攀鋼低磷鋼生產(chǎn)實踐

攀鋼低磷鋼生產(chǎn)實踐

ID:33327432

大小:479.00 KB

頁數(shù):5頁

時間:2019-02-24

攀鋼低磷鋼生產(chǎn)實踐_第1頁
攀鋼低磷鋼生產(chǎn)實踐_第2頁
攀鋼低磷鋼生產(chǎn)實踐_第3頁
攀鋼低磷鋼生產(chǎn)實踐_第4頁
攀鋼低磷鋼生產(chǎn)實踐_第5頁
資源描述:

《攀鋼低磷鋼生產(chǎn)實踐》由會員上傳分享,免費在線閱讀,更多相關(guān)內(nèi)容在行業(yè)資料-天天文庫。

1、冶金之家網(wǎng)站攀鋼低磷鋼生產(chǎn)實踐張強,黃登華,李清春,楊森祥,李利剛(攀鋼集團(tuán)攀枝花鋼釩有限公司提釩煉鋼廠,四川攀枝花617000)摘要:攀鋼集團(tuán)攀枝花鋼釩有限公司提釩煉鋼廠采用單、雙渣2種造渣制度進(jìn)行低磷鋼的生產(chǎn),實際生產(chǎn)過程中以單渣法為主,結(jié)合單渣法低磷鋼生產(chǎn)工業(yè)試驗結(jié)果,通過對轉(zhuǎn)爐終點鋼水碳含量、溫度等以及合金化過程增磷的控制,鋼中ω(P)<0.008%比例達(dá)到97%以上;雙渣工藝能夠?qū)撝笑?P)能穩(wěn)定控制在0.008%以下。關(guān)鍵詞:低磷鋼;照渣;雙渣;脫磷近年來,隨著用戶對鋼性能要求越來越嚴(yán)格,很多鋼種都要求盡量降低

2、磷含量,大量優(yōu)質(zhì)鋼要求ω(P)<0.015%,一些航空低溫用鋼管、鍍錫板等要求鋼中ω(P)低于0.010%[1]。國內(nèi)先進(jìn)企業(yè)如寶鋼集團(tuán)有限公司、武漢鋼鐵集團(tuán)公司均具備大批量生產(chǎn)ω(P)≤0.015%、ω(P)≤0.010%鋼種的能力,其轉(zhuǎn)爐終點鋼水達(dá)到ω(P)≤0.005%,控制鋼包內(nèi)回磷質(zhì)量分?jǐn)?shù)小于等于0.003%。用戶對攀鋼集團(tuán)攀枝花鋼釩有限公司(以下簡稱攀鋼)提釩煉鋼廠生產(chǎn)的產(chǎn)品要求不斷提高,尤其以現(xiàn)階段大批量生產(chǎn)的簾線鋼、軸承鋼、氣瓶鋼等為代表,其用戶要求鋼種ω(P)<0.010%,攀鋼提釩煉鋼廠采用半鋼煉鋼,提釩

3、后的半鋼入轉(zhuǎn)爐熱源不足,且半鋼ω(P)=(70~90)×10-6,轉(zhuǎn)爐冶煉時間短,造渣較為困難,無鐵水脫磷預(yù)處理設(shè)備;同時,受轉(zhuǎn)爐終點溫度高及出鋼回磷的影響,大批量生產(chǎn)ω(P)≤0.010%成品較為困難。為滿足市場要求,開發(fā)低磷鋼的生產(chǎn)工藝,在無鐵水預(yù)脫磷條件下,通過對現(xiàn)有工藝進(jìn)行分析優(yōu)化,攀鋼提釩煉鋼廠現(xiàn)階段生產(chǎn)成品ω(P)≤0.010%的鋼種年產(chǎn)量達(dá)到200萬t以上。1脫磷熱力學(xué)與動力學(xué)條件1.1脫磷的熱力學(xué)條件對于煉鋼過程,脫磷反應(yīng)見式(1),爐渣成分變化對渣—鋼間磷分配系數(shù)的影響見式(2)2[P]+5(FeO)+4(

4、CaO)=Ca4P2O9+5Fe△G①=-204450+83.55T(1)lgLP=22350/T-16.0+0.08(%CaO)+2.51(%FeO)(2)由式(1)和式(2)可看出,煉鋼過程如何使鐵水磷與爐渣發(fā)生化學(xué)反應(yīng)穩(wěn)定生成磷酸鈣是脫磷效率的關(guān)鍵。根據(jù)脫磷反應(yīng)的熱力學(xué)條件,要實現(xiàn)轉(zhuǎn)爐深脫磷,即轉(zhuǎn)爐脫磷率達(dá)90%以上,應(yīng)通過建立合理的造渣工藝制度、供氧制度以及溫度制度來實現(xiàn)。1.2脫磷的動力學(xué)在渣鋼界面上:5(FeO)=5[Fe]+5[O](3)在與渣相相鄰的金屬層中:2[P]5+5[O]=(P2O5)(4)在金屬相相

5、鄰層的渣層中:(P2O5)+4(CaO)=(4CaO·P2O5)(5)脫磷反應(yīng)是在渣、鋼間界面上進(jìn)行的,脫磷過程化學(xué)反應(yīng)速率很大,過程主要受渣、鋼間的傳質(zhì)速率所控制[1]。影響轉(zhuǎn)爐脫磷效果主要有終點溫度、終渣堿度、終渣T.Fe含量、冶煉過程渣的狀況、冶煉過程低吹強度等[2],在實際生產(chǎn)中,通過控制槍位、造渣堿度、溫度以及渣中T.Fe含量,達(dá)到脫磷的目的。2低磷鋼生產(chǎn)工藝優(yōu)化攀鋼采用半鋼煉鋼,通常半鋼中ω(C)=2.70%~3.80%、Si和Mn痕跡、ω(P)=0.030%~0.085%、ω冶金之家網(wǎng)站(S)=0.005%~0

6、.025%;入爐溫度為1280~1360℃。因此,攀鋼轉(zhuǎn)爐造渣相比國內(nèi)其它鋼鐵企業(yè)較為困難。攀鋼轉(zhuǎn)爐裝入量為(135±5)t,供氧時間為12~15min,采用632型氧槍,馬赫數(shù)為2.08,供氧流量為25000~30000m3/h,吹煉過程中底部氣體吹氮流量為50m3/h,補吹過程中底部氣體轉(zhuǎn)換為氬氣,吹氬流量為60m3/h,于2011年進(jìn)行了39爐單渣脫磷工業(yè)試驗,試驗主要探討轉(zhuǎn)爐終點溫度、終渣堿度、終渣T.Fe含量以及渣中MgO含量對脫磷的影響。2.1轉(zhuǎn)爐終點溫度對鋼水含磷量的影響圖1為轉(zhuǎn)爐終點溫度與鋼水含磷量之間的關(guān)系

7、(N=11爐)。隨著溫度的升高,轉(zhuǎn)爐終點鋼水磷含量增加,這是因為脫磷反應(yīng)是放熱反應(yīng),溫度升高不利于轉(zhuǎn)爐脫磷。為保證深脫磷效果出鋼溫度控制在1660~1685℃。2.2轉(zhuǎn)爐終渣堿度對脫磷的影響圖2為轉(zhuǎn)爐終渣堿度與LP之間的關(guān)系(N=9爐)。轉(zhuǎn)爐終渣堿度與LP之間呈拋物線關(guān)系,當(dāng)R=4.5時,LP是極大值,當(dāng)轉(zhuǎn)爐終渣堿度R≥5時,LP隨終渣堿度的升高而出現(xiàn)降低趨勢。理論研究指出,增加爐渣堿度導(dǎo)致爐渣的黏度增加,有時CaO顆粒不能完全熔入爐渣,導(dǎo)致爐渣的流動性減弱,從而影響脫磷反應(yīng)在鋼液與爐渣之間的界面進(jìn)行而降低脫磷效率,因此,攀

8、鋼生產(chǎn)低磷鋼轉(zhuǎn)爐終渣堿度應(yīng)控制在4~5。2.3終渣T.Fe含量對脫磷的影響終渣T.Fe含量與LP之間呈拋物線關(guān)系(N=9爐),隨著渣中T.Fe含量的升高,LP增大(見圖3)。但當(dāng)ω(T.Fe)>26%時,生成了3CaO·Fe2O3,稀釋了CaO的濃度,使LP變低。因此,當(dāng)終渣ω(T.Fe)

當(dāng)前文檔最多預(yù)覽五頁,下載文檔查看全文

此文檔下載收益歸作者所有

當(dāng)前文檔最多預(yù)覽五頁,下載文檔查看全文
溫馨提示:
1. 部分包含數(shù)學(xué)公式或PPT動畫的文件,查看預(yù)覽時可能會顯示錯亂或異常,文件下載后無此問題,請放心下載。
2. 本文檔由用戶上傳,版權(quán)歸屬用戶,天天文庫負(fù)責(zé)整理代發(fā)布。如果您對本文檔版權(quán)有爭議請及時聯(lián)系客服。
3. 下載前請仔細(xì)閱讀文檔內(nèi)容,確認(rèn)文檔內(nèi)容符合您的需求后進(jìn)行下載,若出現(xiàn)內(nèi)容與標(biāo)題不符可向本站投訴處理。
4. 下載文檔時可能由于網(wǎng)絡(luò)波動等原因無法下載或下載錯誤,付費完成后未能成功下載的用戶請聯(lián)系客服處理。