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1、第41卷,第l期安徽化工Vo1.41.No.12015年2』】ANHUICHEMICALINDUSTRYFeb.2O】5聯(lián)二脲生產(chǎn)新工藝的研究胡宗貴,朱桂生,黃誠,張成芳(江蘇索普集團(tuán)有限公司,江蘇鎮(zhèn)江212006)摘要:針對(duì)目前國內(nèi)酸法生產(chǎn)ADC發(fā)泡劑聯(lián)二脲工藝存在洗滌廢水量大、處理困難等問題,通過對(duì)聯(lián)二脲合成機(jī)理的分析,開展生產(chǎn)新工藝的研究開發(fā)。采用純肼無酸縮合工藝,從源頭上減少系統(tǒng)的廢水量和雜質(zhì)含量,并對(duì)反應(yīng)體系的濃度、溫度、催化劑等工藝參數(shù)進(jìn)行優(yōu)化。該工藝可做到循環(huán)縮合母液回收再利用,順利解決了酸法縮合工藝的廢水處理問題。關(guān)鍵詞:無酸縮合;尿肼比;縮合時(shí)間;母
2、液;提純;廢水doi:10.3969/j.issn.1008—553X.2015.01.018中圖分類號(hào):TQ225.53文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼:B文章編號(hào):1008—553X(2015)O1—0066—051前言液處理困難。聯(lián)二脲I1l化學(xué)名為N,NI_二氨基甲酰肼(Biurea),分通過肼提純工藝的改進(jìn),可以得到不含鹽的純肼,但子式CH6N0,是生產(chǎn)ADC發(fā)泡劑的中間體。我國的生要解決廢水中的銨鹽問題,必須改變反應(yīng)條件,使反應(yīng)產(chǎn)企業(yè)絕大多數(shù)采用酸法生產(chǎn)工藝_2.3l,該工藝存在大量在不外加酸的情況下進(jìn)行。但是從反應(yīng)動(dòng)力學(xué)的角度洗滌廢水需處理的問題。雖然一些企業(yè)采取了氧化劑氧看
3、,本反應(yīng)為多級(jí)反應(yīng),隨著反應(yīng)物濃度的降低,反應(yīng)速化法、熱蒸吹除氨法等措施,但仍然很難達(dá)到經(jīng)濟(jì)、有效度越來越慢,要想使反應(yīng)物達(dá)到更好的轉(zhuǎn)化率,所需的地處理廢水的目標(biāo)。經(jīng)研究,純肼無酸縮合工藝的小試反應(yīng)時(shí)間將非常長。經(jīng)實(shí)驗(yàn),在不外加酸的情況下,使用和中試已經(jīng)獲得初步成功,該工藝最大的優(yōu)點(diǎn)是通過粗純肼與尿素進(jìn)行縮合反應(yīng),反應(yīng)時(shí)間將超過20小時(shí)。因水合肼丙酮提純新工藝,使用經(jīng)提純后的12%純水合肼此,如何使用純肼在無酸的條件下反應(yīng),而不降低設(shè)備進(jìn)行無酸縮合,達(dá)到循環(huán)利用縮合母液、不產(chǎn)生聯(lián)二脲使用效率和產(chǎn)能將是一個(gè)重要的課題。洗滌水的目標(biāo),順利解決了酸法縮合工藝中的廢水處理2.
4、1.1反應(yīng)物濃度的影響難題。小試和中試取得成功后,在公司現(xiàn)有ADC生產(chǎn)系對(duì)多級(jí)反應(yīng)而言,當(dāng)反應(yīng)物濃度減小到某一值時(shí),統(tǒng)上建設(shè)了一條純肼無酸縮合生產(chǎn)線,進(jìn)行聯(lián)二脲純肼反應(yīng)速度將大大降低。因此,提高反應(yīng)物濃度可以使反無酸縮合工業(yè)化實(shí)驗(yàn)研究。應(yīng)轉(zhuǎn)化為一級(jí)反應(yīng),從而大大縮短反應(yīng)時(shí)間。提高反應(yīng)2純肼無酸縮合工藝的基礎(chǔ)研究物濃度的方法有兩種:一是在反應(yīng)開始前,改變反應(yīng)物2.1反應(yīng)速度的影響因素分析料的配比,使某一反應(yīng)物過量。對(duì)本反應(yīng)而言,尿肼比的理論質(zhì)量比為3.75:1,我們采用尿素過量進(jìn)行了實(shí)工業(yè)生產(chǎn)中聯(lián)二脲由尿素和肼在高溫下合成:NH2CONH2+NH2NH2=NH2CONH
5、NH2+NH3f驗(yàn)NH2CONHNH2+NH2CONH2=NH2CONHNHCONH2+NH3T表1尿肼比的影響Tab.1Efectofurea:hydrazineratio在第一步反應(yīng)中,肼(NH)中的N帶有孤對(duì)電子進(jìn)攻尿素羰基上帶正電的C,形成四面中間體,脫除氨基形成氨基脲,氨基脲采用相同的機(jī)理進(jìn)一步與尿素反應(yīng)形成聯(lián)二脲。在酸性條件下,更有利于四面中間體上氨基的脫除,因此反應(yīng)速度快,通常8小時(shí)左右反應(yīng)完成,肼基本上完全轉(zhuǎn)化。但是,在酸』生條件下,反應(yīng)生成的氨與加入系統(tǒng)的酸根生成了大量的銨鹽,再加上由肼帶人從表1可以看出,當(dāng)尿素過量比較多時(shí),反應(yīng)可在系統(tǒng)的NaC1、
6、NaCO等雜質(zhì),造成反應(yīng)后的母液及洗滌很短時(shí)間內(nèi)完成。但是,由于反應(yīng)在高溫條件下進(jìn)行,尿收稿日期:20l4—11—28作者簡介:胡宗貴(197l一),男,畢業(yè)于華東理工大學(xué),碩士,高級(jí)工程師,0511-88995150,13815158847,zgs~t@sina.corn。胡宗貴,等:聯(lián)二脲生產(chǎn)新工藝的研究67素很容易分解,因此,采用尿素過量在生產(chǎn)上不太現(xiàn)實(shí)。壓狀態(tài),此時(shí)反應(yīng)溫度在102oC左右。反應(yīng)生成的氨和另一種方法是提高反應(yīng)物的濃度,即在反應(yīng)過程中水蒸汽進(jìn)入氨冷凝器,控制冷凝水溫70℃以上,以減少隨著反應(yīng)的進(jìn)行,將體系中的溶劑(水)不斷移出,以保氨的溶解。當(dāng)冷
7、凝水量達(dá)到配料時(shí)外加水量的一半,將持反應(yīng)物濃度相對(duì)較高,從而提高反應(yīng)速率。實(shí)驗(yàn)表明,冷凝水全部回流至反應(yīng)釜。反應(yīng)8~1O小時(shí),停止反應(yīng)。反應(yīng)8小時(shí),采用溶劑量為原溶劑量的一半,轉(zhuǎn)化率可物料經(jīng)離心分離,聯(lián)二脲待用,母液進(jìn)入母液槽,與下一達(dá)到46%。批物料一同重新進(jìn)入反應(yīng)釜反應(yīng)。采用這種工藝,體系2.1.2反應(yīng)溫度的影響排放的水為氨和水蒸汽的冷凝水,其中含有少量溶解的升高反應(yīng)溫度可提高反應(yīng)速率,但是對(duì)本反應(yīng)而氨和微量揮發(fā)的肼,使用普通的生化處理就可以使廢水言,當(dāng)反應(yīng)處于沸騰狀態(tài)時(shí),反應(yīng)溫度為102~C,要想進(jìn)達(dá)標(biāo)排放,且反應(yīng)生成的氨全部以氣體形式逸出,可