自燃或燃燒時(shí),應(yīng)立即進(jìn)行惰化或滅火,并停止其周圍的所有作業(yè),除負(fù)責(zé)滅火的消防人員外,無關(guān)人員應(yīng)全部撤出。

468.在易燃、易爆系統(tǒng)周圍應(yīng)設(shè)置必要的消防水系統(tǒng),配備滅火器材。消防水系統(tǒng)的水源必須充足,水壓合格。并定期對消防系統(tǒng)和滅火器材進(jìn)行檢查和試驗(yàn),保證其隨時(shí)好用。同時(shí),制粉系統(tǒng)應(yīng)設(shè)置足夠數(shù)量的防爆卸壓裝置,且動(dòng)作壓力合適,并在防爆裝置旁設(shè)置警示牌,防爆裝置排放口應(yīng)避開入行通道、設(shè)備、電纜橋架等。應(yīng)對防爆裝置進(jìn)行定期檢查和維護(hù)。9.儲煤、給煤和制粉系統(tǒng)的任何封閉空間都有煤粉濃度超標(biāo)積存可燃?xì)怏w的可能,應(yīng)給以足夠的重視;對重點(diǎn)部分增加危險(xiǎn)點(diǎn)和緊急逃生標(biāo)識?!局贫纫?guī)定】1.《安規(guī)》(熱機(jī))第3.4.6規(guī)定:應(yīng)避免靠近和長時(shí)間的停留在可能受到燙傷的地方,例如;汽、水、燃油管道的法蘭盤、閥門附近;煤粉系統(tǒng)和鍋爐煙道的人孔及檢查孔和防爆門、安全門附近;除氧器、熱換器、汽包的水位計(jì)以及撈渣機(jī)等處。如因工作需要,必須長時(shí)間停留時(shí),應(yīng)做好安全措施。2.《安規(guī)》(熱機(jī))第10.4.1在檢修以前,為了避免蒸汽或熱水進(jìn)入熱交換器內(nèi),應(yīng)將熱交換器和聯(lián)接的管道、設(shè)備、疏水管和旁路管等可靠地隔斷,所有被隔斷的閥門應(yīng)上鎖,并掛上“禁止操作,有人工作”警告牌。檢修工作負(fù)責(zé)人和運(yùn)行人員應(yīng)共同檢查上述措施符合要求后,方可開始工作。

473.《安規(guī)》(熱機(jī))10.4.2條規(guī)定:檢修前必須把熱交換器內(nèi)的蒸汽和水放掉,打開疏水門和放空氣門,確認(rèn)無誤后方可工作。在松開法蘭螺絲時(shí)應(yīng)當(dāng)特別小心,避免正對法蘭站立,以防有殘存的水汽沖出傷人。4.《安規(guī)》(熱機(jī))10.4.3條規(guī)定:長期檢修時(shí)和在閥門不嚴(yán)密的情況下,應(yīng)對被檢修的設(shè)備加上帶有尾巴的堵板,堵板的厚度應(yīng)符合設(shè)備的工作參數(shù)。5.《安規(guī)》(熱機(jī))3.4.3條規(guī)定:檢修工作負(fù)責(zé)人在工作前,必須對上述安全措施進(jìn)行檢查。確認(rèn)措施到位無誤后,方可開始工作。6.《安規(guī)》(熱機(jī))4.4.8條規(guī)定:工作許可。檢修工作開始前,工作許可人會同工作負(fù)責(zé)人共同到現(xiàn)場對照工作票逐項(xiàng)檢查,確認(rèn)所列安全措施完善和正確執(zhí)行。工作許可人向工作負(fù)責(zé)人詳細(xì)說明哪些設(shè)備帶電、有壓力、高溫、爆炸和觸電危險(xiǎn)等,雙方共同簽字完成工作票許可手續(xù)。7.《安規(guī)》(熱機(jī))3.3.5條規(guī)定:所有工作人員都應(yīng)具備必要的安全救護(hù)知識,應(yīng)學(xué)會緊急救護(hù)方法,特別要學(xué)會觸電急救法、窒息急救法、心肺復(fù)蘇法等,并熟悉有關(guān)燒傷、燙傷、外傷、氣體中毒等急救常識。8.《安規(guī)》(熱機(jī))3.3.9條規(guī)定:

48作業(yè)人員的著裝不應(yīng)有可能被轉(zhuǎn)動(dòng)的機(jī)器絞住的部分和可能卡住的部分,進(jìn)人生產(chǎn)現(xiàn)場必須穿著材質(zhì)合格的工作服,衣服和袖口必須扣好;禁止戴圍巾,穿著長衣服、裙子。工作服禁止使用尼龍、化纖或棉、化纖混紡的衣料制做,以防遇火燃燒加重?zé)齻潭?。工作人員進(jìn)入生產(chǎn)現(xiàn)場,禁止穿拖鞋,涼鞋、高跟鞋;辮子、長發(fā)必須盤在工作帽內(nèi)。作業(yè)接觸高溫物體,從事酸、堿作業(yè),在易爆場所作業(yè),必須穿著專用的手套、防護(hù)工作服。接觸帶電設(shè)備工作,必須穿絕緣鞋。9.《安規(guī)》(熱機(jī))11.1.7條規(guī)定:不準(zhǔn)在有壓力的管道上進(jìn)行任何撿修工作。10.《安規(guī)》(熱機(jī))7.2.3條規(guī)定:吹灰時(shí),禁止打開檢查孔觀察燃燒情況。11.《安規(guī)》(熱機(jī))7.5.21條規(guī)定:禁止在運(yùn)行中的撈渣機(jī)周圍長時(shí)間停留,防止人員燙傷。12.《安規(guī)》(熱機(jī))7.5.22條規(guī)定:不停爐進(jìn)行撈渣機(jī)檢修時(shí),應(yīng)采取措施防止大焦塊墜落渣船飛濺傷人。不停爐檢修干渣機(jī)時(shí)應(yīng)帶空氣呼吸器,防止?fàn)C傷。13.《安規(guī)》(熱機(jī))4.4.9條規(guī)定:工作監(jiān)護(hù)。開工后,工作負(fù)責(zé)人應(yīng)在工作現(xiàn)場認(rèn)真履行自己的安全職責(zé),認(rèn)真監(jiān)護(hù)工作全過程。14.《安規(guī)》(熱機(jī))12.4.2條規(guī)定:搬運(yùn)和使用濃酸或強(qiáng)堿性藥品的工作人員,應(yīng)熟悉藥品的性質(zhì)和操作方法;并根據(jù)工作需要戴口罩、橡膠手套及防護(hù)眼鏡,穿橡膠圍裙及長筒膠靴(褲腳應(yīng)放在靴外)。工作負(fù)責(zé)人應(yīng)檢查防護(hù)設(shè)備是否合適。15.《安規(guī)》(熱機(jī))12.4.13

49條規(guī)定:從事酸堿等工作時(shí)應(yīng)帶防護(hù)眼鏡(面罩)。當(dāng)濃酸濺到眼睛內(nèi)或皮膚上時(shí),應(yīng)迅速用大量的清水沖洗,再用0.5%的碳酸氫鈉溶液清洗。當(dāng)強(qiáng)堿濺到眼睛內(nèi)或皮膚上時(shí),應(yīng)迅速用大量的清水沖洗,再用2%的稀硼酸溶液清洗眼睛或用1%的醋酸清洗皮膚。經(jīng)過上述緊急處理后,應(yīng)立即就醫(yī)治療。當(dāng)濃酸濺到衣服上時(shí),應(yīng)先用水沖洗,再用2%稀堿液中和,最后再用水清洗。

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